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????? 華電章丘發(fā)電有限公司#2鍋爐主汽、再熱汽溫偏低問題的解決措施
????? 張立群? 萬慶海
????? 華電章丘發(fā)電有限公司山東省章丘市 250216
????? 摘要:隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,電力負荷形勢隨著發(fā)生顯著變化,針對華電
章丘發(fā)電有限公司#2鍋爐主汽、再熱汽溫偏低問題進行分析研究,采用了水冷壁
絕熱噴涂技術(shù)提高#2鍋爐主汽、再熱汽溫,此舉不但使#2鍋爐主汽、再熱汽溫達
到設(shè)計溫度,提高了機組的經(jīng)濟性,而且增強了鍋爐低負荷工況穩(wěn)燃與節(jié)油,減
少了汽輪機末級葉片的水蝕程度,同時有效阻止了高溫腐蝕的發(fā)生。為機組的安
全運行及運行調(diào)整提供有力保證。
????? 關(guān)鍵詞:燃煤鍋爐 鍋爐主汽、再熱汽溫絕熱噴涂 調(diào)峰
????? 1.前言華電章丘發(fā)電有限公司#1、#2鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG—435/13.7
—M760超高壓自然循環(huán)爐,系中間再熱機組,中間儲倉式熱風(fēng)送粉四角噴射切圓
燃燒系統(tǒng)的固態(tài)排渣煤粉爐,鍋爐設(shè)計煤種為當(dāng)?shù)刎毭海?35MW 汽輪發(fā)電機組,
設(shè)計為帶基本負荷,并有一定調(diào)峰能力。兩臺機組分別于2002年9 月27日和12月
31日移交試生產(chǎn),自投運以來#1、#2爐一直存在主汽和再熱蒸汽參數(shù)偏低等問題
;研究分析發(fā)現(xiàn)該爐型設(shè)計對燃燒貧煤時爐內(nèi)受熱面布置不太合理。不但造成主
汽和再熱蒸汽參數(shù)偏低,而且爐膛燃燒溫度偏低,導(dǎo)致低負荷穩(wěn)燃能力較差,達
不到電網(wǎng)要求的穩(wěn)燃負荷。然而隨著國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展,用電峰谷差會越來越
大,不僅迫切需要機組調(diào)峰,而且競價上網(wǎng)壓力越來越大,使得燃煤鍋爐偏離設(shè)
計負荷下的經(jīng)濟性和低負荷不投油穩(wěn)燃問題日益突出,就火電廠的實際情況調(diào)查
分析得出:鍋爐主汽、再熱汽溫除了與煤質(zhì)、人員調(diào)整有關(guān)外,關(guān)鍵在于鍋爐自
身的結(jié)構(gòu)布置,不但直接決定鍋爐燃燒得好壞,而且決定著機組的安全性和經(jīng)濟
性。我們對章丘發(fā)電有限公司#2爐的受熱面整體結(jié)構(gòu)布置進行了研究,提出并實
施了水冷壁絕熱噴涂措施,最終不但使#2鍋爐主汽、再熱汽溫達到設(shè)計溫度,提
高了機組的經(jīng)濟性,而且增強了鍋爐低負荷工況穩(wěn)燃能力,減少了汽輪機末級葉
片的水蝕程度,同時有效阻止了高溫腐蝕的發(fā)生。使機組的經(jīng)濟性和安全性有了
很大程度的提高。
????? 2.系統(tǒng)介紹
????? 2.1 鍋爐概況
????? 鍋爐型號:SG—435/13.7—M760
????? 鍋爐名稱:435t/h超高壓自然循環(huán)鍋爐
????? 主要設(shè)計參數(shù):
????? 項目單位 BMCR ECR 70%BMCR
????? 過熱蒸汽出口流量 t/h 435 392 304.5
????? 過熱蒸汽出口溫度℃ 540 540 540
????? 過熱蒸汽出口壓力 MPa(g ) 13.7 13.6 13.4
????? 再熱蒸汽出口流量 t/h 357 323 253.6
????? 再熱蒸汽進口溫度℃ 315 307 292
????? 再熱蒸汽出口溫度℃ 540 540 540
????? 再熱蒸汽進口壓力 MPa(g ) 2.59 2.34 1.82
????? 再熱蒸汽出口壓力 MPa(g ) 2.46 2.22 1.72
????? 給水溫度℃ 244 240 224
????? 省煤器進口壓力 MPa(g ) 15.7 15.6 15.55
????? 預(yù)熱器進口風(fēng)溫℃ 20 20 20
????? 熱風(fēng)溫度℃ 352 341 315
????? 排煙溫度℃ 135.6 129.4 117.2
????? 爐膛容積熱負荷 MJ/m3?h 504 457 366
????? 爐膛斷面熱負荷 MJ/m2?h 15383 13957 11168
????? 設(shè)計效率 % 91 91.2 91.4
????? 制造廠家:上海鍋爐廠有限公司
????? 2.2 主要受熱面情況:
????? 2.2.1 水冷壁
????? 名稱單位內(nèi)容
????? 形式膜式
????? 外徑×壁厚 mm φ60×6
????? 間距 mm 80.5
????? 管子數(shù)根 460
????? 面積 M2 1582.7
????? 2.2.2 過熱器
????? 名稱單位頂棚尾、側(cè)包復(fù)前屏后屏對過
????? 外徑×壁厚 mm φ42×5 φ51×5.5 φ38×5
????? φ38×4.5 φ38×5 φ38×5
????? 材質(zhì) 20G 20G 12Cr1MoVG
????? 102 鋼 12Cr1MoVG
????? 102 鋼 12Cr1MoVG
????? 102 鋼
????? 片數(shù)片 6 14 104
????? 間距 mm 1350 630 90
????? 布置方式 U型 W型順流順列
????? 面積 M2 220 225.9 288 526 1526
????? 2.2.3 再熱器
????? 名稱單位低再高再
????? 外徑×壁厚 mm φ42×3.5 φ42×4
????? 材質(zhì) 20G 15CrMoG 12Cr1MoVG SA213-T91 12Cr1MoVG
????? 排數(shù)排 104 104
????? 節(jié)距 mm 90 90
????? 布置方式逆流順列順流順列
????? 面積 M2 5500 1364
????? 2.2.4 燃燒器
????? 燃燒器為正四角布置,#2、#4角形成切向燃燒假想大切圓φ800mm ,#1、
#3形成假想小切圓φ200mm.除最上層二次風(fēng)噴嘴用手輪擺動,最下層二次風(fēng)噴嘴
及下一次風(fēng)噴嘴不擺動,另外的噴嘴上、下可擺動±15°。四角同一層噴嘴的擺
動角應(yīng)一致。二次風(fēng)門調(diào)節(jié)由電動執(zhí)行機構(gòu)執(zhí)行。
????? 2.2.5 爐膛
????? 深為8.84米;寬為9.60米;寬深比1.086 ;爐膛周界長度36.88 米。
????? 2.3 燃燒器形式及布置
????? 鍋爐燃燒器為正四角布置,#2、#4角形成切向燃燒假想大切圓φ800mm ,
#1、#3形成假想小切圓φ200mm.除最上層二次風(fēng)噴嘴用手輪擺動,其它二次風(fēng)噴
嘴及下一次風(fēng)噴嘴不擺動,另外的噴嘴上、下可擺動±15度。四角同一層噴嘴的
擺動角一致。二次風(fēng)門調(diào)節(jié)由電動執(zhí)行機構(gòu)執(zhí)行。水平濃淡燃燒器。
????? 噴燃器設(shè)計參數(shù):
????? 風(fēng)率風(fēng)溫風(fēng)量噴口面積風(fēng)速阻力
????? % ℃ m3/h m2 m/s Pa
????? 一次風(fēng) 19 160 ——200 122709 1.44 23.7—25.9 1500
????? 二次風(fēng) 60.62 340 508955 3.27 43.2 1200
????? 三次風(fēng) 16.38 90 100547 0.54 51.7 2000
????? 燃燒器布置圖
????? 3.機組存在問題及分析
????? 3.1 鍋爐主汽溫度和再熱汽溫偏低,在額定負荷下約低15-20 ℃,低負荷
時甚至達到30℃,不僅嚴(yán)重影響機組經(jīng)濟性,而且影響到安全運行。
????? 3.2 鍋爐爐膛出口煙溫低,達不到設(shè)計參數(shù),導(dǎo)致主汽溫度、再熱汽溫、
熱風(fēng)溫度和排煙溫度都低于設(shè)計。 3.3飛灰大渣含碳量高,飛灰在5%左右,大渣
在12-15%.
????? 分析其原因,主要是因為上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG—435/13.7—M760超高壓自
然循環(huán)爐設(shè)計時,貧瘦煤爐型設(shè)計中較少。為了燃煤的燃盡,爐膛的高度提高了
3 米,使水冷壁受熱面增加較多,增大了約110m2 左右,而使過熱器和再熱器吸
熱面積原本滿足要求的設(shè)計面積變得相對變小,導(dǎo)致熱量分配不太合理。因考慮
消除結(jié)焦而未設(shè)計衛(wèi)燃帶,從而使水冷壁吸熱量大幅增加,爐膛火焰中心區(qū)溫度
偏低,燃燒不充分,水冷壁吸熱量較大,使?fàn)t膛內(nèi)溫度偏低,從而爐膛出口煙溫
也較設(shè)計值偏低,爐膛出口煙溫的偏低,使過熱器和再熱器收熱量減少,所以鍋
爐主汽和再熱蒸汽溫度低,額定負荷時在520-525 ℃左右。
????? 爐膛出口煙溫的偏低,導(dǎo)致進入空預(yù)器的煙溫也偏低,使熱風(fēng)溫度在280-290
℃左右,低于設(shè)計60℃以上,從而使燃燒器噴出的煤粉著火距離遠,易產(chǎn)生波動,
遇有較劣質(zhì)燃煤時,容易發(fā)生滅火,導(dǎo)致低負荷穩(wěn)燃能力較差。
????? 上述兩個原因,也使得鍋爐熱效率有所降低,飛灰大渣含碳量高,飛灰在
4-5%左右,大渣在12-15%.
????? 4.采用的穩(wěn)燃和提高主汽、再熱蒸汽參數(shù)的措施
????? 2004年以來,我公司在運行方面采取了降低煤粉細度,安裝風(fēng)粉在線監(jiān)測
系統(tǒng),降低一次風(fēng)量和風(fēng)速,將燃燒器擺角向上調(diào)至+15°,提高鍋爐燃燒的火
焰中心,減少水冷壁的吸熱量,提高爐膛出口煙溫,從而提高汽溫;和優(yōu)化吹灰
方式等措施,以期達到安全經(jīng)濟運行的目的。但僅僅是解決了機組穩(wěn)燃問題,并
不能改變鍋爐本身設(shè)計結(jié)構(gòu)不合理所造成的主汽溫度、再熱汽溫、熱風(fēng)溫度和排
煙溫度都低于設(shè)計和飛灰大渣含碳量高的問題。
????? 我公司從提高級組安全經(jīng)濟運行的角度出發(fā),為了進一步內(nèi)部挖潛,節(jié)能
降耗,從根本上解決鍋爐本身設(shè)計結(jié)構(gòu)不合理所造成的主汽溫度、再熱汽溫、熱
風(fēng)溫度和排煙溫度都低于設(shè)計和飛灰大渣含碳量高的問題。經(jīng)過充分科研論證,
科學(xué)合理的計算和設(shè)計,決定對#2鍋爐進行改造,適當(dāng)減少水冷壁的吸熱量,合
理分配鍋爐個受熱面的吸熱量,從而提高主汽溫度、再熱汽溫、熱風(fēng)溫度和排煙
溫度和降低飛灰大渣含碳量,達到經(jīng)濟安全運行的目的。
????? 通過論證,我公司未采取簡單的敷設(shè)絕熱衛(wèi)燃帶的方式,而是采取了在#2
鍋爐燃燒器上部分層噴涂200 m2絕熱涂料的方式進行調(diào)整受熱面的吸熱量。原因
如下,絕熱衛(wèi)燃帶絕熱效果好,幾乎不存在熱傳導(dǎo),衛(wèi)燃帶表面溫度高,極易結(jié)
焦掛焦,造成大焦墜落滅火和砸傷底部水冷壁,甚至還會傷及打焦的運行人員。
噴涂的絕熱涂料還有一定的導(dǎo)熱性,絕熱效果稍差,但表面溫度低于焦渣融化凝
聚溫度,極少結(jié)焦掛焦,不存在造成大焦墜落滅火和砸傷底部水冷壁問題,同時
所做的面積比衛(wèi)燃帶大,采用分3 層布置,有利于提高整個爐膛溫度,降低飛灰
大渣含碳量。
????? 2006年3 月,我公司#2機組B 級檢修期間,完成上述工作,共進行清理、
噴涂基料、噴涂兩層絕熱涂料和蓋面噴膠等工序,歷經(jīng)15天,噴涂位置,在燃燒
器上部標(biāo)高15.5m 處開始沿爐膛四周向上涂1250mm涂料,中間隔開550mm (目的
是為了防止結(jié)焦),再沿爐膛四周向上涂1250mm涂料,中間隔開550mm ,再沿爐
膛四周向上涂1250mm涂料,中間隔開550mm ,再向上噴涂800mm.涂料層厚度為1mm
,要求涂料隔熱性能好、牢固,保證一個大修期不脫漏。
????? 5.效果
????? 在采取了上述措施后,華電章丘發(fā)電有限公司#2鍋爐燃燒趨于穩(wěn)定,鍋爐
主汽溫度、再熱汽溫度均有提高,飛灰、大渣含炭量有所下降,排煙溫度有所上
升,經(jīng)過對比計算,鍋爐效率校改造前有所提高。
????? 5.1 #2 機組改造前后對比
????? 額定負荷(135MW )下噴涂隔熱涂料前屏過出口煙溫為806.5 ℃,改造后
鍋爐屏過出口煙溫為870.4 ℃,提高63.9℃,過熱蒸汽出口溫度532 ℃(有減溫
水投入),較改前的514 ℃提高18℃,再熱蒸汽出口溫度達到538 ℃較改前的533
℃提高5 ℃,主再熱汽溫均達到或接近設(shè)計值540 ℃。這樣機組運行的安全性和
經(jīng)濟性均得到明顯的改善。
????? 在100MW 負荷的情況下,改造前鍋爐屏過出口煙溫為695 ℃,改后溫度提
高到749 ℃,提高了54℃,過熱蒸汽出口溫度530 ℃(有減溫水投入),比改造
前的514 ℃高16℃,再熱蒸汽出口溫度532 ℃較改造前的508 ℃高出24℃。
????? 5.3 鍋爐燃燒效率明顯提高
????? 改造后#2 鍋爐的燃燒工況得到明顯的改善,熱風(fēng)溫度明顯提高,較改前
提高≥10℃,使鍋爐的燃燒效率提高了0.352 %,在135MW 負荷燃料相同的情況
下,#1 、#2 爐飛灰爐渣含碳量見下表。
????? 135MW 負荷飛灰、爐渣含碳量及燃燒效率(2006年4 月5 日)
????? 項目單位#1 鍋爐#2 鍋爐
????? 空預(yù)器處飛灰含碳量% 2.87 2.41
????? 爐渣含碳量% 15.77 12.01
????? 鍋爐機械不完全燃燒熱損失q4% 1.689 1.337
????? 5.4 排煙溫度有所提高
????? 由于爐膛出口煙溫的增加,排煙溫度有所提高但并不明顯,額定負荷下提
高了4 ℃,使得鍋爐熱效率有所降低,經(jīng)計算提高4 ℃的煙溫使得q2增加0.222
%。
????? 針對我廠的鍋爐機組排煙溫度的提高有其積極的一面,可以改善尾部受熱
面的換熱效果提高熱風(fēng)溫度,還可以減輕尾部受熱面的低溫腐蝕,有利于機組安
全運行,同時減小暖風(fēng)器的投入面積,使機組的抽汽量減小,進一步降低了煤耗。
????? 5.5 鍋爐熱效率提高
????? 此項目的實施,不但提高了主再熱汽溫,同時鍋爐熱效率提高0.5%,減小
了燃煤量,燃燒工況的改善使q4減小了0.352 %,由于排煙溫度的提高使q 2 增
加了0.222 %,這樣經(jīng)隔熱涂料的噴涂使鍋爐的熱效率提高約0.63%,經(jīng)測試改
造后鍋爐的熱效率為91.44 %。
????? 6 、結(jié)論:
????? 經(jīng)各種負荷的試驗、同時對比改前及#1 機組的運行情況綜合分析,改造
后主蒸汽溫度提高≥10℃,再熱蒸汽溫度提高≥5 ℃,基本可達到或接近設(shè)計值,
沒有超溫現(xiàn)象的發(fā)生。
????? 爐膛出口煙溫提高、熱風(fēng)溫度提高,鍋爐燃燒效率提高。排煙溫度提高,
尾部傳熱特性得到改善,防止低溫腐蝕的發(fā)生。綜合分析鍋爐效率略有提高。
????? 對于135MW 機組,試驗數(shù)據(jù)表明主汽溫度每提高10℃降低煤耗1.0 -1.2
g/kWh ,再熱汽溫每提高10℃降低煤耗0.9 -1.1g/kWh,改進后主蒸汽溫度提高
≥10℃,再蒸汽溫度提高≥5 ℃,保守計算可降低煤耗1.5 g/kWh ,年發(fā)電量按
6.75億KWH 計算,年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤(按500 元/t)量達1012.5t ,這樣忽略鍋爐效
率提高及停暖風(fēng)器所節(jié)省的燃煤,年可節(jié)約資金50萬元以上。
????? 潛在效益更為顯著,再熱汽溫度的提高保證汽輪機末級葉片處的蒸汽正常
濕度,保證汽輪機工作的安全性,提高設(shè)備的使用壽命,同時鍋爐尾部受熱面的
換熱特性得到改善,避免低溫腐蝕的發(fā)生。
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