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降低鏈條爐排鍋爐固體熱損失的措施
時間:2009-06-17 20:12:16

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????? 降低鏈條爐排鍋爐固體熱損失的措施

????? 關鍵詞:鍋爐熱損失

????? 摘要:將飛灰中的可燃物粉碎后噴入鍋爐內燃燒,減少飛灰固體熱淚盈眶
損失,改善燃燒工況,繼而減少爐渣固體不完全燃燒熱損失,達到節(jié)能、提高經
濟效益的目的。

????? 工業(yè)鍋爐中鏈條爐排鍋爐的固體不完全燃燒熱損失是指包括飛灰、爐渣和
漏煤中未燃燼的殘?zhí)妓斐傻臒釗p失。為了盡可能地減少這種熱損失,提高鍋爐
的熱效率,筆者對爐渣和飛灰造成的熱損失進行了系統(tǒng)的分析研究和再利用的探
索,取得一定的成效。在此作個簡要的介紹,以供同行及鍋爐設計者參考。

????? 一般鏈條爐排都設計有多個前進速度擋位,是為了滿足負荷變化時,保證
供汽壓力恒定而調整給煤量的。走快擋時,煤塊在爐膛內停留的時間相應減少,
經常造成落紅渣現象,如果能延長其在爐膛內的停留時間,爐渣中的含碳量必定
有所減少。

????? 飛灰中固體可燃物包含兩個部分:一部分粒徑較小的未燃燼煤粉隨引風與
燃燼的煤灰到達除塵器,最后流入灰池,這部分煤粉收集再利用較困難,一般只
能是磚廠作填充料;另一部分粒徑較大的煤屑在對流管束處,因通風截面增大,
風速低于其移動的臨界風速而沉降;煤屑的運動慣性致使其與對流管束外壁碰撞
而減速下落至對流管束下部。較大的煤屑采用兩種方式清除:一種是吹灰器,即
用蒸汽將其重新吹起流入除塵器;另一種是鎖氣器,當其達到一定重量時,自動
落入爐渣中。因煤研石及其他礦物質不易著火膨化,比重大,故不能隨風飛到這
里。經收集分析,落到這里的煤屑,粒徑均在1.5mm 左右,因經高溫烘烤,其揮
發(fā)分幾乎耗盡,但含固定碳很高,占空氣干燥(分析)基重量比為67.58%,因此,
極有利用價值。

????? 將收集后的煤屑如果混入原煤中,由爐排送入爐內燃燒,因粒度太小,不
但影響通風,還因幾乎無揮發(fā)分,影響煤層著火,惡化燃燒狀態(tài),結果適得其反。

????? 經反復研究試驗,設計了一套再利用這種煤屑的系統(tǒng),其工作流程示意如
下:收集器→粉碎機→風機→燃燒器→原水膜除塵器→原灰池。

????? 目前使用的武漢鍋爐廠生產的WGC10/13-6型鍋爐,其設計為用鎖氣器清除
對流管束下部的煤屑,這給收集煤屑提供了一定的方便。只要將鎖氣器的出口用
鋼管聯接起來,接到落渣口外的容器里,便構成了收集器。收集器將煤屑在鍋爐
低負荷時收集起來,容積大小可視每班可收集的煤屑量而定,設置高度以煤屑可
自流到粉碎機為宜。粉碎機將煤屑粉碎到粒徑為0 ~500 μm 的煤粉,使其符合
煤粉爐對煤粉粒度的要求。風機將粉碎后的煤粉輸送到燃燒器。根據氣力輸送的
原理,考慮每班的煤屑量及鍋爐高峰負荷時間段的長短和管道阻力,選擇合適的
料氣比及風機的風壓、風量。燃燒器讓煤粉在爐膛內形成一個合理的流線,以達
到盡快預熱、著火、充分燃燒的目的。實踐表明:煤粉在爐膛內的燃燒狀態(tài)相似
于煤粉鍋爐中煤粉燃燒狀態(tài),基本完全燃燼,不再沉落于對流管束下,而隨風進
入除塵器。該系統(tǒng)燃燒煤粉僅200kg/h 左右,原水膜除塵器足夠可使其順利流人
灰池,完全不必擔心排煙粉塵超標。另外,粉碎機與風機、風機與燃燒器之間的
連接管道要選用阻力小、耐磨的材料,以盡可能減少能耗和器材損耗。

????? 通過連續(xù)兩個多月的運行看,該系統(tǒng)運行效果較好。根據目前的供氣量,
平均每班可收集煤屑0.55t ,經化驗分析,其低位發(fā)熱值為23MJ/kg ,折合標準
煤0.44t.每班高峰負荷時,全部將其粉碎后送入前烘附近燃燒。實踐證明,在其
他條件(指負荷、風量、爐排速度、煤層厚度)不變的情況下,爐內燃燒狀態(tài)明
顯改善,20min 內爐溫升高80~100 ℃,原煤提前著火。為了維持汽壓恒定,爐
排必須改用低速擋運行。兩擋之間,爐排的前進速度差為1.71m/h ,爐排寬為2.40m,
煤層厚100mm 不變,則:1.71×2.40×0.1=0.41m3時。表明每少用快擋一小時,
就可少輸原煤0.41m3. 根據記錄資料及爐前取煤樣分析、計算。結論為:每班節(jié)
約原煤的發(fā)熱總量超過收集煤屑碎成煤粉完全燃燒的發(fā)熱總量。出現這種結果的
原因是煤塊在爐內由于燃燒狀態(tài)的改善,提前著火,加上爐排減速后,相應延長
了其在爐膛內的停留時間。擋渣器處取樣抽查,爐渣含碳量明顯減少,由原來的
12.16%降低到6.24%.

????? 統(tǒng)計結果表明,應用該系統(tǒng),爐渣和飛灰的固體熱損失的減少,每班可節(jié)
約折合標準煤0. 52t.

????? 該系統(tǒng)除收集器和燃燒器屬于自行研制、耗費少量的材料外,粉碎機、風
機及連接管道總耗費不到3000元。系統(tǒng)運行穩(wěn)定、噪聲小、操作簡便,除適時開
機、關機外,不再增加司爐工的工作量。該系統(tǒng)能耗指標也很低,經反復測試,
其運行時總線輸人電流穩(wěn)定為9.88A 、功率因素為0.94、電壓380V,每班只在高
峰負荷時段2.5h內使用,每班耗電量為15.28kW ?h ,折合電價6.87元,加上設
備折舊及易損件更換,每班總費用在14元之內。根據本地煤炭市場價格,折合標
準煤每噸385 元,扣除總費用,每班可創(chuàng)純利186.20元。每個工作日以三班算,
每月按24個工作日算,全年可節(jié)約折合標準煤449t,扣除全年各項費用,創(chuàng)造效
益折合人民幣16.08 萬元。

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