日本一道一区二区视频,国产午夜亚洲精品国产成人,国产精品国产三级国产av主播 ,99热久久这里只精品国产99,99热久久这里只精品国产99

[風(fēng)采展示]安源電廠煤質(zhì)檢驗中心獲C... [企業(yè)新聞]西安熱工院《熱力發(fā)電》入... [電力科技]南方五省區(qū)2月全社會用電... [學(xué)術(shù)交流]廣東公司“五學(xué)”打好理論...
首頁 >> 新聞 >> 行業(yè)新聞
浙江省2018年上半年電力行業(yè)節(jié)能減排情況:統(tǒng)調(diào)燃煤機組平均發(fā)電利用小時數(shù)2583小時 同比上升
時間:2018-08-06 12:48:13

         ↓底部

2018年上半年,浙江省電力行業(yè)節(jié)能減排工作取得新成效,可再生能源電量得到了全額收購,廠用電率和二氧化硫、氮氧化物、煙塵等主要污染物排放濃度繼續(xù)下降,超標排放時數(shù)大幅減少,但是也出現(xiàn)了一些新問題,如電網(wǎng)綜合線損率、供電煤耗上升,大小機組發(fā)電利用小時數(shù)差距縮小,脫硝裝置故障較多等,需要在以后的工作中積極加以解決?,F(xiàn)將有關(guān)情況通報如下:

一、電網(wǎng)企業(yè)節(jié)能減排情況

上半年,浙江電網(wǎng)消納可再生能源發(fā)電量153.39億千瓦時(省內(nèi)發(fā)電機組,含華東統(tǒng)調(diào)),同比增長3.35%,其中水電發(fā)電量96.64億千瓦時,同比下降17%(來水減少);風(fēng)電發(fā)電量14.32億千瓦時,同比增長26.4%;光伏發(fā)電量42.4億千瓦時,同比增長105%;海洋能發(fā)電量0.03億千瓦時,同比下降25%。沒有出現(xiàn)因電網(wǎng)企業(yè)原因,導(dǎo)致棄水棄風(fēng)棄光的現(xiàn)象。但是,上半年浙江電網(wǎng)綜合線損率為2.72%,同比上升0.4個百分點。

上半年,我省消納可再生能源電量折算成標煤節(jié)約446.36萬噸,同比增長3.35%;相當(dāng)于減排二氧化硫10萬噸,減排氮氧化物1.67萬噸。

二、燃煤發(fā)電企業(yè)節(jié)能降耗情況

(一)燃煤機組利用小時數(shù)情況

上半年,浙江省統(tǒng)調(diào)燃煤機組平均發(fā)電利用小時數(shù)2583小時,同比上升302小時;100萬千瓦級、60萬千瓦級、30萬千瓦級燃煤機組平均發(fā)電利用小時數(shù)分別為2730、2526、2344小時,高效機組得到了優(yōu)先利用。

(二)燃煤機組供電煤耗情況

上半年,浙江省統(tǒng)調(diào)燃煤機組共耗用標煤近3265萬噸,同比增長約415萬噸,同比增長率為14.5%;平均供電煤耗為296.50克/千瓦時,同比上升0.11克/千瓦時。100萬千瓦級、60萬千瓦級、30萬千瓦級、30萬千瓦以下燃煤機組平均供電煤耗分別為284.95、298.21、316.3、325.92克/千瓦時,高效機組節(jié)能水平明顯。

100萬千瓦級機組中,供電煤耗最低的是國電北侖第三電廠#7機組,僅為277.69克/千瓦時;最高的是華潤蒼南電廠#2機組,為293.17克/千瓦時。60萬千瓦級機組中,供電煤耗最低的是華能長興電廠#2機組,為276.11克/千瓦時;最高的是國電北侖第一電廠#1機組,為319.27克/千瓦時。30萬千瓦級機組中,供電煤耗最低的是浙能紹興濱海熱電廠#2機組,為284.04克/千瓦時;最高的是浙能溫州電廠#6機組,為329.67克/千瓦時。

(三)燃煤機組廠用電率情況

上半年,浙江省統(tǒng)調(diào)燃煤機組平均廠用電率為4.54%,同比下降0.04個百分點。100萬千瓦級、60萬千瓦級、30萬千瓦級、30萬千瓦以下燃煤機組平均廠用電率分別為3.80%、4.34%、5.95%、8.67%。

100萬千瓦級機組中,廠用電率最低的是國電北侖第三電廠#6機組,為2.88%;最高的是浙能臺州第二電廠#1機組,為4.74%。60萬千瓦級機組中,廠用電率最低的是大唐烏沙山電廠#1機組,為2.89%;最高的是國華寧海電廠#2機組,為5.32%。30萬千瓦級機組中,廠用電率最低的是浙能紹興濱海熱電廠#1機組,為4.97%;最高的是浙能臺州電廠#7機組,為7.28%。

三、燃煤發(fā)電企業(yè)主要煙氣污染物減排情況

(一)主要煙氣污染物減排總體情況

上半年,省統(tǒng)調(diào)燃煤機組(除巨化熱電廠外)超低排放設(shè)施運行穩(wěn)定,超低排放平均達限率99.88%,同比上升0.15個百分點。

上半年,主要煙氣污染物(除巨化熱電廠外)未達到國家火電廠基本排放標準時間為250.55小時,同比下降46.52%,平均單次啟停超標小時數(shù)為0.92小時,同比下降48.31%。其中,氮氧化物、二氧化硫、煙塵超標時數(shù)分別為248.47、2.08、0小時,氮氧化物超標占絕大多數(shù),其時數(shù)明顯高于二氧化硫,煙塵沒有出現(xiàn)超標。浙能蘭溪電廠、浙能北侖電廠、國電北侖第一電廠、國電北侖第三電廠、華能玉環(huán)電廠、華能長興電廠、大唐烏沙山電廠等7個電廠實現(xiàn)了全生產(chǎn)過程的達標排放。一季度超標排放時間最多是國華舟山電廠(46小時)、浙能長興電廠(20.37小時)、國華寧海電廠(19小時),合計占一季度總超標排放時數(shù)的57%。二季度超標排放時間最多是國華舟山電廠(26小時)、浙能臺州電廠(14.45小時)、華潤蒼南電廠(12.21小時),合計占二季度總超標排放時數(shù)的52%。

(二)燃煤機組二氧化硫排放情況

上半年,省統(tǒng)調(diào)燃煤機組共排放二氧化硫5933噸,脫除二氧化硫427881噸,平均脫硫效率為98.57%,脫硫設(shè)施投運率為100%。二氧化硫平均排放濃度為16.68毫克/標方,同比下降5.92%,平均排放濃度遠低于超低排放標準(35毫克/標方)。

各發(fā)電集團二氧化硫平均排放濃度差距較大,由低到高排序為華能(10.85毫克/標方)、國華(13.65毫克/標方)、國電(16.08毫克/標方)、臺塑(17.97毫克/標方)、浙能(18.19毫克/標方)、大唐(18.99毫克/標方)、華潤(19.56毫克/標方)、巨化(19.93毫克/標方)。單臺機組二氧化硫平均排放濃度最低的是國華舟山電廠#4機組,僅為3.00毫克/標方;最高的是浙能鎮(zhèn)海電廠#6機組,為26.8毫克/標方。

上半年,省統(tǒng)調(diào)燃煤機組(除巨化熱電廠外)二氧化硫超標排放時間共計2.08小時,與2017年上半年沒有發(fā)生超標排放相比,略有上升。造成超標排放的主要原因是一季度浙能長興電廠#2機組啟停和#3機組MFT,導(dǎo)致二氧化硫排放分別超標1.38小時、0.67小時。二季度各電廠加強管理,沒有發(fā)生二氧化硫超標排放。

(三)燃煤機組氮氧化物排放情況

上半年,省統(tǒng)調(diào)燃煤機組共排放氮氧化物13356噸,脫除氮氧化物78930噸,平均脫硝效率為83.59%,脫硝設(shè)施平均投運率為99.94%。氮氧化物平均排放濃度為34.79毫克/標方,同比下降7.65%,平均排放濃度遠低于超低排放標準(50毫克/標方)。

各發(fā)電集團氮氧化物平均排放濃度差距較大,由低到高排序為國華(30.85毫克/標方)、大唐(31.27毫克/標方)、巨化(34.1毫克/標方)、華能(34.46毫克/標方)、臺塑(34.52毫克/標方)、浙能(35.18毫克/標方)、華潤(37.25毫克/標方)、國電(37.95毫克/標方)。單臺機組氮氧化物平均排放濃度最低的是浙能溫州電廠#8機組,僅為21.63毫克/標方;最高的是浙能鎮(zhèn)海電廠#4機組,為104.11毫克/標方。

上半年,省統(tǒng)調(diào)燃煤機組(除巨化熱電廠外)氮氧化物超標排放時間共計248.47小時,同比下降45.86%。超標排放的主要原因是機組部分時段發(fā)電負荷率過低(含機組啟停)造成脫硝裝置由于煙溫低撤出以及脫硝裝置故障等,其中:由于脫硝裝置非正常撤出或運行調(diào)整不當(dāng)造成超標排放的時數(shù)累計為14小時,全部發(fā)生在一季度,比2017年同期大幅度上升。

(四)燃煤機組煙塵排放情況

上半年,省統(tǒng)調(diào)燃煤機組煙塵平均排放濃度為2.02毫克/標方,同比下降18.88%,平均排放濃度遠低于超低排放標準(5毫克/標方)。

各發(fā)電集團煙塵平均排放濃度差距較大,由低到高排序為大唐(1.11毫克/標方)、巨化(1.11毫克/標方)、國華(1.53毫克/標方)、華能(1.72毫克/標方)、臺塑(1.86毫克/標方)、華潤(2.22毫克/標方)、浙能(2.27毫克/標方)、國電(2.42毫克/標方)。單機煙塵平均排放濃度最低的是國華寧海電廠#3機組,僅為0.52毫克/標方;最高的是浙能鎮(zhèn)海電廠#5機組,為9.18毫克/標方。

上半年,省統(tǒng)調(diào)燃煤機組(除巨化熱電廠外)沒有發(fā)生煙塵超標排放。

四、監(jiān)管意見

(一)進一步加強管控,降低電網(wǎng)綜合線損率。上半年,全省全社會用電量同比增長10.95%,浙江電網(wǎng)綜合線損率反而同比上升0.4個百分點。電網(wǎng)企業(yè)需認真分析原因,加強內(nèi)部管理,防止電網(wǎng)綜合線損率反彈。

(二)進一步加強調(diào)度管理,發(fā)揮高效節(jié)能機組性能。上半年,省統(tǒng)調(diào)燃煤機組平均發(fā)電利用小時數(shù)同比增長302小時,其中100萬千瓦級、60萬千瓦級、30萬千瓦級機組分別增長了188小時、326小時和414小時,大小機組發(fā)電利用小時增長數(shù)出現(xiàn)了倒掛而且非常明顯,導(dǎo)致在發(fā)電利用小時大幅增長情況下供電煤耗反而增長了0.11克/千瓦時。電網(wǎng)企業(yè)要繼續(xù)加強電力運行方式的科學(xué)安排,優(yōu)先調(diào)度高性能發(fā)電機組。建議政府有關(guān)部門繼續(xù)開展在役小機組的發(fā)電權(quán)交易。

(三)進一步推進機組節(jié)能改造,降低供電煤耗和廠用電率。上半年,浙能、華能和臺塑集團平均供電煤耗同比分別上升了0.83克/千瓦時、0.92克/千瓦時、2.39克/千瓦時。華潤、臺塑和巨化集團廠用電率同比分別上升0.13、0.19和0.42個百分點。各發(fā)電企業(yè)要認真深入分析原因,積極推進燃煤機組節(jié)能改造,科學(xué)安排機組運行,促進節(jié)能降耗。

(四)進一步優(yōu)化環(huán)保設(shè)施運行管理,減少超標排放時間。上半年國華集團超標排放時間較多,達到102.85小時,占全省總超標排放時間的41%,其中舟山電廠72小時、寧海電廠30.85小時,分別列全省超標排放小時數(shù)排序的第一和第二位。各燃煤發(fā)電企業(yè)要繼續(xù)積極探索解決機組啟停期間或者低負荷運行時造成脫硝裝置退出的問題,共同努力切實實現(xiàn)機組運行全過程達標排放。

附件:2018年上半年統(tǒng)調(diào)燃煤機組主要煙氣污染物排放超標小時數(shù)統(tǒng)計表

國家能源局浙江監(jiān)管辦公室

2018年7月18日

2018年上半年統(tǒng)調(diào)燃煤機組主要煙氣污染物排放超標小時數(shù)統(tǒng)計表


         ↑頂端