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300MW 汽輪機(jī)組斷油燒瓦事故分析及處理方案
時(shí)間:2009-07-17 15:35:42

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????? 300MW 汽輪機(jī)組斷油燒瓦事故分析及處理方案

????? 關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)斷油燒瓦 300MW

????? 摘要:汽輪發(fā)電機(jī)組斷油燒瓦是是火電廠非常嚴(yán)重的惡性事故之一,運(yùn)行
中軸承一旦斷油,將造成軸瓦的燒毀,更為嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成大軸彎曲和軸瓦處冒煙、
著火、爆炸等嚴(yán)重事故。本文針對(duì)一起典型的運(yùn)行人員誤操作導(dǎo)致的斷油燒瓦事
件進(jìn)行了原因分析,并提出非正常停機(jī)后采取的應(yīng)對(duì)措施及前期工作步驟以及相
應(yīng)的防范措施。希望對(duì)電廠以后減少類似事故提供一些有益幫助。

????? 關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);斷油燒瓦;防范措施

????? 前言眾所周知,潤滑油系統(tǒng)的工作好壞對(duì)汽輪機(jī)的正常運(yùn)行有非常重要的
意義。然而通過調(diào)查不難發(fā)現(xiàn),大多數(shù)火電廠都發(fā)生過汽輪發(fā)電機(jī)組斷油燒瓦事
件,近些年來,雖然各單位在預(yù)防汽輪發(fā)電機(jī)斷油燒瓦事故上做了不少工作,事
故也有所減少,但總的看來,有些電廠采取的防范措施不徹底,事故原因仍然存
在,仍有其發(fā)生的必然性。本文就是結(jié)合某廠300MW#4 機(jī)組大修后在啟動(dòng)、沖轉(zhuǎn)、
試驗(yàn)過程中,由于運(yùn)行人員誤操作,出現(xiàn)了嚴(yán)重的斷油燒瓦事故后,采取的一些
處理措施進(jìn)行了論述。

????? 1.1#4 機(jī)組斷油燒瓦事故經(jīng)過

????? 某電廠300MW#4 汽輪發(fā)電機(jī)是東方汽輪機(jī)廠設(shè)計(jì)制造的第八代亞臨界300MW
氫冷機(jī)組。該機(jī)組于2008年3 月16日停機(jī),3 月20日盤車停運(yùn),正式轉(zhuǎn)入A 級(jí)檢
修。4 月25日凌晨5 :00起,#4汽輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)入啟動(dòng)、沖轉(zhuǎn)、試驗(yàn)階段。在此
階段#4汽輪機(jī)及調(diào)速系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)正常,各技術(shù)參數(shù)符合要求,機(jī)組運(yùn)行未發(fā)現(xiàn)
異常情況。

????? 1.2 機(jī)組跳機(jī)及軸承斷油事件經(jīng)過:

????? 1 、9 點(diǎn)38分22秒停機(jī),首出信號(hào)" 汽輪機(jī)軸瓦振動(dòng)大" ,而從運(yùn)行曲線
上看,跳機(jī)前,電氣試驗(yàn)中有一信號(hào)干擾#6 瓦振動(dòng)信號(hào),造成跳機(jī)。9 點(diǎn)30分
左右6Y軸振開始出現(xiàn)大幅抖動(dòng),又瞬間回落,到9 點(diǎn)38分跳機(jī)這段時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)三
次較大的抖動(dòng)。(保護(hù)跳機(jī)值250 μm ,瓦振7 絲跳機(jī))。

????? 2 、

????? 潤滑油壓低

????? (正常值0.0785-0.0981 )MPa0.0490.049

????? 0.0392

????? 0.039

????? 0.029 聯(lián)動(dòng)交流潤滑油泵

????? 聯(lián)動(dòng)直流潤滑油泵

????? EST 遮斷

????? 盤車狀態(tài)跳盤車

????? 機(jī)組跳閘后,隨后在轉(zhuǎn)速下降過程中潤滑油壓下降,交流潤滑油泵聯(lián)動(dòng),
但聯(lián)動(dòng)后又停止運(yùn)行。隨后直流潤滑油泵聯(lián)動(dòng),但隨后也停止運(yùn)行(前者運(yùn)行10
秒,后者運(yùn)行16秒)。9 :41:38,手動(dòng)啟交流油泵,共2 分多鐘斷油。交直流
潤滑油泵不能及時(shí)投運(yùn)是導(dǎo)致該事故發(fā)生的根本原因。

????? 1.3 處理方案:

????? 事故發(fā)生后,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)就地檢查,#1 軸承座內(nèi)大量烏金并且下午發(fā)電機(jī)
置氫時(shí),大量氣體沿發(fā)電機(jī)兩端油擋處排出且現(xiàn)場(chǎng)氫氣濃度超標(biāo),停機(jī)惰走時(shí)各
軸承溫度均偏高,可判定各軸承均有不同程度磨損,據(jù)此對(duì)一下步工作提出如下
建議:

????? 一、準(zhǔn)備工作

????? 1 、機(jī)組按現(xiàn)行方案冷卻至調(diào)節(jié)級(jí)溫度降至120 ℃以下,在此期間盡快落
實(shí)可能更換的備品備件。

????? 2 、潤滑油停運(yùn)后,揭各軸承及分解發(fā)電機(jī)端蓋,檢查#1 、2 、3 、4 、
5 、6 軸承、密封瓦、推力瓦、平衡瓦,修復(fù)可修復(fù)軸承,不能修復(fù)的應(yīng)更換。

????? 3 、檢查修復(fù)軸頸,重新調(diào)整中心及對(duì)輪同心度。

????? 二、缸內(nèi)汽封磨損情況判斷

????? 1 、宏觀檢查各端部汽封處軸頸磨痕,輕重程度

????? 2 、將轉(zhuǎn)子微抬起至軸封中間位置,測(cè)量上下、左右間隙與回裝值比較,
可初步估出汽封磨損情況。

????? 三、是否揭缸建議,以轉(zhuǎn)子是否彎曲來決定。

????? 2.1 非正常停機(jī)后采取的應(yīng)對(duì)措施及前期工作步驟

????? #4汽輪發(fā)電機(jī)組非正常停機(jī)后,為了在盡可能保護(hù)設(shè)備安全的前提下盡快
解體設(shè)備確認(rèn)損傷情況及處理方案,達(dá)到電力公司提出的在最短時(shí)間內(nèi)安全、高
效、保質(zhì)恢復(fù)設(shè)備的要求,經(jīng)各方專家領(lǐng)導(dǎo)商議決定立即采取以下應(yīng)對(duì)措施和工
序進(jìn)行解體、檢查、恢復(fù)工作:

????? 1 、汽缸采取悶缸措施,控制缸溫。保證汽缸及轉(zhuǎn)子溫度自然冷卻,防止
汽缸及轉(zhuǎn)子發(fā)生剛性變形。

????? 2 、汽缸溫度低于120 °C 后,停止?jié)櫥拖到y(tǒng)運(yùn)行,起吊前箱、#2~4軸
承座、盤車軸承座。拆除各軸承座及發(fā)電機(jī)前后油擋,測(cè)量洼窩中心,塞尺測(cè)量
高中壓、低壓缸前后軸封處轉(zhuǎn)子頂起前徑向間隙。測(cè)量各軸頸處橋規(guī)值。

????? 3 、#1~6軸承上半拆卸,宏觀檢查軸瓦、軸頸、推力軸承損壞情況,如軸
頸損壞不嚴(yán)重,清理后測(cè)量現(xiàn)狀態(tài)下各軸頸處揚(yáng)度。測(cè)量高中壓、低壓轉(zhuǎn)子與軸
承座相對(duì)位置。

????? 4 、對(duì)各軸頸外表面進(jìn)行硬度檢查。

????? 5 、拆卸、起吊中低壓聯(lián)通管

????? 6 、拆卸起吊低壓外缸、內(nèi)缸、隔板、軸封

????? 7 、拆吊#1~7軸承下半,清掃軸瓦烏金面及座內(nèi)殘留鎢金、雜質(zhì)。

????? 8 、高中壓缸保溫扒除

????? 9 、研磨#1~7軸瓦處軸頸

????? 10、拆卸高壓進(jìn)汽管道法蘭螺栓及高中壓外缸螺栓

????? 11、初步恢復(fù)高中壓、低壓、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子標(biāo)高、檢查轉(zhuǎn)子抬起量、防止動(dòng)
靜摩擦。

????? 12、在軸瓦與軸頸結(jié)合部加裝保護(hù)墊板,涂抹凡士林保證潤滑。

????? 13、電動(dòng)檢修盤車就位

????? 14、拆除一條中低對(duì)輪螺栓,使用盤軸器與檢修盤車共同試盤轉(zhuǎn)子。

????? 15、軸系具備安全盤動(dòng)條件后,拆卸中低、低發(fā)對(duì)輪螺栓。

????? 16、起吊高中壓外缸,并加熱拆卸內(nèi)缸法蘭螺栓。

????? 17、起吊高壓內(nèi)缸、中壓隔板套

????? 18、使用高中壓汽缸推拉裝置進(jìn)行推缸工作。

????? 19、頂開中低壓及低發(fā)對(duì)輪止口

????? 20、低壓轉(zhuǎn)子起吊并進(jìn)行軸頸、動(dòng)葉的檢查、測(cè)量、處理

????? 21、高中壓轉(zhuǎn)子起吊并進(jìn)行軸頸、動(dòng)葉的檢查、測(cè)量、處理

????? 22、檢查高中壓、低壓葉頂汽封、隔板汽封磨損情況。

????? 23、另外,主油泵密封環(huán)(三道)及各軸承座浮動(dòng)油環(huán)也有不同程度磨損,
需測(cè)量后確認(rèn)能否繼續(xù)使用,如超標(biāo)巨大,則需更換新環(huán)裝復(fù);

????? 24、主機(jī)潤滑油、發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)管道、郵箱、閥門、軸承座等處由于
軸瓦鎢金融化導(dǎo)致污染嚴(yán)重,需使用大流量沖洗設(shè)備對(duì)油系統(tǒng)進(jìn)行徹底清掃,并
對(duì)油質(zhì)進(jìn)行過濾和檢測(cè),最終檢驗(yàn)合格后方可使用。

????? 通過#4機(jī)停機(jī)后突擊解體工作,發(fā)現(xiàn)了多項(xiàng)設(shè)備由于跳機(jī)斷油事故導(dǎo)致的
嚴(yán)重?fù)p傷,確認(rèn)了高中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、主油泵轉(zhuǎn)子、勵(lì)磁短軸
等轉(zhuǎn)動(dòng)部分部件的損傷程度及處理方案。上述各轉(zhuǎn)子除發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、勵(lì)磁短軸因
損傷輕微未返廠,采用現(xiàn)場(chǎng)處理方式進(jìn)行修復(fù)。其余各段轉(zhuǎn)子均解體并裝車送返
東方汽輪機(jī)廠進(jìn)行廠內(nèi)檢查和修復(fù)工作。軸系#1至#4軸承返廠重鑄鎢金層,并根
據(jù)軸頸車削量重新配裝,#5、6 軸承使用庫存?zhèn)淦份S瓦進(jìn)行修研復(fù)裝工作。高中
壓缸調(diào)節(jié)級(jí)噴嘴、高壓第六級(jí)隔送返東方汽輪機(jī)廠進(jìn)行葉頂汽封更換工作;其余
葉頂封(高中壓、低壓)更換工作,由東汽廠家人員赴我廠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理。

????? 3.1 本次事故暴露出的問題

????? 本次事故暴露了電廠在安全生產(chǎn)特別是嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程方面存在嚴(yán)重的
問題。

????? 1 、對(duì)全廠職工的安全教育工作還不夠深入,電力生產(chǎn)" 安全第一" 的思
想還沒有真正地扎根于全廠每一個(gè)職工的頭腦中。

????? 2 、當(dāng)值運(yùn)行人員操作中存在嚴(yán)重的違章操作情況,有章不循,盲目操作,
責(zé)任心不強(qiáng)。

????? 3 、運(yùn)行人員素質(zhì)低,對(duì)系統(tǒng)不熟,尤其是對(duì)主要測(cè)點(diǎn)位置不清,出現(xiàn)運(yùn)
行人員誤判斷、誤處理。

????? 3.2 應(yīng)采取的事故的防范措施:

????? 1 、搞好危險(xiǎn)點(diǎn)因素分析和預(yù)測(cè)工作,出現(xiàn)異常情況時(shí),能夠及時(shí)、準(zhǔn)確
進(jìn)行處理。要高度重視防止抗然油系統(tǒng)的泄漏和由此引起著火、漏氫、爆炸措施,
對(duì)油系統(tǒng)的連接部位要加強(qiáng)檢查、維護(hù),對(duì)薄弱環(huán)節(jié)要進(jìn)行特殊、有效的處理。

????? 2 、加強(qiáng)油溫、油壓的監(jiān)視調(diào)整,嚴(yán)密監(jiān)視軸承烏金溫度及回油溫度,發(fā)
現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)查找原因并消除。運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)油系統(tǒng)油壓降低,油量減少以及前軸
承箱內(nèi)主油泵處聲音異常時(shí),可判斷是主油泵故障,此時(shí)應(yīng)立即啟動(dòng)輔助油泵,
緊急停機(jī),以免造成事故擴(kuò)大。

????? 3 、啟動(dòng)前應(yīng)認(rèn)真按設(shè)計(jì)要求整定交、直流油泵的連鎖定值,檢查接線正
確;將直流潤滑油泵和交流潤滑油泵聯(lián)鎖開關(guān)改為兩只,各成系統(tǒng),真正起到互
為備用作用,不會(huì)同時(shí)失去備用。同時(shí),要做到舉一反三,檢查其他重要聯(lián)鎖回
路的動(dòng)作情況,防止發(fā)生類似事故。

????? 4 、油系統(tǒng)設(shè)備自動(dòng)及備用可靠,并定期進(jìn)行嚴(yán)格的試驗(yàn)。一旦發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)
泄漏,立即查明原因組織修復(fù),且運(yùn)行中油泵或冷油器的投停切換應(yīng)平穩(wěn)謹(jǐn)慎,
嚴(yán)防斷油燒瓦。

????? 5 、要求檢修人員對(duì)DEH 故障的情況進(jìn)一步深入分析,提出切實(shí)可行的改
進(jìn)意見,盡快進(jìn)行實(shí)施。

????? 6 、加強(qiáng)人員培訓(xùn),提高運(yùn)行人員操作技術(shù)水平、判斷和處理事故能力。
認(rèn)真對(duì)待事故和障礙,及時(shí)組織調(diào)查分析,真正吸取事故教訓(xùn)。

????? 結(jié)論

????? 通過該廠斷油燒瓦事故,我們也應(yīng)看到,任何事故的出現(xiàn)都是一把雙刃劍,
在接受慘痛教訓(xùn)的同時(shí),也給檢修人員提供了寶貴的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。通過此次突發(fā)事
故的應(yīng)對(duì),針對(duì)以上跳閘過程聯(lián)鎖與記錄,該廠對(duì)DCS 組態(tài)做了進(jìn)一步完善,汽
機(jī)轉(zhuǎn)速小于2850rpm 聯(lián)啟交流油泵,改為汽機(jī)跳閘聯(lián)啟交流油泵;取消潤滑油聯(lián)
鎖按鈕,完善DCS 報(bào)警功能,尤其是聲光報(bào)警功能。目前,該廠機(jī)組再次啟動(dòng)后,
運(yùn)行參數(shù)良好,各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,大修后機(jī)組性能指標(biāo)較大修前有所提高。#4
機(jī)組工況大修后試驗(yàn)熱耗率為8037.65kJ/kwh ,修正后的熱耗率為7954.10kJ/kWh
,比大修前下降了116.64kJ/kwh ;試驗(yàn)計(jì)算高壓缸效率為79.53%,比大修前提高
了3.43個(gè)百分點(diǎn);大修后修正發(fā)電煤耗率為298.95g/kwh ,比大修前下降了4.39g/kwh,
通過此次大修也解決了該機(jī)組軸封漏氣量大的問題,提高了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。

????? 參考文獻(xiàn):

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????? 2 、劉崇和、張勇。汽輪機(jī)檢修;中國電力出版社,2004年

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出版社,2002年

????? 4 、華能國際電力股份有限公司。熱工控制系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)手冊(cè),中國電力
出版社,2008年

????? 5 、張磊。汽輪機(jī)運(yùn)行技術(shù)問答。中國電力出版社,2008年

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