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“爐膛正壓大”保護異常工況(事故)分析及其思考
時間:2008-07-25 16:12:22

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????? “爐膛正壓大”保護異常工況(事故)分析及其思考

????? 本文就北京京能熱電股份有限公司2003年#2機組接連出現(xiàn)的幾次" 爐膛正
壓大" 保護異常工況進行了進一步分析與思考,并從不同角度提出了一些看法。
而如何提高熱工保護- 尤其是" 全爐膛滅火" 與" 爐膛正(負)壓大" 及FSSS系
統(tǒng)的可靠性,使之既能在必要時" 正確" 動作,又能避免不必要的" 誤動" ,仍
然是一個需要我們在實踐中不斷探索與思考的課題。

????? 1  引言——#1爐掉焦滅火、爐壓反正現(xiàn)象及對策2002年6 月13日,#1爐
滅火,首出" 全爐膛無火".當時1#爐負荷110MW ,當運行人員將負荷減至106MW
過程中,突然發(fā)生爐膛正壓的情況,當時正壓峰值為+460Pa. 針對此次滅火,于
7 月12日召開了分析會,邀請了電科院技術(shù)人員參加,分析會得出的結(jié)論是:掉
焦很可能造成整個爐膛彌漫較大的煙氣和水汽(#1爐當時為水力除渣),造成火
檢探頭無法正常檢測火焰信號。爐膛的壓力值只能作為參考值,因為現(xiàn)場的燃燒
環(huán)境比較復雜,很難就一個參數(shù)來說明當時的具體情況。根據(jù)當時的數(shù)據(jù)分析,
掉焦引發(fā)滅火首出為" 全爐無火" 為保護正確動作。發(fā)電部也提出反正+460Pa造
成滅火保護動作是否火檢抗干擾能力弱,建議對火檢及測量系統(tǒng)定期清掃和維護。

????? 2002年7 月14日,#1爐掉焦滅火,現(xiàn)象與6 月13日極其相似。于7 月15日
召開了分析會,邀請了電科院技術(shù)人員參加。此次分析會分析原因為掉焦造成整
個爐膛彌漫較大的煙氣和水汽,造成火檢探頭無法正常檢測火檢信號從而造成MFT.
為避免上述掉焦滅火現(xiàn)象再次發(fā)生,采取措施為:火檢處理裝置內(nèi)將A 層(#1磨)
和B 層(#2磨)火檢各兩個角做" 無火延時" 處理——A 層做1#、2#角延時,B
層做3#、4#角延時;延時2 秒。

????? 電科院技術(shù)人員建議如有停機機會可對相關(guān)邏輯做下述修改:京能公司熱
工等專業(yè)認為上述邏輯還需斟酌,是否以400Pa 來表征掉焦還需進一步探討,故
保護邏輯一直未按上述修改。

????? 2002年12月25日,#2爐也因掉焦滅火一次,首出" 全爐無火".為防止在其
他機組發(fā)生類似問題,參照1#爐的方式,對2#、3#、4#爐1#磨、2#磨的火檢信號
進行" 無火延時" 處理。

????? 2  幾次異常工況(及事故)的現(xiàn)象及分析簡述2003年,#2機組接連出現(xiàn)
了幾次" 爐膛正壓大" 保護不動作的異常工況。

????? 2.1  2003年3 月6 日#2機組爐FSSS" 爐膛正壓大" 保護拒動2.1.1  事
故經(jīng)過3 月6 日21:49,#2G 掉焦。根據(jù)當時DCS 趨勢,爐壓反正+500Pa→-200
Pa→+2624 Pa,約2S后恢復正常。負壓記錄儀最大700 帕。正壓大報警光字牌未
亮。倨當值運行人員反映,火焰電視有火,而有二層的火檢信號閃爍。負荷在167MW
→155 →165MW 波動。FSSS" 爐膛正壓大" 保護沒有動作". 2.1.2 當時的初步
分析3 月7 日,熱工、發(fā)電部鍋爐專業(yè)等進行了初步分析。

????? 從FSSS的PLC 邏輯實驗排除了PLC 部分有問題;從爐壓取樣管路檢查情況
看,報警開關(guān)的取樣管水平取樣管段(#1G 側(cè))、爐正(負)壓大停爐開關(guān)的取
樣管水平取樣管段(#3G 側(cè))有不同程度堵塞、不暢,報警側(cè)尤甚。

????? 此外,所有開關(guān)之前,要經(jīng)過爐壓緩沖罐(壓力平衡裝置)。

????? 當時的初步結(jié)論為:煤質(zhì)變化,使得爐膛內(nèi)嚴重結(jié)焦,掉焦引起了爐壓反
正,并引起了局部滅火,煤粉的繼續(xù)進入引起了局部爆燃。取樣管堵塞、不暢及
爐壓緩沖罐(壓力平衡裝置)使" 爐正壓大" 保護拒動。爐壓取樣管路不暢原因
為:近期掉焦、反正頻繁;每月(5 日)一次的定期工作不規(guī)范,方法不統(tǒng)一。

????? 2.1.3  措施(1 )3 月7 日,舉一反三,分別對#2G 、#1G 爐壓取樣管
路進行檢查、吹掃(#1G 爐壓取樣管路略有輕微不暢)。3 月8 日正對#3G 、#4G
爐壓取樣管路進行檢查、吹掃。

????? (2 )熱工車間立即與保護班、檢修公司熱工專業(yè)共同制定爐壓取樣清理
定期工作的作業(yè)指導書。作業(yè)指導書未出前,由車間、檢修公司熱工專業(yè)與保護
班明確統(tǒng)一方法。(作業(yè)指導書審批后已下發(fā),從4 月起實施。)

????? 2.2  2003年4 月14日#2機組FSSS "全爐滅火" 保護動作爐壓反正最大到
+2820Pa 2.2.1  簡要經(jīng)過2003年4 月14日17:15:56,#2G 掉焦引起爐滅火,
FSSS首出" 全爐滅火".#1——#3磨、給煤機、一次風機掉閘。

????? 但DCS 趨勢記錄,17:16,F(xiàn)SSS MFT動作后爐壓反正最大到+2820Pa ,送
風機未停。

????? 2.2.2  分析經(jīng)熱工專業(yè)、鍋爐專業(yè)及華北電科院專業(yè)人員初步分析,如
下:(1 )" 全爐滅火" 正確動作。

????? (2 )" 全爐滅火" 后,爐壓反正最大到+2820 帕的大致原因為——" 全
爐滅火" 后,雖然#3磨、給煤機、一次風機掉閘,但爐內(nèi)仍殘留有部分風/ 粉混
合物爆燃所至。此外,不排除#1、#3磨出口擋板有個別角未全關(guān)。

????? (3 )現(xiàn)裝的爐壓緩沖罐(壓力平衡裝置)是導致" 爐正壓大保護" 沒有
率先動作的原因。

????? (4 )應繼續(xù)探討" 有火" 的判定值(頻率、強度的" 門檻" )是否稍做
調(diào)整。

????? 2.2.3  措施經(jīng)熱工專業(yè)、鍋爐專業(yè)及華北電科院專業(yè)人員初步分析,采
取措施如下:(1 )將火檢延時恢復至出廠缺省設置狀態(tài)(根據(jù)制造廠說明,缺
省設置值約為2.5S○注)?!慈∠灾?1、#2磨各兩角的" 無火延時".
(2 )現(xiàn)裝的爐壓緩沖罐(壓力平衡裝置)特性應做進一步(試驗)

????? 分析??衫猛C機會取消現(xiàn)裝的爐壓緩沖罐(壓力平衡裝置),而在FSSS"
爐正/ 負壓大保護" 邏輯回路加軟件延時(2S左右)。

????? (3 )對#2G 各支火檢探頭" 有火" 的判定值(頻率、強度的" 門檻" )

????? 在火檢處理板內(nèi)稍做調(diào)整——頻率" 門檻" 由6 改為9 ;強度" 門檻" 由
20改為30. 再觀察。

????? (4 )加強磨出口擋板控制回路的維護(定期實驗、電磁閥/ 氣源管路清
理)。

????? 另外,2003年4 月16日,在1#、3#、4#爐也分別采取上述(1 )、(3 )
項措施。

????? 2.3  2003年4 月19日2 :39:56,#2G 爐壓反正至1691.51 帕,爐壓保
護未動作2.3.1  簡要經(jīng)過2003年4 月19日2 :39:56,#2G 爐壓反正至1691.51
帕,爐壓保護未動作。從爐正/ 負壓大保護現(xiàn)場爐壓取樣管路檢查情況、現(xiàn)場壓
力繼校驗結(jié)果來看,取樣管、及壓力繼定值均無問題。

????? 2.3.2  分析及對策(1 )經(jīng)熱工專業(yè)人員初步分析,結(jié)果如下:現(xiàn)裝的
爐壓緩沖罐(壓力平衡裝置)可能是導致" 爐正壓大保護" 沒有動作的原因。

????? 根據(jù)廠家的傳真,此爐壓緩沖罐的實驗室數(shù)據(jù)延時約為2 秒(實驗室數(shù)據(jù))。
從DCS 記錄趨勢看,1691.51 帕維持不足2 秒。

????? (2 )針對上述情況熱工專業(yè)建議對策——取消爐壓緩沖罐。

????? 考慮到當時是開機狀態(tài),考慮修改邏輯后難以實現(xiàn)傳動試驗及2#機組的現(xiàn)
狀,并且在相應的規(guī)范中亦無延時時間的明確規(guī)定,故在邏輯回路中不加延時。

????? 2003年11月初結(jié)束的#2機組大修中,隨著原FSSS系統(tǒng)的改造(PLC 改造為
DCS ),已在FSSS" 爐正/ 負壓大保護" 邏輯回路加軟件延時(2S)。

????? 3  幾點思考3.1  重新認識" 全爐膛滅火" 保護與" 爐膛正(負)壓大
" 保護我們知道,雖然隨控制對象(如鍋爐結(jié)構(gòu),燃燒器布置、制粉系統(tǒng)、油系
統(tǒng)、點火器及運行方式,火焰檢測器安裝位置等)不同,各爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)的
功能和控制范圍都有所不同,但是常見的爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)都應具備主燃料跳閘
(MFT )及功能。而其中,與燃燒緊密相關(guān)的當屬" 全爐膛滅火" 、" 爐膛正
(負)壓大" 保護。

????? 3.1.1  鍋爐滅火與爐膛內(nèi)出現(xiàn)較大正壓的原因通常,鍋爐滅火的具體情
況有以下幾種:●變負荷運行時,由于風粉配合不當,引起燃燒不穩(wěn)滅火;●由
于低負荷運行時,容易產(chǎn)生下粉不均、風粉配合不協(xié)調(diào),引起燃燒不穩(wěn)滅火;●
煤質(zhì)突變,打破風粉平衡的燃燒格局,引起燃燒不穩(wěn)滅火;●由于鍋爐燃燒設備
損壞,如燃燒器的磨損等,使燃燒火焰切圓易滅火;●由于鍋爐結(jié)焦,爐膛掉大
焦,沖擊火焰而滅火。

????? 爐膛內(nèi)出現(xiàn)較大正壓的原因如下:●鍋爐滅火未能及時發(fā)現(xiàn),仍有燃料送
入爐膛而造成爆燃,俗稱" 放炮" ;●發(fā)生爐膛滅火,用" 爆燃法" 點燃;●鍋
爐雖未滅火,但燃燒不穩(wěn),投入油槍助燃而造成較大正壓波動;●引風機故障或
擋板關(guān)閉,送風機仍在運行,造成爐膛產(chǎn)生較大的正壓;●大塊掉焦,造成較大
的正壓。

????? 鍋爐滅火往往伴隨著爐瞠負壓的增大,鍋爐滅火后所達到的最大負壓與鍋
爐負荷、煤質(zhì)情況、燃燒情況、送引風及漏風情況等多種因素有關(guān),并且在滅火
后3 秒鐘內(nèi),負壓變化往往不足以達到保護動作整定值,甚至有的滅火在停爐跳
閘后仍達不到跳閘值(也有的能達到,如前述2003年4 月14日#2機組情況);而
爐膛負壓達到跳閘值時,也并不一定意味著爐膛已滅火,盡管多數(shù)情況下,負壓
過大是因滅火而起。鍋爐滅火與爐瞠壓力的變化情況,關(guān)系復雜,結(jié)果多變,滅
滅火時負壓未必很大,負壓很大時也未必滅火(如前述2003年4 月19日#2機組情
況)。

????? 3.1.2  " 全爐膛滅火" 與" 爐膛正(負)壓大" 爐膛壓力是表征燃燒狀
況的重要參數(shù)。鍋爐- 旦燃燒系統(tǒng)發(fā)生故障,較先反映的就是爐膛壓力的變化。

????? 然而,《火電廠煤粉鍋爐燃燒室防爆規(guī)程》(DL 435-91 )4.5.2.1 指出
" 監(jiān)測爐膛壓力并規(guī)定出最大和最小的限值,對防止爐膛滅火和爆炸是易實現(xiàn)的。
但壓力信號反饋要比直觀的火焰信號稍有延遲,故120t/h及以上的鍋爐在裝有壓
力檢測器后也應裝設火焰檢測器" ,3.1.4.4 還指出"670~1025t/h應配有爐膛安
全監(jiān)控裝置,包括……a.爐膛火焰監(jiān)測裝置b.爐膛壓力和滅火保護裝置(全爐膛
滅火時主燃料跳閘)及主燃料跳閘……" 結(jié)合規(guī)程以及前面幾次異常工況(及事
故)的現(xiàn)象、分析和對策,我們認為:●在概念上爐膛壓力保護絕對不可取代鍋
爐滅火保護,而用爐膛負壓信號確認(串聯(lián))鍋爐滅火的鍋爐滅火保護方案不可
取(見前述框圖)。

????? ●應使盡量使" 全爐膛滅火" 保護先于" 爐壓" 保護動作。" 爐壓" 保護
作為簡便易行的保護手段是必不可少的,但對爐膛內(nèi)燃燒工況惡劣的反映而言,
" 爐壓" 沒有火焰直觀、迅速。

????? 3 月6 日若" 全爐膛滅火" 先動作,爐壓應該不會最大到2624 Pa.4 月14
日若" 全爐膛滅火" 再早些動作,應可避免爐壓最大到2820 Pa.●在滅火保護中
設置爐膛正負壓過大跳閘保護也非常必要。更不能因為設置了火焰滅火跳閘保護
而輕視爐膛正負壓過大跳閘保護,因為正負壓過大時爐膛未必就已" 滅火" 了。

????? 3.2  關(guān)于定期工作不容質(zhì)疑,應加強規(guī)范爐壓取樣清理、火檢探頭的清
理維護等定期工作。在《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求》6.1.5 及
12.3.2對此都有明確要求。在煤質(zhì)變化時,還應適當縮短定期工作的周期。

????? 但是,從另外的角度進行思考,規(guī)范了相關(guān)的作業(yè)指導書,是否就會避免
類似3 月6 日因定期工作不規(guī)范,方法不統(tǒng)一而造成的嚴重后果呢?

????? 限于篇幅,對這個問題不做過多的闡述。但是我們認為,如何確保最終使
用人真正有效執(zhí)行,如何確保類似工作的全過程監(jiān)督、控制,如何加強監(jiān)督,提
高基層班組主動、自覺規(guī)范的" 執(zhí)行意識" ——要從嚴格執(zhí)行落實PDCA(計劃、
執(zhí)行、檢查、行動)的工作方法做起。

????? 3.3  關(guān)于爐壓緩沖罐盡管有觀點認為,現(xiàn)場爐壓取樣管路宜加設爐壓緩
沖罐。但是由前面幾次異常工況(及事故)的現(xiàn)象及分析,我們認為,加設爐壓
緩沖罐應慎重。

????? 加設爐壓緩沖罐的初衷應該是防止誤動。然而,熱工保護的原則還是應該
" 寧可誤動,不能拒動".其它機組現(xiàn)裝的爐壓緩沖罐(壓力平衡裝置)特性應做
進一步(試驗)分析,弄清特性。否則應利用停機機會取消現(xiàn)裝的爐壓緩沖罐
(壓力平衡裝置),而在FSSS" 爐正/ 負壓大保護" 邏輯回路加少量軟件延時
(2S或更少)。

????? 3.4  關(guān)于火焰檢測雖然已經(jīng)將火檢裝置的頻率" 門檻" 由6 改為9 ;強
度" 門檻" 由20改為30. 但我們認為," 有火" 的判定值(頻率、強度的" 門檻
" )仍然可能偏低而存在(拒動)隱患。盡管影響火焰檢測效果的因素還有探頭
位置、煤質(zhì)的好壞等等,還是應在進一步觀察積累的基礎上(甚至找機會通過相
關(guān)試驗),盡快進行進一步必要調(diào)整,使之既能及時客觀反映爐膛內(nèi)燃燒工況,
當燃燒工況惡化時" 正確" 動作,又能避免不必要的" 誤動".這個" 度" 很難把
握,是個兩難的問題,掌握好這個" 度" 也需要實踐積累的過程。

????? 此外,如果資金、時間允許,在充分調(diào)研、論證的基礎上,應對目前的火
檢系統(tǒng)進行完善改造。如改為圖象火檢系統(tǒng)?;蛘?,仍采用可見光原理的火檢探
頭,但應增加數(shù)量,改變安裝位置或探頭前段結(jié)構(gòu),使之盡量作到單火嘴鑒別。
在此基礎上,可完善FSSS制粉系統(tǒng)聯(lián)鎖,就可做到單臺制粉系統(tǒng)火焰燃燒工況惡
化時聯(lián)鎖停單臺制粉系統(tǒng)。

????? 4  結(jié)束語綜上所述,目前1#、2#、3#、4#爐火檢裝置及爐壓取樣裝置現(xiàn)
狀為:●已將火檢延時均恢復至出廠缺省設置狀態(tài);●對各支火檢探頭" 有火"
的判定值(頻率、強度的" 門檻" )在火檢處理板內(nèi)稍做調(diào)整——頻率" 門檻"
由6 改為9 ;強度" 門檻" 由20改為30;●取消了2#爐的負壓取樣裝置。

????? 通過前面的闡述,就京能熱電2003年#2機組接連出現(xiàn)的幾次" 爐膛正壓大
" 保護異常工況進行了進一步分析與思考,并從不同角度提出了一些看法,希望
起到" 拋磚引玉" 的作用。

????? 而如何提高熱工保護——尤其是" 全爐膛滅火" 與" 爐膛正(負)壓大"
及FSSS系統(tǒng)的可靠性,使之既能在必要時" 正確" 動作,又能避免不必要的" 誤
動" ,仍然是一個需要我們在實踐中不斷探索與思考的課題。

????? 注:2.5S系根據(jù)火檢設備制造廠(哈爾濱中能自動化設備有限公司)2002
年7 月18日傳真(《火檢參數(shù)6d、7d設定值對應無火延時》)得出。但是,根據(jù)
哈爾濱中能自動化設備有限公司的《ZFDZ系列火焰檢測裝置使用說明書》2-(4 )
節(jié)——"ZFDZ 系列火焰檢測裝置具備反時限特性,對于判斷火焰有無的延時能根
據(jù)火焰變化的速率自動調(diào)節(jié)".2.5S僅供參考。后與中能公司核實為在" 信號處理
延時" 與" 無火延時" 兩種延時的作用下最大可為3.2S. 而火檢裝置的缺省設置
為0.5S~2.3S (最大)。

????? [ 參考文獻] [1]  黃平森?;痣姀S鍋爐滅火與爐膛壓力變化的分析及應

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