|
|
|
|
|
山西平遙耀光煤電有限責(zé)任公司2臺(tái)200MW汽輪發(fā)電機(jī)組配2臺(tái)上海鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的SG-705/13.7-M453型CFB鍋爐。該鍋爐采用島式布置、單鍋筒自然循環(huán)、平衡通風(fēng)、絕熱式旋風(fēng)氣固分離器。
2、改造方案介紹
耀光煤電有限公司鍋爐在投產(chǎn)前加裝了主動(dòng)式多階防磨梁。防磨梁部分直接減少的受熱面面積約110m2,約占爐膛總受熱面積5.4%,造成鍋爐運(yùn)行床溫偏高(爐膛密相區(qū)床溫最高可達(dá)940~950℃),影響到鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行的安全性,并且對(duì)鍋爐環(huán)保排放造成不利影響,為機(jī)組后續(xù)超低排放改造帶來(lái)一定困難。為此經(jīng)過(guò)多方分析、討論、考察,決定在鍋爐爐膛內(nèi)增加掛屏(水冷屏),以達(dá)到降低鍋爐運(yùn)行床溫的目的。具體方案為在爐內(nèi)靠近后墻處增加兩片水冷屏,管子材料與鍋爐原設(shè)計(jì)水冷屏一致,水冷屏面積約為180m2。
3、改造后的效果分析
2017年8月2日至9月24日,耀光煤電有限公司對(duì)#1鍋爐進(jìn)行了降低床溫掛屏改造,改造后的效果分如下幾方面進(jìn)行分析。
3.1鍋爐側(cè)參數(shù)變化
我們對(duì)改造前、后的相同鍋爐負(fù)荷下進(jìn)行了參數(shù)對(duì)比得出如下結(jié)論:
1)主蒸溫度:200MW工況下鍋爐主蒸汽溫度達(dá)在滿負(fù)荷時(shí)均達(dá)設(shè)計(jì)值;150MW工況下鍋爐主蒸汽溫度偏離設(shè)計(jì)溫度1℃。
2)再熱蒸汽溫度:200MW工況下鍋爐再熱蒸汽溫度相比改造前提高4.5℃,且距設(shè)計(jì)值僅差1℃;150MW工況下再熱蒸汽溫度相比改造前提高2.2℃;再熱汽溫原先嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值的情況得到極大改善。
3)減溫水:鍋爐200MW工況下主蒸汽減溫水量改造后比改造前降低5.97t/h;150MW工況下主蒸汽減溫水量改造后比改造前降低13.07t/h;改造前200MW、150MW工況下再熱器噴水量達(dá)10噸和3.7噸,改造后再熱器上述負(fù)荷情況下不再噴水。
4)綜合考慮不同煤種,不同熱值,灰分變化進(jìn)而引起返料量變化等的情況下,200MW情況下鍋爐床溫降低3-7℃;150MW時(shí)情況下鍋爐床溫降低11-20℃。鍋爐完成改造后,三個(gè)返料器返料量均勻性有所提高,原有屏過(guò)超溫頻繁問(wèn)題得到極大改善與緩解。
3.2鍋爐SO2、NOX變化情況
3.2.1鍋爐SO2變化情況分析
由于生產(chǎn)過(guò)程中不具備原始排放數(shù)據(jù)檢測(cè)條件,所以我們通過(guò)改造前后兩年中運(yùn)行條件相似、接近的情況進(jìn)行脫硫?qū)Ρ?,間接求證改造前、后鍋爐SO2產(chǎn)生量的變化。表1為改造前、后單位萬(wàn)千瓦發(fā)電量脫硫成本對(duì)比表。從表1中可看出,掛屏改造完成后,單位萬(wàn)發(fā)電量脫硫成本降低8.94元/萬(wàn)KW.H,證明掛屏改造完成后,鍋爐爐內(nèi)脫硫效率得到了一個(gè)較大的提高。
3.2.2鍋爐NOX
變化情況分析由于生產(chǎn)過(guò)程中不具備原始排放數(shù)據(jù)檢測(cè)條件,所以我們通過(guò)改造前后兩年中運(yùn)行條件相似、接近的情況進(jìn)行脫硝對(duì)比,間接求證改造前、后鍋爐NOX產(chǎn)生量的變化。表2為改造前、后尿素用量對(duì)比表。
由表2可看出,在氮氧化物排放均值基本相同的情況下,尿素用量改造后比改造前急劇減少,用量減少62.5%,證明掛屏改造后,鍋爐NOx的原始產(chǎn)生量有了明顯降低。
3.3 3500大卡高熱值煤燃燒試驗(yàn)
本次掛屏改造的目的還想進(jìn)一步擴(kuò)大鍋爐適應(yīng)煤種的熱值,以適應(yīng)當(dāng)前日益嚴(yán)峻的煤炭市場(chǎng)。為此,我們進(jìn)行了3500大卡高熱值煤種燃燒試驗(yàn),掛屏改造前后高、低熱值煤種試驗(yàn)結(jié)果顯示:
1)二者燃燒煤種存在500大卡差值,在電負(fù)荷、給煤量、汽壓均相當(dāng)?shù)那闆r下,二者蒸汽流量相差56.3t/h,原因?yàn)楣崃看嬖诓钪?
2)在兩種燃燒過(guò)程中,鍋爐分離器阻力及中部差壓相當(dāng),說(shuō)明二者煤種成灰特性基本一致,煤的性質(zhì)未發(fā)生較大變化;
3)燃燒3500大卡高熱值煤種時(shí),主蒸汽減溫水量降低18.28t/h,再熱器減溫水為0噸;
4)存在問(wèn)題:在燃燒高熱值煤時(shí),主、再熱蒸汽溫度均要小于燃燒低熱值煤,差值在5-10℃,這種情況應(yīng)為煤中灰分降低,爐內(nèi)灰密度降低,尾部煙井傳熱相應(yīng)減弱造成,為燃燒高熱值煤種的不利因素;
5)改造后的數(shù)據(jù)中鍋爐脫硫排放按50mg/m3進(jìn)行控制,而改造前按200mg/m3進(jìn)行控制,爐內(nèi)石灰石同比進(jìn)行了大量的投加(Ca/s比增加0.5),此項(xiàng)有降低床溫的影響;而燃燒高熱值煤種則有提升床溫的影響;二者協(xié)同作用下,燃燒高熱值煤種時(shí)鍋爐床溫控制在921.25℃,床溫可控。
4、改造結(jié)論
1)降低鍋爐床溫,機(jī)組200MW時(shí),床溫可運(yùn)行在890-920℃;150MW時(shí),床溫可運(yùn)行在860-880℃;100MW時(shí),床溫可運(yùn)行在810-830℃。
2)掛屏改造完成后,鍋爐爐內(nèi)脫硫效率得到了一個(gè)較大的提高。
3)掛屏改造后,對(duì)鍋爐NOx的原始產(chǎn)生量有明顯降低。
4)掛屏降床溫改造后,鍋爐燃燒煤種熱值可擴(kuò)大至3500大卡,提高了鍋爐燃燒煤種熱值上限,可以更好適應(yīng)日益嚴(yán)峻的煤炭市場(chǎng)。
- 西安熱工研究院有限公司
- 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)
- 國(guó)家核電技術(shù)公司
- 中國(guó)電力科學(xué)研究院
- 火力發(fā)電分會(huì)(電機(jī)工程學(xué)會(huì))
- 火力發(fā)電分會(huì)(中電聯(lián))
- 中國(guó)電力規(guī)劃設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)
- 中國(guó)電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會(huì)
- 華潤(rùn)電力控股有限公司
- 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
- 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司
- 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司
- 中國(guó)華電工程(集團(tuán))有限公司
- 山東黃臺(tái)火力發(fā)電廠
- 中國(guó)華電集團(tuán)發(fā)電運(yùn)營(yíng)有限公司
- 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
- 園通火力發(fā)電有限公司
- 廣西柳州發(fā)電有限責(zé)任公司
- 株洲華銀火力發(fā)電有限公司
- 內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司
- 山西漳山發(fā)電有限責(zé)任公司
- 湖北華電黃石發(fā)電股份有限公司
- 黑龍江華電佳木斯發(fā)電有限公司
- 陜西蒲城發(fā)電有限責(zé)任公司
- 福建華電永安發(fā)電有限公司
- 開(kāi)封火力發(fā)電廠
- 華電國(guó)際鄒縣火力發(fā)電廠
- 中山火力發(fā)電有限公司
- 山西陽(yáng)光發(fā)電有限責(zé)任公司
- 國(guó)電長(zhǎng)源電力股份有限公司
- 山東新能泰山發(fā)電股份有限公司
- 宜昌東陽(yáng)光火力發(fā)電有限公司
- 揚(yáng)州火力發(fā)電有限公司
- 太倉(cāng)港協(xié)鑫發(fā)電有限公司
- 甘肅電投張掖發(fā)電有限責(zé)任公司
- 陜西渭河發(fā)電有限公司
- 國(guó)投欽州發(fā)電有限公司
- 大唐淮南洛河發(fā)電廠
- 國(guó)電豐城發(fā)電有限公司
- 靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司
- 國(guó)華綏中發(fā)電有限公司
- 元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司
- 開(kāi)封火力發(fā)電廠
- 云南華電巡檢司發(fā)電有限公司
- 云南華電昆明發(fā)電有限公司
- 國(guó)投宣城發(fā)電有限責(zé)任公司
- 山東黃島發(fā)電廠
- 國(guó)投北部灣發(fā)電有限公司
- 西北發(fā)電集團(tuán)
版權(quán)所有©火力發(fā)電網(wǎng) 運(yùn)營(yíng):北京大成風(fēng)華信息咨詢有限公司 京ICP備13033476號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 110105012478 本網(wǎng)站未經(jīng)授權(quán)禁止復(fù)制轉(zhuǎn)載使用












