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句容發(fā)電3號機組通過168小時試運行
時間:2018-12-18 08:45:26

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12月16日11時18分,江蘇華電句容發(fā)電有限公司3號機組成功通過168小時滿負荷試運行,正式投產(chǎn)。

  該公司二期擴建工程建設2臺1000MW超超臨界燃煤機組(3、4號機組),2015年7月獲得江蘇省發(fā)改委正式核準,2016年6月主廠房基礎第一罐混凝土正式開始澆筑,進入全面施工階段。其中3號機組于今年11月21日首次并網(wǎng)成功。

  該公司二期擴建工程百萬機組三大主機,選用“哈爾濱鍋爐+上海汽輪機+上海發(fā)電機”的“哈上上”組合。作為國家發(fā)電設備國產(chǎn)化依托工程,其主機、關鍵閥門、三大泵、四大管道等均實現(xiàn)國產(chǎn),兩臺機組選用最先進的二次再熱技術(shù),鍋爐為超超臨界壓力、變壓運行、單爐膛、二次中間再熱、平衡通風、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、塔式布置燃煤直流爐,設計供電煤耗為263g/kWh。 較一期一次再熱機組相比,二次再熱技術(shù)中的一次再熱蒸汽返回鍋爐經(jīng)過二次加熱,從而提高蒸汽的做功效率,機組熱效率提高2.7%;鍋爐熱效率和發(fā)電煤耗均達到最優(yōu)指標。

  該公司二期工程同步建設高效除塵、脫硫、脫硝系統(tǒng)和二氧化碳捕集系統(tǒng),排放指標優(yōu)于燃機標準;灰、渣、脫硫石膏全部綜合利用,工業(yè)廢水及生活污水經(jīng)處理后全部回收利用。此次投產(chǎn)的3號機組同步配套煙氣治理設施:采用石灰石—石膏濕法煙氣脫硫,設計效率高于98.6%,采用五電場靜電除塵器+濕法脫硫裝置除塵+濕式除塵器,設計綜合除塵效率高于于99.98%,每年可削減煙塵排放量620噸;采用低氮燃燒+脫硝(SCR)裝置,脫硝效率達到85%;碳捕集系統(tǒng)每年可收集食品級二氧化碳10000噸,既實現(xiàn)了低碳排放,又增加了企業(yè)效益。

  在3號機組建設過程中,該公司先后完成了鍋爐水壓試驗、汽輪機扣蓋、廠用電受電、鍋爐點火、汽輪機沖轉(zhuǎn)、并網(wǎng)發(fā)電、168小時試運行等關鍵性節(jié)點的一次成功。該公司上下一心,緊密聯(lián)系調(diào)試、施工、監(jiān)理等多個單位,成立試運指揮部,克服重重困難,精心組織、精心調(diào)試,確保各項工作順利有序進行。168試運行期間,機組運行穩(wěn)定、各項指標優(yōu)良,平均負荷率達99.16% ,累計發(fā)電量16.66億度;電氣保護投入率100%,熱控保護投入率100%,自動投入率100%,主要儀表投入率100%。脫硫、脫硝同步投運,經(jīng)現(xiàn)場測試,除塵、脫硫、脫硝指標在國內(nèi)同類機組中處于領先水平。

  下一步,該公司將繼續(xù)嚴抓落實4號機組調(diào)試工作,確保機組如期并網(wǎng)、安全穩(wěn)定運行,為實現(xiàn)打造二期百萬精品工程目標蓄力奮進。


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