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????? “爐膛正壓大”保護(hù)異常工況(事故)分析及其思考
????? 本文就北京京能熱電股份有限公司2003年#2機(jī)組接連出現(xiàn)的幾次" 爐膛正
壓大" 保護(hù)異常工況進(jìn)行了進(jìn)一步分析與思考,并從不同角度提出了一些看法。
而如何提高熱工保護(hù)- 尤其是" 全爐膛滅火" 與" 爐膛正(負(fù))壓大" 及FSSS系
統(tǒng)的可靠性,使之既能在必要時(shí)" 正確" 動(dòng)作,又能避免不必要的" 誤動(dòng)" ,仍
然是一個(gè)需要我們?cè)趯?shí)踐中不斷探索與思考的課題。
????? 1 引言——#1爐掉焦滅火、爐壓反正現(xiàn)象及對(duì)策2002年6 月13日,#1爐
滅火,首出" 全爐膛無火".當(dāng)時(shí)1#爐負(fù)荷110MW ,當(dāng)運(yùn)行人員將負(fù)荷減至106MW
過程中,突然發(fā)生爐膛正壓的情況,當(dāng)時(shí)正壓峰值為+460Pa. 針對(duì)此次滅火,于
7 月12日召開了分析會(huì),邀請(qǐng)了電科院技術(shù)人員參加,分析會(huì)得出的結(jié)論是:掉
焦很可能造成整個(gè)爐膛彌漫較大的煙氣和水汽(#1爐當(dāng)時(shí)為水力除渣),造成火
檢探頭無法正常檢測(cè)火焰信號(hào)。爐膛的壓力值只能作為參考值,因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)的燃燒
環(huán)境比較復(fù)雜,很難就一個(gè)參數(shù)來說明當(dāng)時(shí)的具體情況。根據(jù)當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)分析,
掉焦引發(fā)滅火首出為" 全爐無火" 為保護(hù)正確動(dòng)作。發(fā)電部也提出反正+460Pa造
成滅火保護(hù)動(dòng)作是否火檢抗干擾能力弱,建議對(duì)火檢及測(cè)量系統(tǒng)定期清掃和維護(hù)。
????? 2002年7 月14日,#1爐掉焦滅火,現(xiàn)象與6 月13日極其相似。于7 月15日
召開了分析會(huì),邀請(qǐng)了電科院技術(shù)人員參加。此次分析會(huì)分析原因?yàn)榈艚乖斐烧?BR>個(gè)爐膛彌漫較大的煙氣和水汽,造成火檢探頭無法正常檢測(cè)火檢信號(hào)從而造成MFT.
為避免上述掉焦滅火現(xiàn)象再次發(fā)生,采取措施為:火檢處理裝置內(nèi)將A 層(#1磨)
和B 層(#2磨)火檢各兩個(gè)角做" 無火延時(shí)" 處理——A 層做1#、2#角延時(shí),B
層做3#、4#角延時(shí);延時(shí)2 秒。
????? 電科院技術(shù)人員建議如有停機(jī)機(jī)會(huì)可對(duì)相關(guān)邏輯做下述修改:京能公司熱
工等專業(yè)認(rèn)為上述邏輯還需斟酌,是否以400Pa 來表征掉焦還需進(jìn)一步探討,故
保護(hù)邏輯一直未按上述修改。
????? 2002年12月25日,#2爐也因掉焦滅火一次,首出" 全爐無火".為防止在其
他機(jī)組發(fā)生類似問題,參照1#爐的方式,對(duì)2#、3#、4#爐1#磨、2#磨的火檢信號(hào)
進(jìn)行" 無火延時(shí)" 處理。
????? 2 幾次異常工況(及事故)的現(xiàn)象及分析簡(jiǎn)述2003年,#2機(jī)組接連出現(xiàn)
了幾次" 爐膛正壓大" 保護(hù)不動(dòng)作的異常工況。
????? 2.1 2003年3 月6 日#2機(jī)組爐FSSS" 爐膛正壓大" 保護(hù)拒動(dòng)2.1.1 事
故經(jīng)過3 月6 日21:49,#2G 掉焦。根據(jù)當(dāng)時(shí)DCS 趨勢(shì),爐壓反正+500Pa→-200
Pa→+2624 Pa,約2S后恢復(fù)正常。負(fù)壓記錄儀最大700 帕。正壓大報(bào)警光字牌未
亮。倨當(dāng)值運(yùn)行人員反映,火焰電視有火,而有二層的火檢信號(hào)閃爍。負(fù)荷在167MW
→155 →165MW 波動(dòng)。FSSS" 爐膛正壓大" 保護(hù)沒有動(dòng)作". 2.1.2 當(dāng)時(shí)的初步
分析3 月7 日,熱工、發(fā)電部鍋爐專業(yè)等進(jìn)行了初步分析。
????? 從FSSS的PLC 邏輯實(shí)驗(yàn)排除了PLC 部分有問題;從爐壓取樣管路檢查情況
看,報(bào)警開關(guān)的取樣管水平取樣管段(#1G 側(cè))、爐正(負(fù))壓大停爐開關(guān)的取
樣管水平取樣管段(#3G 側(cè))有不同程度堵塞、不暢,報(bào)警側(cè)尤甚。
????? 此外,所有開關(guān)之前,要經(jīng)過爐壓緩沖罐(壓力平衡裝置)。
????? 當(dāng)時(shí)的初步結(jié)論為:煤質(zhì)變化,使得爐膛內(nèi)嚴(yán)重結(jié)焦,掉焦引起了爐壓反
正,并引起了局部滅火,煤粉的繼續(xù)進(jìn)入引起了局部爆燃。取樣管堵塞、不暢及
爐壓緩沖罐(壓力平衡裝置)使" 爐正壓大" 保護(hù)拒動(dòng)。爐壓取樣管路不暢原因
為:近期掉焦、反正頻繁;每月(5 日)一次的定期工作不規(guī)范,方法不統(tǒng)一。
????? 2.1.3 措施(1 )3 月7 日,舉一反三,分別對(duì)#2G 、#1G 爐壓取樣管
路進(jìn)行檢查、吹掃(#1G 爐壓取樣管路略有輕微不暢)。3 月8 日正對(duì)#3G 、#4G
爐壓取樣管路進(jìn)行檢查、吹掃。
????? (2 )熱工車間立即與保護(hù)班、檢修公司熱工專業(yè)共同制定爐壓取樣清理
定期工作的作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書未出前,由車間、檢修公司熱工專業(yè)與保護(hù)
班明確統(tǒng)一方法。(作業(yè)指導(dǎo)書審批后已下發(fā),從4 月起實(shí)施。)
????? 2.2 2003年4 月14日#2機(jī)組FSSS "全爐滅火" 保護(hù)動(dòng)作爐壓反正最大到
+2820Pa 2.2.1 簡(jiǎn)要經(jīng)過2003年4 月14日17:15:56,#2G 掉焦引起爐滅火,
FSSS首出" 全爐滅火".#1——#3磨、給煤機(jī)、一次風(fēng)機(jī)掉閘。
????? 但DCS 趨勢(shì)記錄,17:16,F(xiàn)SSS MFT動(dòng)作后爐壓反正最大到+2820Pa ,送
風(fēng)機(jī)未停。
????? 2.2.2 分析經(jīng)熱工專業(yè)、鍋爐專業(yè)及華北電科院專業(yè)人員初步分析,如
下:(1 )" 全爐滅火" 正確動(dòng)作。
????? (2 )" 全爐滅火" 后,爐壓反正最大到+2820 帕的大致原因?yàn)椤? 全
爐滅火" 后,雖然#3磨、給煤機(jī)、一次風(fēng)機(jī)掉閘,但爐內(nèi)仍殘留有部分風(fēng)/ 粉混
合物爆燃所至。此外,不排除#1、#3磨出口擋板有個(gè)別角未全關(guān)。
????? (3 )現(xiàn)裝的爐壓緩沖罐(壓力平衡裝置)是導(dǎo)致" 爐正壓大保護(hù)" 沒有
率先動(dòng)作的原因。
????? (4 )應(yīng)繼續(xù)探討" 有火" 的判定值(頻率、強(qiáng)度的" 門檻" )是否稍做
調(diào)整。
????? 2.2.3 措施經(jīng)熱工專業(yè)、鍋爐專業(yè)及華北電科院專業(yè)人員初步分析,采
取措施如下:(1 )將火檢延時(shí)恢復(fù)至出廠缺省設(shè)置狀態(tài)(根據(jù)制造廠說明,缺
省設(shè)置值約為2.5S○注)?!慈∠灾?1、#2磨各兩角的" 無火延時(shí)".
(2 )現(xiàn)裝的爐壓緩沖罐(壓力平衡裝置)特性應(yīng)做進(jìn)一步(試驗(yàn))
????? 分析??衫猛C(jī)機(jī)會(huì)取消現(xiàn)裝的爐壓緩沖罐(壓力平衡裝置),而在FSSS"
爐正/ 負(fù)壓大保護(hù)" 邏輯回路加軟件延時(shí)(2S左右)。
????? (3 )對(duì)#2G 各支火檢探頭" 有火" 的判定值(頻率、強(qiáng)度的" 門檻" )
????? 在火檢處理板內(nèi)稍做調(diào)整——頻率" 門檻" 由6 改為9 ;強(qiáng)度" 門檻" 由
20改為30. 再觀察。
????? (4 )加強(qiáng)磨出口擋板控制回路的維護(hù)(定期實(shí)驗(yàn)、電磁閥/ 氣源管路清
理)。
????? 另外,2003年4 月16日,在1#、3#、4#爐也分別采取上述(1 )、(3 )
項(xiàng)措施。
????? 2.3 2003年4 月19日2 :39:56,#2G 爐壓反正至1691.51 帕,爐壓保
護(hù)未動(dòng)作2.3.1 簡(jiǎn)要經(jīng)過2003年4 月19日2 :39:56,#2G 爐壓反正至1691.51
帕,爐壓保護(hù)未動(dòng)作。從爐正/ 負(fù)壓大保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)爐壓取樣管路檢查情況、現(xiàn)場(chǎng)壓
力繼校驗(yàn)結(jié)果來看,取樣管、及壓力繼定值均無問題。
????? 2.3.2 分析及對(duì)策(1 )經(jīng)熱工專業(yè)人員初步分析,結(jié)果如下:現(xiàn)裝的
爐壓緩沖罐(壓力平衡裝置)可能是導(dǎo)致" 爐正壓大保護(hù)" 沒有動(dòng)作的原因。
????? 根據(jù)廠家的傳真,此爐壓緩沖罐的實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)延時(shí)約為2 秒(實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù))。
從DCS 記錄趨勢(shì)看,1691.51 帕維持不足2 秒。
????? (2 )針對(duì)上述情況熱工專業(yè)建議對(duì)策——取消爐壓緩沖罐。
????? 考慮到當(dāng)時(shí)是開機(jī)狀態(tài),考慮修改邏輯后難以實(shí)現(xiàn)傳動(dòng)試驗(yàn)及2#機(jī)組的現(xiàn)
狀,并且在相應(yīng)的規(guī)范中亦無延時(shí)時(shí)間的明確規(guī)定,故在邏輯回路中不加延時(shí)。
????? 2003年11月初結(jié)束的#2機(jī)組大修中,隨著原FSSS系統(tǒng)的改造(PLC 改造為
DCS ),已在FSSS" 爐正/ 負(fù)壓大保護(hù)" 邏輯回路加軟件延時(shí)(2S)。
????? 3 幾點(diǎn)思考3.1 重新認(rèn)識(shí)" 全爐膛滅火" 保護(hù)與" 爐膛正(負(fù))壓大
" 保護(hù)我們知道,雖然隨控制對(duì)象(如鍋爐結(jié)構(gòu),燃燒器布置、制粉系統(tǒng)、油系
統(tǒng)、點(diǎn)火器及運(yùn)行方式,火焰檢測(cè)器安裝位置等)不同,各爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)的
功能和控制范圍都有所不同,但是常見的爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)都應(yīng)具備主燃料跳閘
(MFT )及功能。而其中,與燃燒緊密相關(guān)的當(dāng)屬" 全爐膛滅火" 、" 爐膛正
(負(fù))壓大" 保護(hù)。
????? 3.1.1 鍋爐滅火與爐膛內(nèi)出現(xiàn)較大正壓的原因通常,鍋爐滅火的具體情
況有以下幾種:●變負(fù)荷運(yùn)行時(shí),由于風(fēng)粉配合不當(dāng),引起燃燒不穩(wěn)滅火;●由
于低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),容易產(chǎn)生下粉不均、風(fēng)粉配合不協(xié)調(diào),引起燃燒不穩(wěn)滅火;●
煤質(zhì)突變,打破風(fēng)粉平衡的燃燒格局,引起燃燒不穩(wěn)滅火;●由于鍋爐燃燒設(shè)備
損壞,如燃燒器的磨損等,使燃燒火焰切圓易滅火;●由于鍋爐結(jié)焦,爐膛掉大
焦,沖擊火焰而滅火。
????? 爐膛內(nèi)出現(xiàn)較大正壓的原因如下:●鍋爐滅火未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),仍有燃料送
入爐膛而造成爆燃,俗稱" 放炮" ;●發(fā)生爐膛滅火,用" 爆燃法" 點(diǎn)燃;●鍋
爐雖未滅火,但燃燒不穩(wěn),投入油槍助燃而造成較大正壓波動(dòng);●引風(fēng)機(jī)故障或
擋板關(guān)閉,送風(fēng)機(jī)仍在運(yùn)行,造成爐膛產(chǎn)生較大的正壓;●大塊掉焦,造成較大
的正壓。
????? 鍋爐滅火往往伴隨著爐瞠負(fù)壓的增大,鍋爐滅火后所達(dá)到的最大負(fù)壓與鍋
爐負(fù)荷、煤質(zhì)情況、燃燒情況、送引風(fēng)及漏風(fēng)情況等多種因素有關(guān),并且在滅火
后3 秒鐘內(nèi),負(fù)壓變化往往不足以達(dá)到保護(hù)動(dòng)作整定值,甚至有的滅火在停爐跳
閘后仍達(dá)不到跳閘值(也有的能達(dá)到,如前述2003年4 月14日#2機(jī)組情況);而
爐膛負(fù)壓達(dá)到跳閘值時(shí),也并不一定意味著爐膛已滅火,盡管多數(shù)情況下,負(fù)壓
過大是因滅火而起。鍋爐滅火與爐瞠壓力的變化情況,關(guān)系復(fù)雜,結(jié)果多變,滅
滅火時(shí)負(fù)壓未必很大,負(fù)壓很大時(shí)也未必滅火(如前述2003年4 月19日#2機(jī)組情
況)。
????? 3.1.2 " 全爐膛滅火" 與" 爐膛正(負(fù))壓大" 爐膛壓力是表征燃燒狀
況的重要參數(shù)。鍋爐- 旦燃燒系統(tǒng)發(fā)生故障,較先反映的就是爐膛壓力的變化。
????? 然而,《火電廠煤粉鍋爐燃燒室防爆規(guī)程》(DL 435-91 )4.5.2.1 指出
" 監(jiān)測(cè)爐膛壓力并規(guī)定出最大和最小的限值,對(duì)防止?fàn)t膛滅火和爆炸是易實(shí)現(xiàn)的。
但壓力信號(hào)反饋要比直觀的火焰信號(hào)稍有延遲,故120t/h及以上的鍋爐在裝有壓
力檢測(cè)器后也應(yīng)裝設(shè)火焰檢測(cè)器" ,3.1.4.4 還指出"670~1025t/h應(yīng)配有爐膛安
全監(jiān)控裝置,包括……a.爐膛火焰監(jiān)測(cè)裝置b.爐膛壓力和滅火保護(hù)裝置(全爐膛
滅火時(shí)主燃料跳閘)及主燃料跳閘……" 結(jié)合規(guī)程以及前面幾次異常工況(及事
故)的現(xiàn)象、分析和對(duì)策,我們認(rèn)為:●在概念上爐膛壓力保護(hù)絕對(duì)不可取代鍋
爐滅火保護(hù),而用爐膛負(fù)壓信號(hào)確認(rèn)(串聯(lián))鍋爐滅火的鍋爐滅火保護(hù)方案不可
取(見前述框圖)。
????? ●應(yīng)使盡量使" 全爐膛滅火" 保護(hù)先于" 爐壓" 保護(hù)動(dòng)作。" 爐壓" 保護(hù)
作為簡(jiǎn)便易行的保護(hù)手段是必不可少的,但對(duì)爐膛內(nèi)燃燒工況惡劣的反映而言,
" 爐壓" 沒有火焰直觀、迅速。
????? 3 月6 日若" 全爐膛滅火" 先動(dòng)作,爐壓應(yīng)該不會(huì)最大到2624 Pa.4 月14
日若" 全爐膛滅火" 再早些動(dòng)作,應(yīng)可避免爐壓最大到2820 Pa.●在滅火保護(hù)中
設(shè)置爐膛正負(fù)壓過大跳閘保護(hù)也非常必要。更不能因?yàn)樵O(shè)置了火焰滅火跳閘保護(hù)
而輕視爐膛正負(fù)壓過大跳閘保護(hù),因?yàn)檎?fù)壓過大時(shí)爐膛未必就已" 滅火" 了。
????? 3.2 關(guān)于定期工作不容質(zhì)疑,應(yīng)加強(qiáng)規(guī)范爐壓取樣清理、火檢探頭的清
理維護(hù)等定期工作。在《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》6.1.5 及
12.3.2對(duì)此都有明確要求。在煤質(zhì)變化時(shí),還應(yīng)適當(dāng)縮短定期工作的周期。
????? 但是,從另外的角度進(jìn)行思考,規(guī)范了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書,是否就會(huì)避免
類似3 月6 日因定期工作不規(guī)范,方法不統(tǒng)一而造成的嚴(yán)重后果呢?
????? 限于篇幅,對(duì)這個(gè)問題不做過多的闡述。但是我們認(rèn)為,如何確保最終使
用人真正有效執(zhí)行,如何確保類似工作的全過程監(jiān)督、控制,如何加強(qiáng)監(jiān)督,提
高基層班組主動(dòng)、自覺規(guī)范的" 執(zhí)行意識(shí)" ——要從嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)PDCA(計(jì)劃、
執(zhí)行、檢查、行動(dòng))的工作方法做起。
????? 3.3 關(guān)于爐壓緩沖罐盡管有觀點(diǎn)認(rèn)為,現(xiàn)場(chǎng)爐壓取樣管路宜加設(shè)爐壓緩
沖罐。但是由前面幾次異常工況(及事故)的現(xiàn)象及分析,我們認(rèn)為,加設(shè)爐壓
緩沖罐應(yīng)慎重。
????? 加設(shè)爐壓緩沖罐的初衷應(yīng)該是防止誤動(dòng)。然而,熱工保護(hù)的原則還是應(yīng)該
" 寧可誤動(dòng),不能拒動(dòng)".其它機(jī)組現(xiàn)裝的爐壓緩沖罐(壓力平衡裝置)特性應(yīng)做
進(jìn)一步(試驗(yàn))分析,弄清特性。否則應(yīng)利用停機(jī)機(jī)會(huì)取消現(xiàn)裝的爐壓緩沖罐
(壓力平衡裝置),而在FSSS" 爐正/ 負(fù)壓大保護(hù)" 邏輯回路加少量軟件延時(shí)
(2S或更少)。
????? 3.4 關(guān)于火焰檢測(cè)雖然已經(jīng)將火檢裝置的頻率" 門檻" 由6 改為9 ;強(qiáng)
度" 門檻" 由20改為30. 但我們認(rèn)為," 有火" 的判定值(頻率、強(qiáng)度的" 門檻
" )仍然可能偏低而存在(拒動(dòng))隱患。盡管影響火焰檢測(cè)效果的因素還有探頭
位置、煤質(zhì)的好壞等等,還是應(yīng)在進(jìn)一步觀察積累的基礎(chǔ)上(甚至找機(jī)會(huì)通過相
關(guān)試驗(yàn)),盡快進(jìn)行進(jìn)一步必要調(diào)整,使之既能及時(shí)客觀反映爐膛內(nèi)燃燒工況,
當(dāng)燃燒工況惡化時(shí)" 正確" 動(dòng)作,又能避免不必要的" 誤動(dòng)".這個(gè)" 度" 很難把
握,是個(gè)兩難的問題,掌握好這個(gè)" 度" 也需要實(shí)踐積累的過程。
????? 此外,如果資金、時(shí)間允許,在充分調(diào)研、論證的基礎(chǔ)上,應(yīng)對(duì)目前的火
檢系統(tǒng)進(jìn)行完善改造。如改為圖象火檢系統(tǒng)?;蛘?,仍采用可見光原理的火檢探
頭,但應(yīng)增加數(shù)量,改變安裝位置或探頭前段結(jié)構(gòu),使之盡量作到單火嘴鑒別。
在此基礎(chǔ)上,可完善FSSS制粉系統(tǒng)聯(lián)鎖,就可做到單臺(tái)制粉系統(tǒng)火焰燃燒工況惡
化時(shí)聯(lián)鎖停單臺(tái)制粉系統(tǒng)。
????? 4 結(jié)束語綜上所述,目前1#、2#、3#、4#爐火檢裝置及爐壓取樣裝置現(xiàn)
狀為:●已將火檢延時(shí)均恢復(fù)至出廠缺省設(shè)置狀態(tài);●對(duì)各支火檢探頭" 有火"
的判定值(頻率、強(qiáng)度的" 門檻" )在火檢處理板內(nèi)稍做調(diào)整——頻率" 門檻"
由6 改為9 ;強(qiáng)度" 門檻" 由20改為30;●取消了2#爐的負(fù)壓取樣裝置。
????? 通過前面的闡述,就京能熱電2003年#2機(jī)組接連出現(xiàn)的幾次" 爐膛正壓大
" 保護(hù)異常工況進(jìn)行了進(jìn)一步分析與思考,并從不同角度提出了一些看法,希望
起到" 拋磚引玉" 的作用。
????? 而如何提高熱工保護(hù)——尤其是" 全爐膛滅火" 與" 爐膛正(負(fù))壓大"
及FSSS系統(tǒng)的可靠性,使之既能在必要時(shí)" 正確" 動(dòng)作,又能避免不必要的" 誤
動(dòng)" ,仍然是一個(gè)需要我們?cè)趯?shí)踐中不斷探索與思考的課題。
????? 注:2.5S系根據(jù)火檢設(shè)備制造廠(哈爾濱中能自動(dòng)化設(shè)備有限公司)2002
年7 月18日傳真(《火檢參數(shù)6d、7d設(shè)定值對(duì)應(yīng)無火延時(shí)》)得出。但是,根據(jù)
哈爾濱中能自動(dòng)化設(shè)備有限公司的《ZFDZ系列火焰檢測(cè)裝置使用說明書》2-(4 )
節(jié)——"ZFDZ 系列火焰檢測(cè)裝置具備反時(shí)限特性,對(duì)于判斷火焰有無的延時(shí)能根
據(jù)火焰變化的速率自動(dòng)調(diào)節(jié)".2.5S僅供參考。后與中能公司核實(shí)為在" 信號(hào)處理
延時(shí)" 與" 無火延時(shí)" 兩種延時(shí)的作用下最大可為3.2S. 而火檢裝置的缺省設(shè)置
為0.5S~2.3S (最大)。
????? [ 參考文獻(xiàn)] [1] 黃平森?;痣姀S鍋爐滅火與爐膛壓力變化的分析及應(yīng)
用
- 西安熱工研究院有限公司
- 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)
- 國(guó)家核電技術(shù)公司
- 中國(guó)電力科學(xué)研究院
- 火力發(fā)電分會(huì)(電機(jī)工程學(xué)會(huì))
- 火力發(fā)電分會(huì)(中電聯(lián))
- 中國(guó)電力規(guī)劃設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)
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