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層燃鍋爐的節(jié)能減污管理
時間:2008-07-30 16:17:20

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????? 層燃鍋爐的節(jié)能減污管理

????? 摘要:本文介紹通過改造鍋爐爐膛結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化煤的燃燒、使用清灰劑消除
結(jié)渣結(jié)焦、加強(qiáng)對司爐工的技術(shù)培訓(xùn)和制定嚴(yán)格的規(guī)章制度等管理措施,提高了
鍋爐的熱效率,減輕了環(huán)境污染,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

????? 關(guān)鍵詞:層燃鍋爐;爐膛結(jié)構(gòu);節(jié)能減污三鹿集團(tuán)公司的4 號鍋爐為SHL6.5t
燃煤鍋爐,2003年經(jīng)改造安裝了分層給煤裝置,使鍋爐的燃燒工況有了很大好轉(zhuǎn),
熱效率得到了提高,減輕了司爐工的勞動強(qiáng)度。但由于公司目前使用的是劣質(zhì)煤,
爐膛溫度依舊偏低,飛灰量大,排煙過??諝庀禂?shù)為2.6 ,仍然有燃燒不盡的現(xiàn)
象。為了節(jié)能降耗,減輕環(huán)境污染,公司在層燃鍋爐的運行管理和技術(shù)改造方面
采取了一系列的措施,經(jīng)1 年多的運行取得了明顯的效果,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

????? 一、改造爐膛結(jié)構(gòu),強(qiáng)化煤的燃燒鍋爐原爐拱是傳統(tǒng)的拋物線型前拱、短
而高的后拱。在使用劣質(zhì)煤種的情況下,前拱引燃作用不足,強(qiáng)化混合能力不夠,
著火明顯推遲,高溫區(qū)后移,爐膛溫度低,不利于煤的引燃和燃盡。作為對流拱
的后拱強(qiáng)化引燃、輸送高溫?zé)煔庵燎肮皡^(qū)的能力較弱,使著火區(qū)更加后移,進(jìn)一
步降低了爐膛溫度。為此采用了對流型拱型,將前拱的拋物線型改為上傾段與直
段結(jié)合的組合拱,加強(qiáng)其熱輻射和引燃作用。加長并適當(dāng)降低后拱,增加了后拱
的傾角,使后拱與水平面成20. 左右夾角。改造后的前后拱覆蓋率增大,增加了
爐排前區(qū)和中區(qū)的輻射熱量,增加了可燃?xì)怏w的揮發(fā)量,后拱的位置下降,加大
傾角使鍋爐后部的高溫?zé)煔庀蚯胺瓷涞哪芰蛿_動能力增強(qiáng),使飛灰的較大顆粒
落下重新燃燒,燃燒更加充分,降低了煙塵的排放,提高了鍋爐的熱效率。

????? 二、消除結(jié)渣、結(jié)焦,改善熱交換條件為了減少結(jié)渣、結(jié)焦,改善熱交換
條件,我們在燃煤中使用了清灰劑。未使用清灰劑以前,鍋爐爐膛內(nèi)結(jié)焦速度比
較快,影響了鍋爐出力,并且結(jié)焦的清理難度大。結(jié)焦容易腐蝕鍋爐管壁,降低
鍋爐的使用壽命,特別是鍋爐的管壁集灰嚴(yán)重可造成局部溫度升高,導(dǎo)致焊管危
險事故的發(fā)生。

????? 清灰劑的主要成分是除渣劑、除灰劑、催化劑、防腐劑。進(jìn)入爐膛的清灰
劑在高溫下發(fā)生升華分解,和鍋爐受熱面上的焦、渣接觸并滲透到受熱表面,發(fā)
生微爆反應(yīng),使焦、渣分解、脫落,并能助燃,減少和防止煙垢的生成。這樣就
可保持鍋爐受熱面的清潔,改善熱傳遞的效果。同時減輕鍋爐受熱面的腐蝕程度,
延長鍋爐壽命,保證鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運行。結(jié)焦由使用清灰劑前的黑色變?yōu)楹?BR>色,由致密變?yōu)槭杷?,呈蜂窩狀,易于清理。

????? 三、提高司爐工的技術(shù)水平和操作技巧人的因素是影響鍋爐正常運轉(zhuǎn)的重
要因素,司爐工的技術(shù)水平直接影響鍋爐的能耗和污染狀況。公司在日常工作中
加大了對司爐工的技術(shù)培訓(xùn),主要在以下幾個環(huán)節(jié)加強(qiáng)了對他們的指導(dǎo)。

????? 1.控制燃煤的水分和粒徑在分層燃燒過程中,燃煤的水分大小對鍋爐燃燒
效果有著重要影響。水分過高,使煤在爐內(nèi)的干燥時間加長,爐溫降低,同時燃
煤黏度增大,容易糊堵篩孔,不利于分層。水分過低,雖然有利于燃煤分層,但
是容易造成煤屑被風(fēng)吹走,或從爐排下漏,造成漏煤損失。適當(dāng)?shù)乃帜苁狗勖?BR>和塊煤粘結(jié)起來,減少爐排的漏煤和鍋爐飛灰,同時燃煤中的水分析出時可使粘
結(jié)性強(qiáng)的煤粒間隙增大,減小通風(fēng)阻力。因此,司爐工要能夠掌握根據(jù)煤的顆粒
度控制燃煤水分的技術(shù)。根據(jù)實踐經(jīng)驗和有關(guān)資料,要求燃煤中的水分含量一般
控制在8%-10%. 顆粒度大的水分含量可小些,顆粒度小的水分含量可大些。煤的
顆粒不宜過大或過小,小于6mm 的煤粉最好不要大于50%.而大于40mm時可能造成
大煤塊的不完全燃燒或卡死傳動裝置,此時必須對煤塊進(jìn)行破碎。

????? 2.進(jìn)風(fēng)量和進(jìn)煤量的調(diào)節(jié)風(fēng)量大小的調(diào)節(jié)是衡量司爐工技術(shù)水平的重要標(biāo)
志之一。在分層燃燒過程中,由于煤層下部煤粒之間間隙較大,通風(fēng)性能較好,
鼓風(fēng)機(jī)的風(fēng)量可適當(dāng)減少。為保證燃燒狀況的良好,必須對燃燒進(jìn)行合理配風(fēng),
沿爐排橫向均勻送風(fēng),沿爐排縱向分段配風(fēng),根據(jù)不同的燃燒階段配送不同的風(fēng)
量。調(diào)節(jié)的方法:鍋爐在正常燃燒狀態(tài)下,先減少鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量,排煙溫度隨即上
升,當(dāng)該溫度上升到接近設(shè)計值時,即為合適的鼓風(fēng)量。然后再根據(jù)爐膛負(fù)壓,
調(diào)節(jié)引風(fēng)機(jī)風(fēng)量,使其相互匹配,做到“三看一控制”,即一看爐膛火焰的顏色,
二看煙氣,三看排渣色,一控制為控制爐膛的負(fù)壓。

????? 節(jié)煤是分層燃燒技術(shù)最大的特點。在負(fù)荷變化不大的情況下,進(jìn)煤量應(yīng)適
當(dāng)減少。調(diào)節(jié)進(jìn)煤量的方法有兩種:一是調(diào)節(jié)爐排速度,二是調(diào)節(jié)煤層厚度。降
低爐排速度的方法對量的控制不準(zhǔn)確,又會影響鍋爐的運行狀況及爐渣含碳量,
因此一般不采用,而采用減少煤層厚度的方法,司爐工根據(jù)燃煤的煤種、煤質(zhì)、
揮發(fā)量、顆粒度來調(diào)節(jié)煤層的厚度。根據(jù)經(jīng)驗,應(yīng)用分層燃燒技術(shù)可節(jié)煤10%左
右,因此在燃用現(xiàn)有煤種的情況下,煤層厚度減少lcm 仍可保證鍋爐出力。

????? 四、建立嚴(yán)格的操作規(guī)章,提高司爐工責(zé)任心公司為嚴(yán)格管理制定了完善
的操作規(guī)程和獎懲制度,堅持“以產(chǎn)定耗,節(jié)能有獎,超耗懲罰”制度,提高司
爐工的責(zé)任心和節(jié)能減耗意識。打破了“燒好、燒壞一個樣;節(jié)約、浪費一個樣
;人人工資一個樣”的“大鍋飯”現(xiàn)象。公司要求司爐工主動堅持“勤觀察、勤
調(diào)節(jié)、勤檢查”的操作方法,動力部門實行了煤汽比例指標(biāo)的控制和考核制度,
促使他們主動加強(qiáng)設(shè)備的日常保養(yǎng)和基礎(chǔ)管理。例如,在執(zhí)行這些規(guī)定后,司爐
工主動加強(qiáng)了對鍋爐異態(tài)過程的操作,采用節(jié)能操作法在點火升爐過程中可比習(xí)
慣性操作節(jié)煤0.3~0.4t,停爐過程的節(jié)能操作法可比習(xí)慣操作法節(jié)煤1t左右。

????? 五、改造效果通過上述一系列的節(jié)能、減污改造和技術(shù)管理措施的執(zhí)行,
大大改善了鍋爐的工況,提高了熱效率,降低了污染程度。經(jīng)測定,燃用低位發(fā)
熱值20.5MJ/kg 的煤時,熱效率達(dá)到了78% ,排煙溫度降為195 ℃,過剩空氣系
數(shù)為2.28,爐渣的含碳量降為16.29%,鍋爐出力最大為8.12t/h ,排煙灰濃度由
230mg/m3,降低到130mg/m3 .

????? 參考文獻(xiàn):[1] 李平。KZL4-13 鍋爐節(jié)能消煙改造[J].節(jié)能,2001,(8 )
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:31-32.

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