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電除塵器高頻改造后的優(yōu)化運(yùn)行
時間:2018-04-11 08:55:29

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電除塵器高頻改造后,通過對振打系統(tǒng)、電場參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化運(yùn)行,有效地降低了煙塵排放濃度及電除塵器的電耗率,達(dá)到節(jié)能與環(huán)保雙優(yōu)。

某電廠安裝3臺650MW燃煤發(fā)電機(jī)組,除塵方式采用靜電除塵器,每臺爐安裝一臺型號為2BE486/2-5雙室臥式電除塵器,采用頂部電磁振打系統(tǒng)。該電除塵器自投產(chǎn)以來,運(yùn)行正常,除塵效率達(dá)到設(shè)計值99.81%,出口煙塵排放濃度為60-80mg/Nm3(設(shè)計值100mg/Nm3),在鍋爐MBRC工況下,單臺電除塵器日耗電量最高達(dá)到37000kWh,電除塵廠用電率0.35%。為了降低能耗,于2013年3月-2014年6月分別對三臺機(jī)組電除塵器進(jìn)行了改造,主要改進(jìn)內(nèi)容有:一、二電場由工頻電源改為高頻電源,三、四、五電場控制柜元器件更換及控制軟件優(yōu)化處理,原電磁振打系統(tǒng)不變。通過上述改造后,單臺電除塵器日耗電量由原來的37000kWh下降到22000kWh,除塵廠用電率由0.3%下降到0.2%,能耗指標(biāo)降幅30%以上;電除塵器出口煙塵濃度由60~80mg/Nm3降低到25~30mg/Nm3,降幅50%以上,達(dá)到了預(yù)期的改造效果。

1存在的問題

1.1電場內(nèi)部積灰導(dǎo)致跳閘

該電廠的入爐煤大多為本地劣質(zhì)無煙煤,灰份在40%以上(設(shè)計值38%),粉塵比電阻最高可達(dá)到9.56×1012Ω˙cm。高比電阻粉塵帶來難以捕集、粉塵粘附性高、在電場內(nèi)部形成反電暈等不利影響。隨著運(yùn)行時間增加,電場內(nèi)部積灰逐漸增加,極間距減少。一、二電場由工頻電源改為高頻電源后,運(yùn)行中捕集的高比電阻粉塵較之前更多,因而一、二電場極板、極線上的積灰增多,頻繁引起電場過流保護(hù)跳閘。

1.2不符合國家新排放標(biāo)準(zhǔn)

2014年7月,隨著環(huán)保排放新標(biāo)準(zhǔn)的出臺,必須對電除塵器的運(yùn)行進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化,將出口煙塵濃度控制在20mg/Nm3以下,電除塵器廠用電率控制在0.18%以下。

2優(yōu)化措施

2.1優(yōu)化電磁振打系統(tǒng)運(yùn)行

電除塵器的除塵效率主要取決于電場強(qiáng)度的大小,而電場強(qiáng)度又與電極之間的電暈電壓和電流有關(guān),將電暈電壓和電暈電流之間的關(guān)系稱為伏安特性,據(jù)之繪制的曲線圖稱為伏安特性曲線,是衡量電除塵器安裝、檢修質(zhì)量及運(yùn)行工況的重要依據(jù)。

在電除塵器改造完工后,對每個電場進(jìn)行空載試驗,繪制冷態(tài)伏安特性曲線,對比廠家提供的曲線數(shù)據(jù),為改造工程的驗收提供依據(jù),確保了電除塵器良好的初始狀態(tài)。

2013年6月底,該電廠2號機(jī)組電除塵器高頻改造完成,進(jìn)入168h試運(yùn)。試運(yùn)初期,電除塵器出口煙塵濃度由60~80mg/Nm3降至28mg/Nm3達(dá)到了改造技術(shù)協(xié)議中的相關(guān)要求。隨著運(yùn)行時間的增加,一、二電場(高頻電源)頻繁出現(xiàn)二次電流歸零導(dǎo)致電場跳閘故障,電除塵器出口煙塵濃度升至30mg/Nm3以上。為了解決電場跳閘的問題,對2號機(jī)組電除塵器進(jìn)行了24小時跟蹤,抄錄數(shù)據(jù)、繪制熱態(tài)伏安特性曲線,電場跳閘前的兩種伏安特性曲線如圖1和圖2所示。

在圖1中,伏安特性曲線向右平移,即相同電壓下,電暈電流較為平均地減少,這一般是由放電不良造成的,也就是說電場內(nèi)部積灰較多引起電暈封閉。圖2中,電場伏安特性曲線向右發(fā)生旋轉(zhuǎn),同一電壓下,電暈電流大幅降低,據(jù)此分析,電場內(nèi)部發(fā)生了反電暈現(xiàn)象。電暈封閉及反電暈的發(fā)生,根本原因為高比電阻粉塵導(dǎo)致陽極板或陰極線上積灰過多。要消除此問題,必須由振打系統(tǒng)入手。首先分析了電磁振打系統(tǒng)接線原理,如圖3所示。振打器連接成矩陣形式(每個室的振打形成一個矩陣),任何時刻,矩陣中每次只允許一個振打器投入運(yùn)行。同時,由于振打器的內(nèi)部高度是固定的,因此,要加強(qiáng)振打,只能采取加強(qiáng)振打頻率、調(diào)整振打運(yùn)行方式的方法來實現(xiàn)。

 

1)減少振打器的間隔時間以加強(qiáng)振打頻率,由原設(shè)的1s降低至0.5s。這樣,在相同的時間內(nèi),每臺振打器的振打次數(shù)都實現(xiàn)了翻番,振打強(qiáng)度得到了提高。

2)調(diào)整振打運(yùn)行方式,在電場工作狀態(tài)下,由于靜電力的作用,極板、極線上的粉塵粘附性能很強(qiáng),很難徹底將其振落。為了降低粉塵的吸附力,在廠家提供的控制軟件中,嵌入了斷電振打邏輯,即同一電場中,只要有一臺振打器進(jìn)入振打狀態(tài),即停止向電場供電或降低二次電壓。斷電振打雖然能減緩粉塵的沉積,但沒有徹底改變電場積灰跳閘的故障。為止,對斷電振打邏輯進(jìn)行了二次加強(qiáng),高頻電場每隔45min停運(yùn)10min(時間可調(diào)整),依次循環(huán)。電場停運(yùn)后,因靜電作用引起的粉塵粘附能力明顯降低,振打效果大大加強(qiáng),完全避免了電場內(nèi)部積灰導(dǎo)致二次電流逐漸降低的問題,電場的出力始終保持在最佳狀態(tài)。

3)采取矩陣與分組相結(jié)合的振打方式,以矩陣方式為主,每日中班調(diào)至分組方式運(yùn)行30min。這樣,即發(fā)揮了矩陣方式下快速振打的優(yōu)勢,又使得陰極框架得到充分振打,清灰效果良好。

通過對電磁振打系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行后,電場內(nèi)部基本無積灰現(xiàn)象,對2號機(jī)組優(yōu)化運(yùn)行前后,陽極板上積灰情況進(jìn)行了拍攝存檔。


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