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灤河發(fā)電廠6 號汽輪發(fā)電機組真空系統(tǒng)治理
時間:2008-08-12 15:35:31

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????? 灤河發(fā)電廠6 號汽輪發(fā)電機組真空系統(tǒng)治理

????? 灤河發(fā)電廠100 MW汽輪發(fā)電機組6 號機為N100-90 /535 型,單軸雙缸雙
排汽沖動凝汽式機組,哈汽產(chǎn)品,1993年12月投產(chǎn)。該機組自投產(chǎn)以來,真空泄
漏率一直處于嚴重超標狀態(tài),真空嚴密性試驗只能維持1 ~2 min ,無法測取準
確數(shù)值,根據(jù)不規(guī)范試驗估算,真空嚴密性數(shù)值約在2.5 ~3.0 kPa /min.目前,
該廠的雙套射水裝置已全部投入運行,無備用設備,機組的真空問題對全廠生產(chǎn)
的安全性和經(jīng)濟性影響極大。由于6 號機組的真空問題影響機組供電煤耗8 ~10
g /(kW*h),射水泵單耗增加一倍,是該廠“達標”、創(chuàng)“二星級企業(yè)”和
“無滲漏電廠”的主要障礙,成為一個“老大難”問題。

????? 1  真空系統(tǒng)泄漏的可能原因

????? (1 )汽輪機高低壓軸端泄漏。當高壓端汽封供汽壓力過低,而至1 號低
壓加熱器(以下簡稱低加)的閥門開度又過大時,高、中壓軸封處將形成負壓,
空氣經(jīng)高、中壓汽封前各軸封處逐級漏入,然后從軸封加熱器(以下簡稱軸加)、
1 號低加進入真空系統(tǒng)。為防止這種現(xiàn)象發(fā)生,可在軸封漏氣進入軸加、1 號低
加前加裝壓力表及閥門,并維持0.01~0.03 MPa正壓,使真空得到改善。

????? (2 )軸封冷卻器下多級水封破壞或水封高度不夠,空氣經(jīng)軸封風機排汽
口由水封管等處直接進入真空系統(tǒng)。

????? (3 )低壓缸水平結合面變形或水平與垂直結合面不嚴密,以及低壓缸的
排大氣閥不嚴。

????? (4 ) 7、8 段抽汽法蘭處泄漏。加熱器殼體等法蘭連接的結合面不嚴
(螺栓緊力不夠,法蘭焊接到管道上產(chǎn)生翹曲,法蘭受熱膨脹傳遞過大的應力等)。

????? 機組軸封漏汽至7 、8 段,造成抽汽口處法蘭及低壓缸本體溫度升高,法
蘭產(chǎn)生變形裂紋,空氣由該處漏入真空系統(tǒng)(荊門2 號機,7 段抽汽處實測溫度
27.8℃,設計76℃);抽汽口法蘭用紙墊,反復灌水后易損壞;法蘭強度不夠,
抽汽管道膨脹不暢,法蘭運行中變形張口。

????? (5 )汽機疏水擴容器工作時進汽溫度400 ~500 ℃,不工作時30℃,交
變應力使擴容器易產(chǎn)生裂紋。

????? (6 )凝汽器喉部接口管道焊口易反復受交變應力作用而產(chǎn)生裂紋,或管
道焊縫未焊透,管道和排汽管出現(xiàn)裂紋。

????? (7 )汽泵汽機對應于大汽機部分的泄漏。沙嶺子電廠2 號機,停汽泵投
電泵,真空提高2 kPa ,小汽機真空明顯泄漏。

????? (8 )低壓軸封間隙大,低壓缸防爆門、熱工表計接頭、疏水泵、凝結泵
盤根、真空系統(tǒng)閥門盤根等損壞。

????? (9 )排水井處的虹吸作用破壞,空氣通過射水抽汽器前的水封進入凝汽
器。

????? (10)真空設備的內(nèi)腔外伸的桿件與套筒處不嚴。

????? (11)安全閥、疏水系統(tǒng)及汽輪機高低壓管路的空氣門不嚴。

????? (12)加熱器中的水加熱溫升小,汽側空氣漏入量過大。

????? 2  真空系統(tǒng)泄漏治理

????? 2.1  采用氦質(zhì)譜檢漏技術發(fā)現(xiàn)的問題幾年來,該廠多次召開專業(yè)專題會
議,研究制定治理措施,但機組的真空泄漏率卻一直居高不下,真空嚴密性始終
在2 ~2.5 kPa/min 左右徘徊。1998年5 月,該廠決定采用先進的氦質(zhì)譜檢漏技
術對6 號機組真空系統(tǒng)進行檢漏,分別于5 、8 、10月進行了3 次檢漏,檢漏中
發(fā)現(xiàn)汽機高壓缸前軸封漏氣嚴重,屬于不易發(fā)現(xiàn)的大漏點。原因是高壓軸封供汽
量不足,空氣從高壓軸封漏入,經(jīng)高壓軸封第2 檔漏汽至7 段抽汽管路進入凝結
器,其間還發(fā)現(xiàn)了十幾處微漏點,并進行了處理。

????? 將高壓軸封供汽門解體檢查,確認高壓軸封存在以下問題:(1 )供汽管
道直徑設計偏小,實際安裝的是D45 ×2.5 管,經(jīng)計算應選用D57 ×3.5 管供汽。

????? (2 )供汽截門實際安裝的是Dg40球型閥,且截門存在嚴重的質(zhì)量問題,
其開度行程最大只能開起4 ~5 mm,節(jié)流嚴重,造成前軸封供汽不足,應選用Dg50
球型閥。

????? 2.2  處理措施(1 )將供汽截門更換為Dg50球型閥(雙路供汽更換2 個)。

????? (2 )將一部分當前可更換的供汽管路更換為D57 ×3.5 管路。

????? 通過上述初步治理,增加了高壓前軸封的供汽量,機組的真空嚴密性明顯
提高,達到了該機歷史最好水平,即0.746 kPa/min ,投運一套射水抽氣裝置即
可滿足要求,提高了射水系統(tǒng)的安全系數(shù)。

????? (3 ) 6號機真空較低,通過對機組的熱力試驗測試表明,負荷100 MW時
經(jīng)初、終參數(shù)修正后,標準狀況時真空為88.2 kPa,較設計值低3.34 kPa. 真空
每低1 kPa ,熱耗增加82.33 kJ/ (kW*h),機組效率降低約1.04%.低壓缸排汽
量及排汽壓力較設計值偏高,真空泄漏嚴重,這是影響機組真空偏低的主要因素。

????? 1 號低加幾乎無溫升,負荷為100 MW時,溫升為4.95℃,扣除軸加的影響,
其溫升接近于0 ℃,主要是由于高壓軸封第2 檔漏汽至7 段泄汽量大,排擠了7
段抽汽量。同時由于1 號低加疏水不暢,不能建立適當?shù)募訜崞髡婵?,也排擠了
7 段抽汽,影響了1 號低加的進汽溫度,使7 段抽汽溫度高達338 ℃,負荷為100
MW時的7 段抽汽量僅為2.027 t /h ,遠遠小于設計抽汽流量15.4 t/h ,加大
了低壓缸排汽量,嚴重影響機組的真空,增加了冷源損失。

????? 經(jīng)過現(xiàn)場多次分析、查找、試驗,最終查出該機組低加溫升和真空的2 項
缺陷:1 號低加7 段抽汽進汽門門心脫落,而電動頭和門桿動作正常,實際1 號
低加不進汽,從而使高壓軸封第2 檔漏汽至7 段全部返回到汽輪機低壓缸,造成
凝汽器進空氣;疏水器疏水管口堵住一塊鐵板,疏水不能完全暢通。消除上述兩
項缺陷后,1 號低加溫升已達正常范圍(溫升22~25℃)。并將第2 檔漏汽至7
段加裝1 個手動門和一塊壓力表,用以調(diào)節(jié)第2 檔漏汽至7 段回汽量,維持高壓
軸封在良好的工作狀態(tài)。

????? 1999年4 月25日至5 月15日對6 號機進行了中修,在中修過程中,對該機
真空系統(tǒng)再一次進行了檢查和治理,中修結束后,于5 月19日機組運行中進行了
真空嚴密性試驗,其真空嚴密性達到了0.22 kPa/min的全優(yōu)水平,供電煤耗降至
403 g/(kW.h),廠用電率降至8.38% ,使機組自1993年移交生產(chǎn)以來多年真空
嚴密性嚴重超標的問題得到徹底解決。

????? 3  真空治理需要科學認真的工作態(tài)度

????? (1 )通過對6 號機的真空治理,尤其是近一年來的工作體會,機組停機
后凝結器進行高位灌水所發(fā)現(xiàn)的滴水滲水等微漏點一定要設法消除,它往往構成
機組熱態(tài)運行中一個較大的泄漏點。

????? (2 )對發(fā)現(xiàn)的泄漏部位進行分析后認為,造成故障的根本原因是,設備
安裝工藝較差和焊接質(zhì)量不良所造成,表現(xiàn)在焊縫坡口不規(guī)范,焊縫深度不符合
技術要求等方面。這再一次告誡我們,設備的檢修質(zhì)量是決定安全經(jīng)濟的首要條
件,由于不注重安裝與焊接質(zhì)量,多年來使6 號機組在運行中造成了巨大的能耗
損失,要認真吸取這一教訓。

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