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濕法煙氣脫硫GGH 換熱元件結(jié)垢問(wèn)題探討
時(shí)間:2008-08-26 15:08:47

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??????????????? 濕法煙氣脫硫GGH 換熱元件結(jié)垢問(wèn)題探討

???????????????????????????????? ? 梁昌龍

?????????????? (三河發(fā)電有限責(zé)任公司河北省三河 065201 )

????? 「摘要」:三河發(fā)電有限責(zé)任公司一期脫硫GGH 換熱元件結(jié)垢,不僅導(dǎo)致
凈煙氣不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求的排放溫度,對(duì)下游設(shè)備造成腐蝕,同時(shí)增加了吸收塔
耗水量,降低了脫硫效率,更嚴(yán)重的是GGH 換熱元件結(jié)垢嚴(yán)重,將引起增壓風(fēng)機(jī)
出力增加,從而導(dǎo)致喘振,影響機(jī)組以及脫硫系統(tǒng)的安全運(yùn)行。因此,改善GGH
換熱元件結(jié)垢勢(shì)在必行,文章給出了詳細(xì)的分析以及改善措施,力求提高鍋爐的
經(jīng)濟(jì)性和安全性。

????? 「關(guān)鍵詞」:濕法煙氣脫硫,石灰石- 石膏法,GGH ,換熱元件結(jié)垢Discussion
of GGH heat exchanger components scaling for Wet flue gas desulfurization
LiangChang-long (Sanhe power generation CO.,Ltd Hebei Province Sanhe
065201)

????? 「Abstract」:Desulfurization of phase one GGH heat exchanger components
scaling of Sanhe Power Generation Limited Liability Company , not only
results in wet gas being incapable to meet the discharge temperature required,
but also causes corrosion on downstream equipments, and-meanwhile, increases
the water consumption of absorption tower ,lowers desulfuration-efficiency,
a worse thing is: the GGH heat exchanger components Scaling is serious,
that will cause the increase in output of booster-fan ,and lead to surge,
consequently impact the safe operation of the unit and the desulfurization
system. Therefore ,improving the GGH heat exchanger components scaling
is inevitable. This paper provides a detailed analysis and improvement
measures, aiming at enhancing the economic efficiency and security of
the boiler「key words 」:Wet FGD ,limestone-gypsum,GGH , heat exchanger
components scaling

????? 0?引言

????? 三河發(fā)電有限責(zé)任公司一期為兩臺(tái)350MW 機(jī)組,鍋爐采用日本三菱神戶(hù)造
船所生產(chǎn)的亞臨界控制循環(huán)汽包、一次再熱、固態(tài)排渣爐、半露天布置;平衡通
風(fēng),燃煤爐。2007年煙氣脫硫改造工程,在兩臺(tái)已經(jīng)建成的機(jī)組上加裝了煙氣脫
硫裝置,采用石灰石- 石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)。本煙氣脫硫裝置采用一爐一塔,
設(shè)置煙氣旁路煙道,并設(shè)有GGH 換熱器,每臺(tái)爐單獨(dú)設(shè)置1 臺(tái)增壓風(fēng)機(jī),正常運(yùn)
行時(shí)煙氣經(jīng)增壓風(fēng)機(jī)、GGH 通過(guò)脫硫吸收塔脫硫后排放,煙氣旁路擋板關(guān)閉,事
故情況或脫硫裝置停機(jī)檢修時(shí)旁路煙道打開(kāi),煙氣通過(guò)旁路煙道進(jìn)入煙筒。GGH
采用上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的30.5-V-450SMRC型號(hào)回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器,每臺(tái)GGH
配有兩支上??巳R德貝爾格曼機(jī)械有限公司生產(chǎn)的吹灰器,以及高壓在線(xiàn)沖洗水
系統(tǒng)和低壓離線(xiàn)沖洗水系統(tǒng)。

????? 1?設(shè)備簡(jiǎn)介

????? #1GGH從2007年6 月18日開(kāi)始168 試運(yùn),開(kāi)始時(shí)差壓500Pa 左右,運(yùn)行后
每天保證3 次蒸汽吹灰(每班一次),開(kāi)始時(shí)差壓上升不快,蒸汽吹掃(壓力1.2Mpa,
溫度320 ℃)效果不是很明顯,運(yùn)行1 個(gè)月左右,差壓達(dá)到1500Pa(高值),第
一次使用高壓水沖洗,差壓下降到600-700Pa ,過(guò)后差壓又繼續(xù)升高,此后高壓
水沖洗效果不是很明顯,并且差壓較以往上升的要快,差壓又達(dá)到1400Pa左右,
之后在八月份,#1增壓風(fēng)機(jī)申請(qǐng)停運(yùn)后又用低壓離線(xiàn)水沖洗了一次,這一次,#
1GGH差壓降到1000Pa,然后差壓只增無(wú)減,高壓水沖洗沒(méi)有明顯變化,已經(jīng)結(jié)垢
非常嚴(yán)重(以上數(shù)值均是在滿(mǎn)負(fù)荷時(shí)記錄的)。

????? 2007年08月28日晚#1機(jī)組停運(yùn),2007年08月29日下午,#1GGH 開(kāi)人孔檢查,
發(fā)現(xiàn)#1GGH 換熱元件結(jié)垢、堵塞嚴(yán)重,靠中心半徑約1.5 米范圍以及最外圈約200
-300mm 范圍已基本完全堵塞,現(xiàn)象如下:

圖1 最內(nèi)圈約半徑1.5 米范圍內(nèi)已基本完全堵塞圖2 最外圈約200 -300MM
范圍已基本完全堵塞檢查效果:結(jié)垢很硬,粘附牢固,不易清除,已取樣化驗(yàn),
成分主要為石灰石和石膏;GGH 內(nèi)部無(wú)腐蝕現(xiàn)象;GGH 傳熱元件無(wú)損壞現(xiàn)象。

????? 3 GGH 結(jié)垢造成的影響

????? 3.1 經(jīng)濟(jì)性影響首先,GGH 結(jié)垢造成凈煙氣不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求的排放溫度,
并對(duì)下游設(shè)施造成了腐蝕。表面結(jié)垢使GGH 換熱效率降低。GGH 換熱面結(jié)垢后,
污垢的導(dǎo)熱系數(shù)比換熱元件表面的防腐鍍層小,熱阻增大。隨著結(jié)垢厚度的增加,
傳熱熱阻增大,在原煙氣側(cè)高溫原煙氣熱量不能被GGH 換熱元件有效吸收,換熱
元件蓄存熱量達(dá)不到設(shè)計(jì)值。換熱元件回轉(zhuǎn)到凈煙氣側(cè),GGH 換熱元件本身沒(méi)有
儲(chǔ)存到充足熱量,由于結(jié)垢而不能釋放出來(lái)被凈煙氣吸收,因此凈煙氣的溫升達(dá)
不到設(shè)計(jì)要求。結(jié)垢越嚴(yán)重?fù)Q熱效率就越差,凈煙氣的溫升就越小,凈煙氣對(duì)外
排放溫度就越低,對(duì)出口煙道造成了低溫腐蝕。

????? 其次,結(jié)垢會(huì)造成吸收塔耗水量增加。由于結(jié)垢GGH 換熱元件與高溫原煙
氣不能有效進(jìn)行熱交換,經(jīng)過(guò)GGH 的原煙氣未得到有效降溫,進(jìn)入吸收塔的煙氣
溫度超過(guò)設(shè)計(jì)值。進(jìn)入吸收塔的煙氣溫度越高,從吸收塔蒸發(fā)而帶走的水量就越
多。據(jù)統(tǒng)計(jì)對(duì)于350MW 機(jī)組,進(jìn)入吸收塔的煙氣溫度每升高10℃,大約水耗量增
加5t/h. 第三,結(jié)垢后將會(huì)增加增壓風(fēng)機(jī)的出力運(yùn)行,加大電耗,增加了廠用電
率。

????? 3.2 安全性影響首先,如果GGH 換熱元件結(jié)垢嚴(yán)重可能造成風(fēng)機(jī)喘振。因
為,GGH 結(jié)垢后,煙氣通流面積減小,阻力增大。換熱面結(jié)垢后表面粗造度增大,
也使阻力增大。GGH 正常阻力約500Pa ,結(jié)垢后阻力增大。如果結(jié)垢特別嚴(yán)重,
煙氣通流面積減小使煙氣通流量減小,風(fēng)機(jī)出口壓力升高。當(dāng)GGH 煙氣通流量與
風(fēng)機(jī)出口壓力處于風(fēng)機(jī)失速區(qū),風(fēng)機(jī)處在小流量高壓頭工況下運(yùn)行,極易造成風(fēng)
機(jī)喘振,引起增壓風(fēng)機(jī)跳閘,脫硫系統(tǒng)退出運(yùn)行,嚴(yán)重的,如果煙道旁路擋板沒(méi)
有正常連鎖快開(kāi)或者機(jī)械機(jī)構(gòu)卡死,將威脅機(jī)組的安全運(yùn)行,造成了更加嚴(yán)重的
事故。

????? 其次,如果結(jié)垢嚴(yán)重由于原煙氣經(jīng)過(guò)GGH 時(shí),GGH 換熱元件本身沒(méi)有有效
的吸收原煙氣溫度,造成吸收塔入口煙氣溫度的增加,嚴(yán)重時(shí)會(huì)因高溫?zé)煔鈸p壞
吸收塔內(nèi)部的設(shè)備,同時(shí)也會(huì)影響吸收塔內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)效果。

????? 4?GGH 結(jié)垢分析

????? 4.1 結(jié)垢成因分析亞硫酸鈣和硫酸鈣在水中的溶解度很小,都會(huì)形成高度
過(guò)飽和溶液。亞硫酸鈣和硫酸鈣的種子晶體按相關(guān)化學(xué)反應(yīng)生成Ca SO3o1/2H2O
軟垢;煙氣中的CO2 的再碳酸化,可能生成CaCO3 沉淀物。一般煙氣中,二氧化
碳的濃度達(dá)到10% 以上,是SO2 濃度的50~100倍。吸收塔中部分SO32- 和HSO3-
被煙氣中剩余的氧氣氧化為SO42- ,最終生成CaSO4o2H2O沉淀。CaSO4o2H2O的溶
解度較小(0.223g/100g 水,0 ℃),易從溶解中結(jié)晶出來(lái),在部件表面上形成
很難處理的硬垢。可以說(shuō),GGH 的表面結(jié)垢和堵塞,其原因是煙氣中的氧氣將CaSO3
氧化成為CaSO4 (石膏),并使石膏過(guò)飽和。

????? 4.2 結(jié)垢機(jī)理分析首先,在原煙氣中含有大量金屬氧化物,如MgO 、ZnO 、
MnO 、CuO 等,對(duì)SO2 均有吸收能力,一般認(rèn)為,SO2 溶于水形成亞硫酸,溫度
升高時(shí),反應(yīng)平衡向左移動(dòng)SO2 同氧化劑反應(yīng)生成SO3 ,在催化劑的作用下,可
加速SO2 氧化成SO3 的反應(yīng),在與含水量大的煙氣接觸時(shí),SO3+H2O ─→ H2SO4,
此時(shí)再與原煙氣中的MgO 、ZnO 、MnO 、CuO 反應(yīng)將生成堅(jiān)硬的固體結(jié)垢MgSO4 ,
ZnSO4 等堅(jiān)硬的固體結(jié)垢。

????? 其次,SO2 及易與堿性物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成亞硫酸鹽,堿過(guò)剩時(shí)生成
正鹽,SO2 過(guò)剩時(shí)形成酸式鹽,亞硫酸鹽不穩(wěn)定,可被煙氣中殘留的氧氣氧化成
硫酸鹽:在GGH 凈煙氣側(cè),由于凈煙氣帶石灰石漿液以及少量石膏等化學(xué)物質(zhì),
在通過(guò)GGH 時(shí)粘附在GGH 換熱元件上,當(dāng)GGH 凈煙氣側(cè)GGH 換熱片轉(zhuǎn)到原煙氣側(cè)
時(shí),與原煙氣中的SO2 發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成Ca SO3o1/2H2O 軟垢,當(dāng)SO2 過(guò)剩時(shí)
形成CaSO4o2H2O. 4.3 垢樣化驗(yàn)GGH 是濕法脫硫工藝的一項(xiàng)重要設(shè)備,由于熱端
煙氣含硫最高、溫度高,而冷端煙氣溫度低、含水率大,故GGH 換熱元件需用耐
腐蝕材料搪瓷鋼。而換熱元件框架(俗稱(chēng)籃子)也應(yīng)為考登鋼或不銹鋼。主要想
了解垢樣的酸堿度,主要化學(xué)成分,熔點(diǎn)特性,溶解性及溶解度特性,提供較佳
的溶劑種類(lèi),該溶劑最好水溶,以方便在水洗受熱面時(shí)加入。經(jīng)過(guò)取樣化驗(yàn),垢
體成分排在第一位的是Ca2+,這給分析結(jié)垢原因提供了突破口。

????? 5 GGH 結(jié)垢原因分析

????? 造成GGH 結(jié)垢的因素是多方面的,有設(shè)計(jì)方面、設(shè)備方面、運(yùn)行方面,本
人分析了以下幾點(diǎn)原因:(1 )凈煙氣側(cè)攜帶的石膏石灰石混合物顆粒,經(jīng)過(guò)GGH
,在換熱元件表面的積累吸收塔漿液循環(huán)泵工作時(shí),吸收塔內(nèi)整個(gè)彌漫著含有石灰
石和石膏混合物顆粒的霧狀液滴。在原煙氣側(cè),氣流方向是抑制此霧狀液滴向GGH
的方向擴(kuò)散,煙氣系統(tǒng)投運(yùn)時(shí)霧狀液滴從原煙氣側(cè)進(jìn)入到GGH 而吸附的可能性幾
乎沒(méi)有,只有是凈煙氣攜帶所致。同時(shí),在高低負(fù)荷時(shí),吸收塔漿液循環(huán)泵都是
兩臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用,因此,在低負(fù)荷時(shí)煙氣量減小而漿液量沒(méi)有變,這就增加
了凈煙氣的濕度,和攜帶的石膏石灰石混合物顆粒的機(jī)會(huì)。

????? 噴淋層或噴嘴設(shè)計(jì)不合理、噴嘴霧化效果不好、除霧器除霧效果不好、凈
煙氣流速不合理、吸收塔內(nèi)漿液濃度過(guò)高均可造成凈煙氣攜帶大量含有石灰石和
石膏混合物顆粒到GGH.凈煙氣攜帶的液滴附著在GGH 換熱片表面,當(dāng)GGH 回轉(zhuǎn)到
原煙氣側(cè),在原煙氣高溫作用下,液滴水份蒸發(fā),而液滴中石灰石和石膏混合物
顆粒粘結(jié)在換熱片表面。

????? (2 )運(yùn)行時(shí)吸收塔內(nèi)液位高,漿液從吸收塔原煙氣入口倒流入GGH 吸收
塔在運(yùn)行時(shí)由于氧化空氣的鼓入液位有一定的上升,另外吸收塔運(yùn)行時(shí)在液面上
常會(huì)產(chǎn)生大量泡沫,泡沫中攜帶的石灰石和石膏混合物顆粒,液位測(cè)量反應(yīng)不出
液面上虛假的部分,造成泡沫從吸收塔原煙氣入口倒流入GGH.原煙氣穿過(guò)GGH 時(shí),
泡沫在原煙氣高溫作用下,水份被蒸發(fā),泡沫中攜帶的石灰石和石膏混合物顆粒
粘附在換熱片表面。在此過(guò)程中,原煙氣中的灰塵首先被吸附在泡沫上,隨著泡
沫水份的蒸發(fā)進(jìn)而粘附在換熱片表面,造成結(jié)垢加劇。此現(xiàn)象可由下圖解釋?zhuān)?/FONT>

?圖3 最外圈約200 -300MM 范圍已基本完全堵塞(3 )原煙氣中灰塵的濃
度大、粘度強(qiáng)換熱元件在凈煙氣側(cè)附帶水分之后,在經(jīng)過(guò)原煙氣側(cè)時(shí),原煙氣中
電除塵未除凈的塵粒附著在換熱元件上,久而久之,越積越多,在高溫蒸汽的作
用下板結(jié),形成垢塊。

????? (4 )除霧器除霧效果不好由于除霧器沒(méi)有有效的去除煙氣中攜帶的液滴,
使得凈煙氣進(jìn)入GGH 時(shí)攜帶大量水分和漿液雜質(zhì),在經(jīng)過(guò)GGH 換熱元件時(shí),水分
連同其攜帶的石灰石和石膏一起粘附在換熱元件上面,當(dāng)帶有水分的換熱元件轉(zhuǎn)
到原煙氣側(cè)時(shí),溫度較高的原煙氣使水分蒸發(fā),而石灰石和石膏成分則粘附在換
熱元件上,如此反復(fù),使得換熱元件上的結(jié)垢越來(lái)越多,而蒸汽吹灰時(shí)高溫蒸汽
(320 ℃)又加劇了水分的蒸發(fā),使得垢體更加堅(jiān)硬,附著更加牢固,不易清除。

????? (5 )GGH 本身設(shè)計(jì)不合理。

????? GGH 換熱面高度、換熱片間距、換熱片表面材質(zhì)、吹灰方式、布置形式、
吹灰器數(shù)量、吹灰器噴頭吹掃位置、覆蓋范圍等,對(duì)GGH 積灰、結(jié)垢均有影響。

????? (6 )GGH 運(yùn)行中對(duì)結(jié)垢初期處理不當(dāng)。

????? GGH 運(yùn)行中沒(méi)有定期進(jìn)行吹掃;吹掃的參數(shù)低、不能達(dá)到吹掃效果;吹掃
的周期長(zhǎng),每次吹掃的時(shí)間較短,不能及時(shí)去除而形成累積;噴嘴與換熱面間的
距離過(guò)大,使得能量損失嚴(yán)重,而達(dá)不到充分吹掃;結(jié)垢后沒(méi)有及時(shí)采用高壓沖
洗水在線(xiàn)沖洗或采用了高壓沖洗水在線(xiàn)沖洗但由于結(jié)垢量太大,沒(méi)有沖洗干凈,
經(jīng)過(guò)原煙氣加熱后板結(jié)成硬垢,造成結(jié)垢越來(lái)越嚴(yán)重。

????? 6 防止GGH 換熱元件結(jié)垢措施

????? 針對(duì)GGH 換熱元件結(jié)垢原因,本人建議各廠針對(duì)自身的GGH 換熱元件結(jié)垢
處理采取相應(yīng)的防范措施,總結(jié)以下幾點(diǎn)措施,供大家探討學(xué)習(xí)。

????? 6.1 運(yùn)行措施針對(duì)以上GGH 換熱元件結(jié)垢原因建議措施:(1 )運(yùn)行過(guò)程
中應(yīng)注意監(jiān)測(cè)吸收塔液位,適當(dāng)降低吸收塔液位,同時(shí)記錄、分析運(yùn)行數(shù)據(jù),總
結(jié)吸收塔真實(shí)液位以上" 虛假液位" 規(guī)律,防止泡沫從吸收塔煙氣入口進(jìn)入GGH.
運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格控制吸收塔漿液參數(shù),建議吸收塔漿液濃度控制在1100Kg/m3
至1130 Kg /m3,PH值控制在設(shè)計(jì)范圍5.4 ~5.6 之內(nèi),最大不超過(guò)6.0 ,也可
根據(jù)實(shí)際情況經(jīng)驗(yàn)適當(dāng)降低,嚴(yán)格控制電除塵效果,控制煙氣進(jìn)入吸收系統(tǒng)所帶
入的煙塵量,及時(shí)按規(guī)定程序用工藝水對(duì)除霧器進(jìn)行沖洗,以防止除霧器結(jié)垢影
響除霧效果;(2 ) GGH運(yùn)行中應(yīng)及時(shí)進(jìn)行吹掃,定期進(jìn)行檢查;如果發(fā)現(xiàn)有結(jié)
垢的預(yù)兆就應(yīng)進(jìn)行處理。結(jié)垢后吹掃時(shí)一定要吹掃干凈,不要留余垢,否則垢體
會(huì)越積越多,以后很難清理。特別是采用高壓沖洗水在線(xiàn)沖洗時(shí),一定要徹底沖
洗干凈,否則停留時(shí)間太長(zhǎng)等結(jié)成硬垢后,更難清理,并且會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重,高壓
水沖洗建議采取輔電機(jī)低轉(zhuǎn)速運(yùn)行沖洗,在沖洗時(shí)建議采取將煙氣旁路擋板全開(kāi),
增壓風(fēng)機(jī)靜葉調(diào)至出力最小運(yùn)行,以達(dá)到最佳沖洗效果;記錄、分析GGH 運(yùn)行數(shù)
據(jù),掌握GGH 結(jié)垢規(guī)律,確定經(jīng)濟(jì)合理的吹掃周期和吹掃時(shí)間,把握高壓沖洗水
投運(yùn)的時(shí)機(jī)和持續(xù)時(shí)間。通過(guò)掌握的運(yùn)行資料,修編適合自己的GGH 運(yùn)行規(guī)程;
(3 )要在漿液里面加入適當(dāng)消泡劑,防止吸收塔虛假液位的出現(xiàn);(4 )在脫
硫系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),建議盡量縮短啟動(dòng)漿液循環(huán)泵與增壓風(fēng)機(jī)的時(shí)間間隔,防止吸收
塔漿液飄入GGH ,在每次啟動(dòng)脫硫系統(tǒng)后,盡快使用高壓水沖洗GGH 一次,防止
飄落在換熱元件上的漿液干固,粘附在換熱元件上;只要沖洗就要沖洗徹底,防
止結(jié)垢更嚴(yán)重;(5 )在GGH 出口原煙道靠近吸收塔的側(cè)壁下邊緣處加裝導(dǎo)流槽,
以防漿液順原煙氣煙道流入GGH ,可以把順側(cè)壁流下的漿液導(dǎo)流到兩側(cè)順外殼的
密封片處流下;(6 )在低負(fù)荷時(shí)采用減少一臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行方式,不僅可以
減少凈煙氣的含帶漿液量,同時(shí)也可以減少?gòu)S用電率,提高經(jīng)濟(jì)性。

????? 6.2 建議整改措施(1 )利用脫硫系統(tǒng)停運(yùn)時(shí),適當(dāng)調(diào)整蒸汽(高壓水)
沖洗噴嘴與換熱元件間的距離以及根據(jù)結(jié)垢程度相應(yīng)增加噴嘴數(shù)量,以保證沖洗
介質(zhì)的最大能量利用;(2 )利用脫硫系統(tǒng)停運(yùn)時(shí),檢查除霧器是否有結(jié)垢現(xiàn)象,
根據(jù)除霧效果適當(dāng)調(diào)整除霧器,保證更有效的去除霧滴。

????? (3 )在GGH 凈煙氣側(cè)入口前加裝煙氣除濕過(guò)濾凈化裝置,定期清理更換,
以降低通過(guò)GGH 的凈煙氣的濕度和雜質(zhì)含量。

????? (4 )尋找一種垢體溶解劑,在GGH 沖洗過(guò)程中加入到?jīng)_洗介質(zhì)中,既不
腐蝕設(shè)備又可以達(dá)到清除垢體的目的。(此建議有待進(jìn)一步研究)

????? (5 )利用脫硫系統(tǒng)停運(yùn)時(shí),在滿(mǎn)足吸收塔出入口煙氣溫度的情況下,適
當(dāng)調(diào)寬GGH 換熱片之間的間距。

????? 結(jié)束語(yǔ):

????? 目前三河電廠通過(guò)各種改造以及運(yùn)行整改措施,已經(jīng)達(dá)到一定的效果,增
加了GGH 的正常投運(yùn)時(shí)間,但是問(wèn)題仍然存在,還需要進(jìn)一步的研究改造。GGH
換熱元件結(jié)垢是各電廠石灰石- 石膏濕式煙氣脫硫的一個(gè)普遍共同關(guān)注的問(wèn)題,
解決此問(wèn)題意義重大,文章只是個(gè)人在工作中總結(jié)出來(lái)的一點(diǎn)觀點(diǎn)見(jiàn)解,有些可
能不夠準(zhǔn)確全面,希望和大家共同探討,盡快解決此類(lèi)問(wèn)題。

????? 參考文獻(xiàn)

????? 「1 」周至祥//段建中//薛建明編,ISBN- 7-5083-4125-2 《火電廠濕法
煙氣脫硫技術(shù)手冊(cè)》,2006-6-1,北京:中國(guó)電力出版社。

????? 「2 」劉俞銘編,《火電廠濕法煙氣脫硫新技術(shù)與FGD 設(shè)備選型設(shè)計(jì)及典
型實(shí)例剖析實(shí)用手冊(cè)》,2006,中國(guó)電力電子出版社。

????? 「3 」鐘毅,,高翔,霍旺,王惠挺,駱仲泱,倪明江,岑可法,濕法煙
氣脫硫系統(tǒng)氣- 氣換熱器的結(jié)垢分析[J] ,2008,(02):275-278 ,浙江大學(xué)
動(dòng)力工程。

????? 「4 」國(guó)電太原第一熱電廠編,《300MW 熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組煙氣脫硫技術(shù)》,
2006-6,中國(guó)電力出版社。

????? 作者簡(jiǎn)介:梁昌龍,男,(1983- ),助理工程師,2006年畢業(yè)于長(zhǎng)春工
程學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè),工學(xué)學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)從事三河發(fā)電有限責(zé)任公司
集控運(yùn)行生產(chǎn)工作。聯(lián)系地址:河北省三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)三河發(fā)電有限責(zé)任公司,
郵編:065201,電話(huà):13722663619 ,0316-3365100. 電子郵箱:[email protected].

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