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????? 沙角A 電廠200MW 汽輪機(jī)低壓缸通流改造
????? 摘要:沙角A 電廠200MW1號(hào)國(guó)產(chǎn)三排汽汽輪機(jī),與現(xiàn)代汽輪機(jī)相比,性能
已相當(dāng)落后,嚴(yán)重影響了電廠的“創(chuàng)一流”達(dá)標(biāo),必須對(duì)其通流部分進(jìn)行改造來(lái)
提高機(jī)組效率、出力及降低能耗。為此,介紹了1 號(hào)機(jī)汽輪機(jī)低壓缸通流部分改
造的方案,改造過(guò)程中遇到的問(wèn)題和對(duì)策,改造效果及一些經(jīng)驗(yàn)性的建議。
????? 關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)低壓缸改造對(duì)策效果看法國(guó)產(chǎn)三排汽200MW 汽輪機(jī)由
于當(dāng)時(shí)技術(shù)水平與制造水平的限制,其性能已落后。目前,對(duì)國(guó)產(chǎn)200MW 汽輪機(jī)
實(shí)施通流改造來(lái)提高機(jī)組效率、出力及降低能耗,已成為主流發(fā)展方向。1998年
12月~1999年2 月,在沙角A 電廠1 機(jī)大修期間,對(duì)汽輪機(jī)的低壓缸通流部分進(jìn)
行了改造,改造工期共用了69d ,比原計(jì)劃提前了16d 完成,改造達(dá)到了預(yù)期目
的,取得了明顯的效益。
????? 1.改造方案1.1 隔板改造低壓5 級(jí)隔板全部重新設(shè)計(jì),更換新型產(chǎn)品。
低壓1~5 級(jí)隔板采用焊接隔板,靜葉采用全三維彎曲造型,低壓1~4 級(jí)葉身與兩
端圍帶鑄為一體,加強(qiáng)了隔板的剛性。
????? 1.2 動(dòng)葉片改造低壓1~4 級(jí)動(dòng)葉更換為新型線產(chǎn)品,動(dòng)葉自帶圍帶,
汽道做成斜面,汽封齒數(shù)增加,取消原拉筋調(diào)頻,動(dòng)葉頂部取消鉚接,減少應(yīng)力
集中,利于安全運(yùn)行。末級(jí)動(dòng)葉采用三元流可控渦手法設(shè)計(jì),出汽邊高度為668mm
,葉頂采用自帶圍帶整圈連接結(jié)構(gòu),圍帶內(nèi)斜外平。
????? 1.3 重新設(shè)計(jì)幾個(gè)項(xiàng)目分流環(huán)重新設(shè)計(jì),使結(jié)構(gòu)更加合理;第23~37
級(jí)葉輪重新設(shè)計(jì);低壓部分的三個(gè)隔板套重新設(shè)計(jì)。改造后中、低壓轉(zhuǎn)子均需做
高速動(dòng)平衡試驗(yàn)。
????? 2.改造前性能試驗(yàn)大修前,為了準(zhǔn)確評(píng)價(jià)機(jī)組改造后的經(jīng)濟(jì)性及效果,
對(duì)改造需要消除的缺陷及要完善的項(xiàng)目提供正確的方向,特請(qǐng)廣東省電力試驗(yàn)研
究所對(duì)#1機(jī)組進(jìn)行大修前熱效率試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表1 所示。
????? 表11號(hào)機(jī)熱效率試驗(yàn)結(jié)果
????? 3.問(wèn)題及對(duì)策3.1 轉(zhuǎn)子跳動(dòng)量大的問(wèn)題大修解體后,低壓轉(zhuǎn)子與中壓
轉(zhuǎn)子聯(lián)接的短軸最大跳動(dòng)為0.23mm,靠背輪瓢偏值為0.08mm. 在轉(zhuǎn)子返廠更換葉
輪及葉片的同時(shí)進(jìn)行處理,瓢偏修正到0.02mm,最大跳動(dòng)量修正到0.06mm.
3.2 新隔板中心問(wèn)題中、低壓缸隔板更換后,在以中壓缸前汽封洼渦和低壓
缸后汽封洼渦為基準(zhǔn)拉鋼絲進(jìn)行中心調(diào)整時(shí),發(fā)現(xiàn)中壓缸后汽封洼渦向左側(cè)偏移
1.12mm,低壓缸前汽封洼渦向左側(cè)偏移0.33mm. 中、低壓缸洼渦中心線不在同一
軸線上,這樣便存在著隔板調(diào)整應(yīng)該以什么作為中心基準(zhǔn)的問(wèn)題。中、低壓缸洼
渦中心不一致的原因是什么呢?可能在安裝時(shí)便存在,也可能是汽缸變形或在運(yùn)
行中受管道的推拉應(yīng)力引起。為此對(duì)中、低壓缸滑銷系統(tǒng)進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)異
常情況。
????? 中、低壓缸中心不一致對(duì)機(jī)組安全運(yùn)行是否有不良影響呢?經(jīng)查閱該
機(jī)組運(yùn)行歷史記錄,未發(fā)現(xiàn)異常情況。認(rèn)真研究汽輪機(jī)結(jié)構(gòu),汽輪機(jī)正常運(yùn)行時(shí)
主要保證動(dòng)靜部分的間隙符合要求,轉(zhuǎn)子中心與隔板和汽封中心一致,即使汽缸
中心有少量偏移對(duì)安全運(yùn)行沒(méi)有不良影響。當(dāng)然三缸中心與轉(zhuǎn)子一致最為理想,
在現(xiàn)有條件下要達(dá)到這一理想狀況看來(lái)不現(xiàn)實(shí)且無(wú)必要,故決定新隔板安裝以轉(zhuǎn)
子中心作為基準(zhǔn)來(lái)調(diào)整。隔板暫不進(jìn)行找中心工作,待轉(zhuǎn)子從哈爾濱汽輪機(jī)廠回
來(lái)后,先進(jìn)行軸系中心調(diào)整,然后以軸系(轉(zhuǎn)子)為基準(zhǔn)分別找正各級(jí)新隔板、
隔板套等,使隔板、隔板套中心和轉(zhuǎn)子中心一致,但把隔板套調(diào)整工作放在軸系
找中心后進(jìn)行,使大修后期工作較緊張。
????? 3.3 低壓轉(zhuǎn)子重新定位問(wèn)題低壓缸通流改造后,通流間隙須重新
定位,低壓轉(zhuǎn)子相對(duì)原來(lái)位置往發(fā)電機(jī)方向移動(dòng)了1.87mm;同樣發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子也向
勵(lì)磁機(jī)方向移動(dòng)1.87mm. 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子移動(dòng)將改變轉(zhuǎn)子與定子的磁場(chǎng)中心,磁場(chǎng)中
心改變后是否會(huì)引起轉(zhuǎn)子竄動(dòng)或振動(dòng)?經(jīng)電氣維修和汽機(jī)維修專業(yè)認(rèn)真研究,認(rèn)
為發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子移動(dòng)1.87mm,磁場(chǎng)變化很小,不會(huì)引起不良后果,不過(guò)開(kāi)機(jī)后要注
意觀察推力瓦溫度是否正常。
????? 低壓轉(zhuǎn)子向發(fā)電機(jī)方向移動(dòng)1.87mm后,則其與中壓轉(zhuǎn)子連接短軸的墊
片也重新加工相應(yīng)加厚。
????? 3.4 汽封間隙過(guò)大的問(wèn)題試裝時(shí)發(fā)現(xiàn)隔板汽封及中、低壓缸軸封
間隙過(guò)大,頂部間隙大部分超過(guò)1.80mm(設(shè)計(jì)值0.65~0.95mm )。隔板間隙過(guò)大
造成大量蒸汽直接從間隙中流過(guò),降低機(jī)組效率,中壓缸后軸封及低壓缸軸封間
隙過(guò)大,會(huì)漏入空氣降低真空直接影響機(jī)組效率。為配合本次通流改造,特設(shè)計(jì)
了一系列專用工具進(jìn)行大量加工汽封圈,見(jiàn)下圖所示。
????? 4 改造效果改造投運(yùn)后,1999年3 月8 日~25日,由廣東省電力
試驗(yàn)研究所、西安熱工研究所、哈爾濱汽輪機(jī)廠、北京三維公司對(duì)1 機(jī)進(jìn)行了熱
力性能鑒定考核試驗(yàn),試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依照美國(guó)機(jī)械工程師學(xué)會(huì)《汽輪機(jī)性能試驗(yàn)規(guī)程
》(ASMEPT6.0 -1976)。大修前,低壓缸效率為79.43 %,改造后為87.53 %,
達(dá)到合同保證值87%的要求。改造前為8888.6kJ/kW.h ,改造后,熱耗值為8522.95kJ/kW.h,
節(jié)約煤約12g/KWh ,其中約8g/kWh歸功于低壓缸改造,另外4g/kWh歸功于高壓加
熱器改造及其他。機(jī)組在三閥點(diǎn)試驗(yàn)工況時(shí)的功率,經(jīng)系統(tǒng)修正和參數(shù)修正計(jì)算
后為208.226MW ,與大修前設(shè)計(jì)出力相比,相同的主蒸汽流量機(jī)組出力提高5.626MW,
達(dá)到了改造后不增加流量而提高出力的目的。可見(jiàn),汽輪機(jī)通流部分改造是個(gè)見(jiàn)
效快、經(jīng)濟(jì)效益好的項(xiàng)目,為我廠創(chuàng)建一流發(fā)電廠打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
????? 5 分析與建議以下對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行簡(jiǎn)要的分析并就改造工作及汽
輪機(jī)經(jīng)濟(jì)性提出粗淺的一些建議。
????? a )新隔板找中心的問(wèn)題使我們改造工作十分被動(dòng),但我們?cè)诠ぷ髦?BR>找對(duì)了方法。以后如果進(jìn)行改造,不管是三缸全改或只改低壓缸,在揭缸后,轉(zhuǎn)
子返廠前先進(jìn)行軸系找中心工作,軸系找中后,以軸系(轉(zhuǎn)子)為中心基準(zhǔn)測(cè)量
各隔板、隔板套等的位置。改造時(shí),在轉(zhuǎn)子未返廠時(shí)便可通過(guò)拉鋼絲或用假軸方
法,按預(yù)先測(cè)量值來(lái)確定隔板、隔板套等的位置,使工作更主動(dòng)、爭(zhēng)取更多的時(shí)
間。
????? b )大修后高壓缸效率為77.81%,中壓缸效率89.51%,低壓缸效率為
87.53%,與國(guó)外同類型機(jī)組相比,高壓缸約低10~11% ,中壓缸約低2~3%,低壓
缸約低3~4%. 由此可見(jiàn),提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性在高中壓缸方面仍有很大的潛能,建議
以后進(jìn)行三缸全改的方案。
????? c )主汽門和調(diào)節(jié)汽門節(jié)流損失在200MW 工況時(shí)約5 ~18%。由于采
用凸輪配汽機(jī)構(gòu),其特性曲線只能做得比較平坦,因此,閥門之間重疊度大,一
般在40~50%,這樣高壓進(jìn)汽因節(jié)流損失大造成高壓缸效率低,所以建議制造廠
在制定通流改造方案時(shí),將主汽門、調(diào)節(jié)汽門型線以及其它降低其壓損的措施一
起給予考慮,或采用計(jì)算機(jī)控制每個(gè)閥門,即將調(diào)節(jié)系統(tǒng)由液壓調(diào)節(jié)改為數(shù)字電
液調(diào)節(jié)。由計(jì)算機(jī)控制閥門特性曲線就相當(dāng)容易做,可以做得很陡,大大地減低
各調(diào)節(jié)汽門之間的重疊度,一般只在2 ~3 %。這樣節(jié)流損失大大地減少了,高
壓缸效率也提高了。
????? 6 結(jié)束語(yǔ)本次低壓缸通流改造是成功,效率也是明顯的,要使整
個(gè)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性更上一個(gè)水平,還有許多項(xiàng)目要完善。
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