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華電光大:首套超低溫、低能耗SCR脫硝催化劑成功應用于太鋼燒結機煙氣脫硝
時間:2020-05-26 09:24:50

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山西太鋼集團三燒(450平)初期采用活性炭脫硫脫硝?;钚蕴侩m然對顆粒物和SO2有良好的凈化效果,但對NOx的脫除有限,無法滿足超低排放要求。為了使NOx的排放滿足超低排放要求,選擇在活性炭脫硫脫硝后增加SCR脫硝??紤]到燒結機煙塵的特殊性(含有大量的堿金屬,灰有粘性)和活性炭在運行過程中因破損、磨損產(chǎn)生的大量的小粒徑炭粉(炭黑)對SCR催化劑的影響,北京華電光大在常規(guī)燒結機專用催化劑的基礎上進一步調整配方,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,對催化劑產(chǎn)品性能再次優(yōu)化,并經(jīng)過充分的技術論證和中試試驗,山西太鋼集團三燒的煙氣脫硝最終選擇了150℃超低溫、低能耗的平板式抗堿金屬中毒催化劑,脫硝催化劑設計溫度150℃, 3+1層設計,設計脫硝出口NOx≤30mg/Nm3,自2020年1月22日投運以來,運行良好,完全滿足設計要求。從現(xiàn)場實際運行效果來看,山西太鋼集團三燒的煙氣脫硝催化劑具有以下優(yōu)點:

一、溫度低

相對于目前SCR脫硝催化劑最低溫度只能做到180℃這一情況,山西太鋼集團三燒的煙氣脫硝催化劑可在150℃時實現(xiàn)高效、連續(xù)、穩(wěn)定運行,完全滿足NOx超低排放要求和設計要求,屬于世界首創(chuàng);

二、能耗低

催化劑在實際運行過程中的能耗,除了因升溫所消耗的高爐煤氣之外,還會因催化劑床層的壓損和堵灰產(chǎn)生一部分電耗,而山西太鋼集團三燒的脫硝催化劑低耗能主要體現(xiàn)在以下幾方面:

1、活性炭后煙氣溫度約130℃,本催化劑只需升溫到150℃就可以滿足要求,相比較180℃以上的催化劑,本催化劑可大幅度降低高爐煤氣的耗量;

2、相比蜂窩式多孔催化劑較大的壓損,本催化劑單層壓損<150pa,在實際運行過程中,可極大地降低引風機的出力,節(jié)約電耗成本;

3、由于板式催化劑是以金屬網(wǎng)板為基材,華電光大通過基材選型和生產(chǎn)工藝的改進降低催化劑壁厚使催化劑單板更具具有柔性結構,煙氣流過催化劑時,催化劑單板會不停的振動,使飛灰難以附著于催化劑表面,可以有效避免飛灰在催化劑表面的沉積;另外催化劑結構型式為“通道型”結構,幾何形狀彎角較少,開孔率較大,因此在實際運行過程中可大幅減少吹灰頻率。

三、投資少

目前大部分燒結機的SCR煙氣脫硝為了節(jié)約燃氣耗量,通過采用GGH換熱提升煙氣溫度,而燒結機煙氣量又很大,因此GGH的投資會很大,華電光大催化劑在150℃可實現(xiàn)高效脫硝、滿足超低排放要求,因此只需通過熱風爐少量的升溫即可,可大大降低GGH的投資甚至不需要設計GGH換熱器。

本項目的成功運行,除了更進一步證明了SCR脫硝催化劑可完全實現(xiàn)“國產(chǎn)化”,同時也為燒結機等工業(yè)窯爐的煙氣脫硝催化劑的選型提供參考。

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