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燃?xì)饷}沖激波吹灰技術(shù)在鍋爐回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器使用情況及經(jīng)濟(jì)分析
時(shí)間:2008-07-11 16:27:15

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????? 燃?xì)饷}沖激波吹灰技術(shù)在鍋爐回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器使用情況及經(jīng)濟(jì)分析

????? 作者:孟憲杰…

????? 文章來(lái)源:遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司

????? 更新時(shí)間:2008-3-4

????? 燃?xì)饷}沖激波吹灰技術(shù)在鍋爐回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器使用情況及經(jīng)濟(jì)分析

????? 孟憲杰宋超翼王詠梅(遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司遼寧鐵嶺112000)

????? 摘要:文章通過(guò)多個(gè)電廠機(jī)組選用燃?xì)饷}沖吹灰裝置的調(diào)研,結(jié)合本廠具
體情況,尋求新的吹灰裝置,并采用燃?xì)饷}沖吹灰裝置替代了老式吹灰器,取得
了明顯的節(jié)能改造效果,值得推廣。

????? 關(guān)鍵詞:空氣預(yù)熱器燃?xì)饷}沖激波吹灰器堵灰經(jīng)濟(jì)分析

????? 1 概述鐵嶺發(fā)電廠現(xiàn)安裝有四臺(tái)300MW 發(fā)電機(jī)組,鍋爐型號(hào)為HG—1021/18.24
—YM4 ,亞臨界壓力、平衡通風(fēng)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包鍋爐。鍋爐尾部
裝有二臺(tái)型號(hào)為29-VI (T )-1730 容克式三分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,每臺(tái)空預(yù)
器裝有HG—DL54I —1905B 型蒸汽吹灰器1 臺(tái),發(fā)電機(jī)組相繼于1993-1996 年投
產(chǎn)發(fā)電。

????? 自發(fā)電機(jī)組相繼投產(chǎn)運(yùn)行,尤其是機(jī)組運(yùn)行4 年后,回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器傳
熱元件磨損、腐蝕非常嚴(yán)重,磨損成薄紙狀后堆積倒塌,雖空氣預(yù)熱器傳熱元件
定時(shí)采用蒸汽吹灰器吹灰,但傳熱元件堵灰現(xiàn)象仍非常嚴(yán)重,鍋爐空預(yù)器漏風(fēng)率
高達(dá)25~35%. 造成鍋爐制粉系統(tǒng)一次送粉風(fēng)、二次穩(wěn)燃送風(fēng)嚴(yán)重不足,發(fā)電機(jī)組
不能帶足滿負(fù)荷運(yùn)行。還使鍋爐排煙溫度高,電除塵超負(fù)荷運(yùn)行,除塵效果差,
維護(hù)工作量大,環(huán)境污染,影響空氣預(yù)熱器的安全運(yùn)行及鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。鐵嶺電
廠1998年開(kāi)始對(duì)空預(yù)器逐臺(tái)采取了改造:更換新傳熱元件盒,改造新型的扇形自
動(dòng)密封裝置,空預(yù)器傳熱元件盒由24分倉(cāng)變?yōu)?8分倉(cāng),改造后空預(yù)器漏風(fēng)率都在
7~8%達(dá)到了空預(yù)器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),一次送粉風(fēng)、二次穩(wěn)燃送風(fēng)量、風(fēng)溫都有增加、提
高,基本能滿足機(jī)組運(yùn)行需要。但在空預(yù)器改造運(yùn)行半年時(shí)間后,空預(yù)器阻力逐
漸增加,檢查空預(yù)器傳熱元件盒腐蝕、堵灰較嚴(yán)重。分析原因,由于空預(yù)器流過(guò)
煙氣時(shí)會(huì)有飛灰積存,因此要經(jīng)常吹掃,以保證空氣預(yù)熱器出口風(fēng)溫,滿足鍋爐
燃燒及制粉系統(tǒng)制粉要求,現(xiàn)每臺(tái)空氣預(yù)熱器裝有蒸汽吹灰器一臺(tái),運(yùn)行時(shí)每8
小時(shí)吹灰一次;由于蒸汽吹灰器故障率高,運(yùn)行中時(shí)常出現(xiàn)吹灰器吹灰管卡澀,
閥門(mén)泄漏、吹灰器管堵灰等,蒸汽吹灰器故障率很大,很難投入運(yùn)行,后來(lái)就干
脆不投蒸汽吹灰器運(yùn)行。我廠機(jī)組投產(chǎn)初期及空預(yù)器改造后堵灰、腐蝕較輕,但
近幾年隨著運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng)空預(yù)器傳熱元件盒堵灰、腐蝕明顯加劇,有時(shí)空預(yù)器
前后壓差高達(dá)0.8~1.2kPa以上(1.2kPa堵灰壓差保護(hù)限值),造成空預(yù)器阻力和
漏風(fēng)率及三大風(fēng)機(jī)(一、二次風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī))耗電量逐漸增加,嚴(yán)重威脅鍋爐安
全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。由于回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器是由許多波紋板密集排列所組成換
熱面,這就給空預(yù)器的清理堵灰工作帶來(lái)了較大的困難,蒸汽吹灰器又難已勝任
空預(yù)器的清理堵灰工作,換熱面堵灰、腐蝕一直是發(fā)電廠中較難解決的問(wèn)題。

????? 鑒于如此,有必要對(duì)現(xiàn)有的空預(yù)器吹灰方式進(jìn)行研究,尋求新的空預(yù)器吹
灰方式。

????? 2 燃?xì)饷}沖吹灰器裝置2.1 CGP2A-III 燃?xì)饷}沖吹灰器裝置簡(jiǎn)介CGPZA-Ⅲ
燃?xì)饷}沖吹灰裝置,能夠快速、徹底、有效地清除空氣預(yù)熱器積灰,顯著延長(zhǎng)空
預(yù)器蓄熱組件的使用壽命,避免空預(yù)器冷端受熱面的堵灰,防止空預(yù)器阻力增加,
降低排煙溫度,提高空預(yù)器的傳熱效率及利用率。

????? CGPZA-Ⅲ燃?xì)饷}沖吹灰裝置是利用可燃?xì)怏w(如:乙炔氣、天然氣等)與
空氣按一定比例混合后爆燃所產(chǎn)生的沖擊波振打空氣預(yù)熱器波紋板片,清除受熱
面積灰的清灰裝置,是傳統(tǒng)吹灰裝置的理想更新?lián)Q代產(chǎn)品,燃?xì)饷}沖吹灰裝置具
有以下特點(diǎn):設(shè)有為防止回火專門(mén)設(shè)計(jì)的阻尼器和阻燃元件,安全可靠;可靠的
流量控制技術(shù),可以充分利用沖擊波能量;運(yùn)行成本低、經(jīng)濟(jì)性好、投資少、見(jiàn)
效快;垂直布置,可有效地防止爆燃室積灰、積水;除灰效果明顯,已有積灰的
空預(yù)器上能使煙氣阻力和排煙溫度下降,一般可使煙氣阻力下降100-400Pa 、煙
溫可下降5-10℃;清灰有效范圍大,速度快、時(shí)間短、清灰徹底;在線除灰,每
天一次,一次只需50-80 炮,每次要40-60min;操作簡(jiǎn)單,可實(shí)現(xiàn)就地操作和集
控室內(nèi)操作;燃?xì)饷}沖吹灰裝置與傳統(tǒng)的吹灰器比較具有如下優(yōu)點(diǎn):維修工作量
??;運(yùn)行安全可靠;自動(dòng)化程度高;容易操作;投資少見(jiàn)效快;清灰效果好等特
點(diǎn),可以在線清除空預(yù)器尾部受熱面積灰,提高鍋爐的傳熱效率。

????? 2.2 燃?xì)饷}沖吹灰器裝置工作原理燃?xì)饷}沖吹灰裝置工作原理是:通過(guò)智
能型流量控制裝置對(duì)氣體燃料乙炔氣與空氣按一定比例混合成一定濃度的可燃性
氣體控制,由高能點(diǎn)火裝置引爆可燃?xì)怏w,爆燃?xì)怏w在紊流加速管中形成高壓、
高速氣流,由發(fā)生器產(chǎn)生瞬間沖擊波,當(dāng)沖擊波作用于空預(yù)器波形板灰垢表面時(shí),
借助于氣流沖擊對(duì)波形板沖擊振打及熱能、聲能綜合作用使灰垢脫落。

????? 3 采用燃?xì)饷}沖吹灰器調(diào)研論證3.1 未改造前空氣預(yù)熱器蒸汽吹灰器情況
營(yíng)口電廠2 臺(tái)300MW 機(jī)組鍋爐尾部煙道,設(shè)計(jì)、安裝了三臺(tái)三分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)
熱器,預(yù)熱器吹灰采用擺動(dòng)蒸汽吹灰器,該吹灰器投入運(yùn)行,每次吹灰后空預(yù)器
前后壓差基本無(wú)明顯變化,排煙溫度基本沒(méi)變化,在空預(yù)器修時(shí),發(fā)現(xiàn)灰垢沉積
在傳熱元件中間,傳熱元件金屬板腐蝕,部分氣流通道截面完全堵死,影響預(yù)熱
器的正常工作,鍋爐排煙溫度高。

????? 3.2 安裝燃?xì)饷}沖吹灰器后運(yùn)行情況營(yíng)口電廠從1999年11月份在鍋爐安裝
國(guó)網(wǎng)江山JSR 燃?xì)饷}沖吹灰器,到今年9 月份,兩臺(tái)爐的空氣預(yù)熱器已全部安裝
上JSR 燃?xì)饷}沖吹灰器,運(yùn)行時(shí)間最長(zhǎng)的燃?xì)饷}沖吹灰器為6 個(gè)月,據(jù)運(yùn)行人員
講“每次吹灰后空預(yù)器兩側(cè)壓差”大約降0.2~0.4kpa,排煙溫度無(wú)明顯變化,一
次、送風(fēng)機(jī)電流下降3~4 安培,在投入燃?xì)饷}沖吹灰器后,空預(yù)器原有堵灰,停
爐后檢查,堵灰有明顯減少,鍋爐排煙溫度降低5~8 ℃。

????? 2000年12月調(diào)研山東十泉發(fā)電廠,該廠采用北京華能達(dá)公司生產(chǎn)制造的燃
氣脈沖激波吹灰裝置(吹灰器),調(diào)研得到的結(jié)論是:(1 )燃?xì)饷}沖吹灰器結(jié)
構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便,該裝置安全可靠,操作比較簡(jiǎn)單。

????? (2 )該裝置在1999年6 月在十里泉發(fā)電廠#5爐空氣預(yù)熱器上投運(yùn)成功,
為徹底解決空氣預(yù)熱器傳熱元件堵灰問(wèn)題,尋著了較好的吹灰方式。接著該廠又
在#1、#2、#6、#7爐空預(yù)器上安裝了燃?xì)饷}沖式激波吹灰裝置。一、二次風(fēng)機(jī)電
耗下降4~5 安培,排煙溫度降低7~10℃,空預(yù)器前后壓差降低0.1~0.25kpa.另外,
我們還電話調(diào)研了江蘇常熟發(fā)電廠有限公司,寧夏大壩發(fā)電廠應(yīng)用燃?xì)饷}沖吹灰
器情況,都反映使用效果良好。

????? 據(jù)了解燃?xì)饷}沖吹灰技術(shù)起源于前蘇聯(lián),因其高效性能和高可靠性,近20
年來(lái)得到了廣泛的應(yīng)用,20世紀(jì)90年代中期引入我國(guó),由中科院在理論上對(duì)該技
術(shù)進(jìn)行了充分的消化,國(guó)內(nèi)多家公司針對(duì)我國(guó)情況充分理解消化的基礎(chǔ)上,成功
地應(yīng)用于工程中,經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的實(shí)踐證明該技術(shù)除灰效率可靠性及高。

????? 通過(guò)調(diào)研,認(rèn)為燃?xì)饷}沖激波在線吹灰裝置,能夠迅速、徹底、有效地清
掃空氣預(yù)熱器蓄熱組件(傳熱元件盒組件)內(nèi)的積灰,顯著延長(zhǎng)空預(yù)器蓄熱組件
的使用壽命,避免空預(yù)器冷端、熱端熱面的堵灰,防止空預(yù)器傳熱元件腐蝕、阻
力增加,降低了鍋爐排煙溫度,降低了一次、送風(fēng)、引風(fēng)機(jī)電流,提高了空預(yù)器
的傳熱效率及利用率,空氣預(yù)器的維護(hù)費(fèi)用大大降低。

????? 因此推薦在我廠空氣預(yù)熱器上安裝使用CGPZA-III 型燃?xì)饷}沖激波吹灰裝
置。該燃?xì)饷}沖吹灰裝置費(fèi)用低,質(zhì)量好,而且投入運(yùn)行后安全可靠穩(wěn)定,從未
發(fā)現(xiàn)傳熱元件被爆燃的氣體沖擊打壞變形,已經(jīng)在10多個(gè)電廠的鍋爐及尾部空氣
預(yù)熱器上應(yīng)用,且效果良好。

????? 4 燃?xì)饷}沖激波吹灰裝置的安裝使用鐵嶺發(fā)電廠2001年3 月份#1機(jī)組小修,
經(jīng)過(guò)調(diào)研選用了北京華能達(dá)電力技術(shù)應(yīng)用有限公司生產(chǎn)的CGPZA-III 型燃?xì)饷}沖
激波吹灰器,替換原A 、B 側(cè)空氣預(yù)熱器的蒸汽吹灰器。

????? 4.1 安裝技術(shù)要求(1 )清洗空預(yù)器傳熱蓄熱片工作結(jié)束后,蓄熱片見(jiàn)金
屬本色,對(duì)蓄熱元件無(wú)任何腐蝕,按通光方法進(jìn)行冷態(tài)驗(yàn)收,疏通率在95% 以上。

????? (2 )設(shè)備控制系統(tǒng)為PLC 實(shí)現(xiàn)程控和手動(dòng)操作。并在工業(yè)控制機(jī)上實(shí)現(xiàn)
:1 )燃爆氣溫度顯示及報(bào)警保護(hù);2 )點(diǎn)燃狀態(tài)顯示;3 )甲、乙兩側(cè)電動(dòng)閘
閥及電磁閥開(kāi)關(guān)指示;4 )燃?xì)夂涂諝饬髁匡@示及調(diào)節(jié);5 )除灰次數(shù)顯示;6 )
具有回火、燃?xì)鉁囟瘸邎?bào)警保護(hù)功能;7 )采用高能點(diǎn)火器;8 )采用乙炔管
道的自檢漏、保護(hù)功能。

????? (3 )控制柜中控制原件與柜壁保護(hù)足夠的散熱空間及檢修空間,控制柜
采用薄板彎折成型、美觀、剛性好、密封好。

????? (4 )為確保系統(tǒng)的安全性,乙炔進(jìn)氣管道設(shè)計(jì)布置雙電門(mén),一個(gè)采用電
動(dòng)球閥,做為乙炔進(jìn)氣管道乙炔開(kāi)啟門(mén),保證其系統(tǒng)的密封性;另一個(gè)為電磁閥,
及時(shí)阻隔乙炔進(jìn)氣管道與燃爆裝置的聯(lián)系,保證系統(tǒng)安全的靈敏性,同時(shí),乙炔
進(jìn)氣管道中設(shè)置逆止門(mén),保證乙炔管道單向暢通。

????? (5 )乙炔站、操作平臺(tái)、管路布置等按甲方要求根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況制作。本
裝置在布置風(fēng)格、管路走向、外觀顏色等方面要與甲方主要設(shè)備盡可能保持一致,
符合達(dá)標(biāo)、創(chuàng)一流等要求。

????? (6 )零米乙炔站中各乙炔瓶帶干式回火器,同時(shí)乙炔站中設(shè)置乙含量超
2%的報(bào)警提示裝置。

????? (7 )編制燃?xì)饷}沖激波除灰裝置的調(diào)試大綱、運(yùn)行操作規(guī)程、檢修維護(hù)
要求。

????? (8 )為電廠運(yùn)行人員提供運(yùn)行操作培訓(xùn),為電氣技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,
直到學(xué)會(huì)為止。

????? 4.2 燃?xì)饷}沖激波吹灰器使用效果燃?xì)饷}沖激波吹灰裝置由北京華能達(dá)公
司施工,3 月下旬開(kāi)始施工,4 月初施工結(jié)束,安裝驗(yàn)收合格,5 月份投入運(yùn)行。
為了檢驗(yàn)該吹灰裝置的性能及對(duì)空氣預(yù)熱器前后壓差的影響,4 月30日燃?xì)饷}沖
激波吹灰器投入前及投入運(yùn)行三個(gè)月(9 月5 日)后,6 個(gè)月(11月20日)后,
對(duì)A 、B 側(cè)空預(yù)器前后壓差測(cè)量一次,并將前后測(cè)量結(jié)果進(jìn)行比較,得出如下結(jié)
論:(1 )第一次結(jié)論:燃?xì)獯祷移魍度牒蟮谝淮螠y(cè)量數(shù)值和燃?xì)獯祷移魍度肭?BR>測(cè)量數(shù)值比較:機(jī)組負(fù)荷250MW 時(shí),A 側(cè)空預(yù)器蓄熱元件前后壓差下降17.5Pa,
B 側(cè)下降10.5Pa;機(jī)組負(fù)荷200MW 時(shí),空預(yù)器蓄熱元件前后壓差A(yù) 側(cè)下降34.3Pa,
B 側(cè)下降10Pa. (2 )第二次結(jié)論:燃?xì)獯祷移魍度牒蟮谝淮螠y(cè)量數(shù)值和燃?xì)獯?BR>灰已投入后第二次測(cè)量數(shù)值比較:機(jī)組負(fù)荷250MW 以上時(shí),空預(yù)器蓄熱元件前后
壓差A(yù) 側(cè)下降107.5Pa ,B 側(cè)下降117Pa.經(jīng)過(guò)三次測(cè)量數(shù)值結(jié)果的比較,投入后
比較投入前壓差都有所下降。尤其是投入六個(gè)月后,壓差下降更為明顯。運(yùn)行現(xiàn)
觀查一次、送風(fēng)機(jī)電流同負(fù)荷下比較都有下降2~3 安培。停爐后我廠相關(guān)技術(shù)人
員查看空預(yù)器蓄熱器片上部沒(méi)有積灰、堵灰現(xiàn)象,疏通率良好。由此,可以看出
鍋爐尾部空預(yù)器處安裝北京華能達(dá)公司燃?xì)饧げù祷移鞒已b置投入運(yùn)行后效果
明顯,符合技術(shù)協(xié)議設(shè)計(jì)的要求,運(yùn)行可靠,是節(jié)能推廣的好項(xiàng)目。

????? 5.改造效果及經(jīng)濟(jì)分析鍋爐尾部空預(yù)器蒸汽吹灰改造為燃?xì)饷}沖激波吹灰
器裝置后,其節(jié)能效果比較明顯,主要表現(xiàn)有以下幾個(gè)方面:(1 )由于空預(yù)器
堵灰現(xiàn)象基本消除,空預(yù)器煙氣側(cè)阻力下降了120Pa 左右,空氣側(cè)阻力下降了100Pa,
因此,一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)耗電量都有不同程度減少,一次風(fēng)機(jī)和送風(fēng)機(jī)電流下降
約2~3 安培,如果發(fā)電機(jī)組每年按4500 h運(yùn)行計(jì)算,全年一次、送風(fēng)機(jī)可節(jié)電近
32萬(wàn)kW?h ,折合人民幣8 萬(wàn)元左右。

????? (2 )空預(yù)器蓄熱片嚴(yán)重積灰和堵灰現(xiàn)象基本消除,蓄熱片低溫端和熱端
壓差減小,使冷端徑向密封片兩側(cè)的壓差得到減小,其結(jié)果是空預(yù)器漏風(fēng)率降低
了3%左右。同時(shí),空預(yù)器受熱面上的積灰明顯減少后,傳熱元件外于較清潔狀態(tài),
傳熱效率得到提高,使排煙溫度下降5~7 ℃,空預(yù)器出口一二次熱風(fēng)溫度均有不
同程度的提高,因此鍋爐效率約提高0.2%左右。若機(jī)組全年發(fā)電量13億kW?h ,
每年可節(jié)約標(biāo)煤800 噸左右,鐵嶺電廠每噸煤為250 元,因此每年可節(jié)約人民幣
20萬(wàn)元左右。

????? (3 )采用燃?xì)饷}沖激波吹灰器年耗用費(fèi)用比原空預(yù)器正常運(yùn)行時(shí)采用蒸
汽吹灰器吹灰,年耗用費(fèi)用經(jīng)統(tǒng)計(jì)可節(jié)約3 萬(wàn)元左右。

????? (4 )按投入產(chǎn)出比計(jì)算:一臺(tái)爐尾部空氣預(yù)熱器改造為燃?xì)獯祷移?,?BR>造費(fèi)用為45萬(wàn)元;改造后的年維護(hù)費(fèi)用耗用乙炔費(fèi)用為3.5 萬(wàn)元,改造前的維護(hù)
費(fèi)用及耗蒸汽費(fèi)用為9 萬(wàn)元,此系統(tǒng)按使用壽命12年計(jì)算。

????? 1 Rio=——=1:5.5 12×(9-3.5 )

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????? 12從上述四項(xiàng)節(jié)能效果及經(jīng)濟(jì)分析來(lái)看,將鍋爐尾部蒸汽吹灰裝置改造為
燃?xì)饷}沖激波吹灰裝置,每年總計(jì)可節(jié)約人民幣31萬(wàn)元左右,從投入產(chǎn)出比計(jì)算
是1 :5.5.綜合上述比較,經(jīng)濟(jì)效益是比較可觀的,有利于機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)
行,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益,減輕檢修、運(yùn)行工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。因此,燃?xì)饷}沖吹灰
裝置改造是成功的。

????? 作者簡(jiǎn)介:孟憲杰(1963- ),男,遼寧新民人,高級(jí)工程師,從事火電
廠檢修管理工作。

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