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火電廠外圍設(shè)備系統(tǒng)集中監(jiān)控改造的研究
時(shí)間:2008-08-28 15:22:41

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????? 火電廠外圍設(shè)備系統(tǒng)集中監(jiān)控改造的研究

????? 摘要:文章對(duì)火力發(fā)電廠的外圍設(shè)備系統(tǒng)由就地控制改造為集中控制進(jìn)行
研究,分析外圍設(shè)備控制進(jìn)行這種改造的可行性和必要性,并介紹日照電廠外圍
設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行集中監(jiān)控改造的硬件配置,實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)。

????? 關(guān)鍵詞:外圍設(shè)備集中監(jiān)控研究

????? 1.火力發(fā)電廠外圍設(shè)備控制的現(xiàn)狀

????? 分散控制系統(tǒng)(DCS )在現(xiàn)代火力發(fā)電廠大型機(jī)組上已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用,
它逐漸取代了以前的常規(guī)儀表,提高了機(jī)組控制水平,許多機(jī)組都達(dá)到了全自動(dòng)、
全程控功能,可以說目前我國(guó)許多大機(jī)組的主設(shè)備控制已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,但
是外圍設(shè)備,如:化學(xué)補(bǔ)給水系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、除灰除渣系統(tǒng)、輸煤系統(tǒng)、
循環(huán)水泵、空氣壓縮機(jī)站、制氫站、燃油泵、啟動(dòng)鍋爐和綜合水泵等,在電廠籌
建期間,由于預(yù)算高壓縮基建投資時(shí)往往壓的最多的就是外圍設(shè)備的投資。由于
預(yù)算低,必然使外圍設(shè)備選型落后,控制水平低,基本上就是傳統(tǒng)的就地繼電器
回路控制,好一點(diǎn)的控制系統(tǒng)采用PLC 控制。這就與主廠房的DCS 集中控制形成
鮮明對(duì)比,主廠房設(shè)備控制廣泛采用DCS ,并達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,而輔助公用系
統(tǒng)往往由不同設(shè)備制造商提供,采用的設(shè)備和控制技術(shù)相差很大,有的采用較高
檔次的可編程序控制器(PLC ),并取消了盤臺(tái)后備控制,實(shí)現(xiàn)了全CRT 控制;
有的則使用常規(guī)盤裝儀表控制表,致使外圍設(shè)備的控制室多達(dá)十幾個(gè),需要的運(yùn)
行值班人員多,設(shè)備故障率高、維護(hù)量大,且設(shè)備故障跳閘后由于沒有先進(jìn)的事
件記錄功能,導(dǎo)致不能很好地分析事件原因和預(yù)防事件的再發(fā)生。隨著電力體制
改革的深入,廠網(wǎng)已經(jīng)分開,以后各發(fā)電商之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來越劇烈,而競(jìng)爭(zhēng)的
核心就是降低發(fā)電成本,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。因此如何利用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù),將
相互獨(dú)立的各個(gè)輔助外圍系統(tǒng)改造為集中控制或相對(duì)集中控制,實(shí)現(xiàn)外圍控制系
統(tǒng)無人值班化或少人值班,不僅可以使外圍設(shè)備系統(tǒng)控制水平提高,減少設(shè)備故
障率,而且可以大量減少運(yùn)行人員,大幅度提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,達(dá)到減人增效的目
的。這個(gè)現(xiàn)實(shí)的課題已經(jīng)擺在了許多電廠人的面前。

????? 2.外圍設(shè)備控制改造的方案和技術(shù)

????? 外圍系統(tǒng)設(shè)備是否需要以及如何改造,要進(jìn)行綜合的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較才能決
定。要計(jì)算投入產(chǎn)出比,投入就是全部的改造費(fèi)用及改造不好帶來的遺留問題,
產(chǎn)出就是改造成功后設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方監(jiān)控,減少運(yùn)行維護(hù)人員,設(shè)備故障率低。

????? 現(xiàn)有幾種方案可以對(duì)外圍設(shè)備控制進(jìn)行設(shè)計(jì)和改造,即全廠外圍設(shè)備系統(tǒng)
只設(shè)1 個(gè)控制點(diǎn)且把這個(gè)控制點(diǎn)放在集控室控制,此為單點(diǎn)控制;也可采用相對(duì)
集中控制,即設(shè)立若干個(gè)相對(duì)集中控制點(diǎn)。根據(jù)不同的集中控制方式,可以采用
不同的控制技術(shù),如現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)FCS 、分散控制系統(tǒng)DCS 和可編程控制器PLC
等,可產(chǎn)生多種控制方案。何種方案最佳,需依據(jù)實(shí)際情況而定,不可一概而論。
例如:由于輸煤系統(tǒng)離主廠房相對(duì)較遠(yuǎn)且控制對(duì)象繁多,近期可單獨(dú)采用PLC 控
制,在燃料區(qū)域設(shè)一個(gè)控制點(diǎn),并將輸煤控制與D 外圍其它控制系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng);啟動(dòng)
鍋爐房使用的時(shí)間很短,可設(shè)立單獨(dú)的簡(jiǎn)單控制系統(tǒng),而其它外圍輔助系統(tǒng)則可
采用兩種方式控制:一是擴(kuò)展主機(jī)DCS ,利用擴(kuò)展后的DCS ,通過單元機(jī)組DCS
操作員站實(shí)現(xiàn)外圍系統(tǒng)控制,該方案可以減少控制設(shè)備種類,發(fā)揮全能值班員最
大潛能,在統(tǒng)一控制系統(tǒng)設(shè)備,便于維護(hù)管理等方面具有明顯的優(yōu)越性,但是對(duì)
于投產(chǎn)后的機(jī)組,在運(yùn)行期間進(jìn)行改造有一定的風(fēng)險(xiǎn),并且需要較長(zhǎng)周期才能干
完。但如果措施周密,計(jì)劃得當(dāng),也應(yīng)該是可以利用檢修機(jī)會(huì)突擊成功的;另一
方案就是建立外圍系統(tǒng)集中控制點(diǎn),控制點(diǎn)設(shè)在集控室(或其它地方),集控室
內(nèi)可設(shè)單獨(dú)的操作員站而與單元機(jī)組控制相對(duì)獨(dú)立。這種方案的優(yōu)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)小,
可以在機(jī)組運(yùn)行期間施工和調(diào)試,只有很少的工作,如循環(huán)水泵控制的接入,需
要停機(jī)進(jìn)行,缺點(diǎn)是需要增加一套控制系統(tǒng)。

????? 在應(yīng)用技術(shù)選擇方面,由于外圍設(shè)備分散,不可把全部控制單元放在集控
室,那樣需要敷設(shè)的電纜太多了。近年來現(xiàn)場(chǎng)總線的大量應(yīng)用和它的實(shí)際可靠性,
給現(xiàn)在的外圍設(shè)備改造提供了理論基礎(chǔ)和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的廣泛平臺(tái)?,F(xiàn)場(chǎng)總線(FCS )
對(duì)遠(yuǎn)方設(shè)備控制具有無可比擬的優(yōu)越性,利用它可以將I/O 控制柜放在就地,而
把中央控制單元放在主廠房電子間內(nèi),從而可以大幅度減少對(duì)電纜的使用,進(jìn)一
步提高系統(tǒng)的擴(kuò)展性,促進(jìn)系統(tǒng)的組態(tài)更加靈活、操作維護(hù)方便??s小電子間,
大大減少集中控制設(shè)備。

????? 3 日照電廠外圍設(shè)備控制系統(tǒng)改造

????? 日照電廠一期工程2*350MW 機(jī)組主廠房?jī)?nèi)的設(shè)備利用融資從國(guó)外購(gòu)買,鍋
爐由西班牙FOSTER-WHEELER供貨,汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)和變壓器由SIEMENS 供貨,主
設(shè)備的控制系統(tǒng)采用了SIEMENS 的分散控制系統(tǒng)TELEPERM-XP ,主廠房?jī)?nèi)的凝水
精處理控制、吹灰控制系統(tǒng)、除灰控制系統(tǒng)采用西門子生產(chǎn)的S 系列PLC ,但是
外圍設(shè)備的控制系統(tǒng)如:渣漿泵、燃油泵、循環(huán)水泵、工業(yè)水泵等還是就地控制,
采用的控制設(shè)備大部分是常規(guī)操作和顯示儀表,故障率高、維護(hù)量大。致使機(jī)組
主值班人員每臺(tái)機(jī)組5 人左右,而外圍設(shè)備值班人員大約在15人左右。為此,日
照電廠對(duì)外圍設(shè)備系統(tǒng)控制進(jìn)行分析研究,提出了可能的改造方案,把原來未納
入集控室控制的設(shè)備納入集控運(yùn)行,并增加外圍設(shè)備電視監(jiān)控功能,提高電廠自
動(dòng)化水平,達(dá)到減人增效的目的。

????? 3.1 外圍設(shè)備系統(tǒng)存在的問題

????? 日照電廠通過投產(chǎn)后兩年的運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)外圍控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,控
制設(shè)備、技術(shù)落后的問題,已成為電廠安全穩(wěn)定運(yùn)行的重大隱患。主要問題如下

????? 3.1.1 循環(huán)水泵與循環(huán)水出口碟閥聯(lián)鎖控制不可靠,曾多次發(fā)生聯(lián)啟泵不
成功,但后來試驗(yàn)時(shí)又正常的情況,但在以后運(yùn)行中又可能發(fā)生問題,由于沒有
事件記錄功能,很難找到問題的癥結(jié)所在。

????? 3.1.2 旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)由于水位差計(jì)選型不當(dāng)、程序參數(shù)及邏輯設(shè)計(jì)不合適,致
使旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)程控長(zhǎng)時(shí)間不能運(yùn)行;

????? 3.1.3 由于控制設(shè)備差,自動(dòng)投不上,使許多的操作靠運(yùn)行人員在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)
視和手動(dòng);

????? 3.1.4 外圍設(shè)備的控制沒有事故追憶,使一些設(shè)備異常無法判斷,并制定
相應(yīng)的解決及預(yù)防措施;

????? 3.1.5 燃油泵房、循環(huán)水泵房、工業(yè)水泵房等系統(tǒng)比較分散,距離集控室
較遠(yuǎn),給系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)管理帶來許多困難。

????? 3.1.6 輸煤程控單獨(dú)運(yùn)行,無法根據(jù)運(yùn)行的需要進(jìn)行上煤和配煤。

????? 3.2  外圍設(shè)備系統(tǒng)控制改造的可行性和必要性

????? 3.2.1 控制方案設(shè)想

????? DCS 系統(tǒng)在主廠房設(shè)備上的成功應(yīng)用表明,利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和現(xiàn)代控制技術(shù)
是可以成功地實(shí)現(xiàn)外圍系統(tǒng)集中監(jiān)控的。我們的想法是建立一套獨(dú)立于機(jī)組主DCS
的單獨(dú)的外圍設(shè)備集中控制系統(tǒng),使用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù),將服務(wù)器(上
位機(jī))安裝在集控室,用于對(duì)所有外圍設(shè)備系統(tǒng)的監(jiān)視和控制。新增外圍系統(tǒng)的
中央處理單元( CPU全部冗余配置)放在電子間的外圍控制柜,分別將輸入輸出
I/O 控制柜放在就地,使用遠(yuǎn)程I/O 方式通過ProfiBus總線與CPU 通訊,再通過
光纖環(huán)網(wǎng)連接將CPU 與服務(wù)器(上位機(jī))連在一起,這樣就地的有關(guān)生產(chǎn)過程信
息上傳至集控室的服務(wù)器供運(yùn)行人員監(jiān)視;反過來,運(yùn)行人員又可通過該服務(wù)器
(上位機(jī))下傳來控制、干預(yù)每個(gè)外圍系統(tǒng)的運(yùn)行情況,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)每個(gè)系統(tǒng)的
遠(yuǎn)方監(jiān)控。這樣既提高了設(shè)備在線管理的水平,又極大減輕了運(yùn)行人員的勞動(dòng)強(qiáng)
度。

????? 3.2.2 與老系統(tǒng)的互聯(lián)通訊

????? 我廠除灰系統(tǒng)(包括石子煤、爐底渣、飛灰、電除塵)、凝結(jié)水精處理、
化學(xué)水處理、輸煤系統(tǒng)等原設(shè)計(jì)就是采用可編程控制器(PLC )的程序控制系統(tǒng)。
國(guó)際電工委員會(huì)(IEC )頒布的PLC 標(biāo)準(zhǔn)中定義“可編程控制器及其有關(guān)設(shè)備,
都應(yīng)按易于與工業(yè)控制系統(tǒng)聯(lián)成一整體、易于擴(kuò)充功能的原則設(shè)計(jì)”,因此新增
加的外圍系統(tǒng)使用PLC 控制就可以與原PLC 系統(tǒng)互相通訊。這樣原來的可編程控
制器程控系統(tǒng)為實(shí)現(xiàn)外圍系統(tǒng)集中監(jiān)控奠定了較好基礎(chǔ);而投產(chǎn)以來這些程控系
統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,也為外圍系統(tǒng)集中監(jiān)控提供了可靠保證。循環(huán)水泵房?jī)?nèi)的泵、碟閥
和旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)原來的PLC 控制不可靠,這次就全部更新改造。只有渣漿泵、燃油泵、
工業(yè)水泵、網(wǎng)控設(shè)備使用傳統(tǒng)的儀表監(jiān)視和手動(dòng)操作手段,原來都沒有使用PLC
控制。因此,需要對(duì)網(wǎng)控、渣漿泵、燃油泵、工業(yè)水泵房等設(shè)備系統(tǒng)的控制進(jìn)行
改造,實(shí)現(xiàn)PLC 控制。

????? 3.2.3 預(yù)期達(dá)到的目標(biāo)

????? 通過集中監(jiān)控改造,針對(duì)控制設(shè)備差、控制不可靠、程序設(shè)計(jì)不合理等系
統(tǒng),選用先進(jìn)可靠的控制裝置,重新進(jìn)行設(shè)計(jì),增加事故追憶功能,就可以徹底
解決系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理、自動(dòng)投不上、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視手段落后、無事故追憶等問題;并
且通過集中監(jiān)控改造,將現(xiàn)場(chǎng)就地監(jiān)控,集中到電廠中央控制室,方便了系統(tǒng)運(yùn)
行維護(hù)管理,這樣既提高了設(shè)備健康水平又提高了管理水平,也為企業(yè)進(jìn)一步改
革、發(fā)展、創(chuàng)新打下一個(gè)良好的基礎(chǔ),因此是非常必要的。

????? 4.外圍控制系統(tǒng)改造方案4.1 總體控制方案設(shè)計(jì)(見圖1 和圖2 )

????? 改造的總體思路是改造后能夠在集控室實(shí)現(xiàn)全廠設(shè)備監(jiān)控,但不能敷設(shè)大
量長(zhǎng)控制電纜,要利用現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)使現(xiàn)場(chǎng)控制設(shè)備和電子間的CPU
進(jìn)行通訊。具體改造方案如下:

????? 4.1.1 根據(jù)各外圍系統(tǒng)實(shí)際情況,選用PLC 的合適控制范圍:渣漿泵房、
燃油泵房、工業(yè)水泵房、凈水站、化學(xué)加藥系統(tǒng)因各分系統(tǒng)小、I/O 點(diǎn)少所以共
用一套PLC (冗余)進(jìn)行控制;

????? 4.1.2 網(wǎng)控設(shè)備、#1機(jī)組循環(huán)水泵、#2 機(jī)組循環(huán)水泵房分別各用一套PLC
(冗余)控制;每個(gè)外圍系統(tǒng)PLC CPU (冗余)放在電子間的外圍控制柜,分別
在就地安裝一個(gè)遠(yuǎn)程I/O 站使用遠(yuǎn)程I/O (ET200 )方式通過ProfiBus雙絞線電
纜與PLC CPU 通訊,再通過光纖環(huán)網(wǎng)連接與服務(wù)器通訊。

????? 4.1.3 輸煤、化水、凝結(jié)水采用原設(shè)計(jì)的PLC 控制,通過光纜連接,與Switch
Hub (交換機(jī))連接后與服務(wù)器通訊。

????? 4.1.4 除灰和吹灰系統(tǒng)采用原先的PLC ,只將PLC 挪至電子間的外圍控制
柜,就地使用遠(yuǎn)程I/O 站。

????? 4.1.5 整個(gè)外圍集中監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)配備2 臺(tái)服務(wù)器、5 臺(tái)上位機(jī)、1 臺(tái)Switch
Hub (交換機(jī))、新增4 對(duì)CPU.

????? 4.1.6 服務(wù)器通過光纖環(huán)網(wǎng)將有關(guān)生產(chǎn)過程信息采集上來并進(jìn)行處理、分
析和監(jiān)視;5 臺(tái)上位機(jī)再通過以太網(wǎng)從2 臺(tái)服務(wù)器將有關(guān)生產(chǎn)過程信息采集上來
并進(jìn)行處理、分析和監(jiān)視;反過來,服務(wù)器又可控制、干預(yù)每個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行情況,
上位機(jī)可通過服務(wù)器實(shí)現(xiàn)控制、干預(yù)每個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行情況,從而整個(gè)外圍集中監(jiān)
控系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)每個(gè)外圍系統(tǒng)的遠(yuǎn)方監(jiān)控。

????? 4.1.7 為滿足以后循泵、工業(yè)水泵和燃油泵實(shí)現(xiàn)變頻控制的要求,外圍集
控系統(tǒng)應(yīng)設(shè)計(jì)有預(yù)留接口;同時(shí),海水制氯、新增的旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)亦要求納入外圍監(jiān)
控系統(tǒng)。

????? 4.2 硬件配置情況

????? 4.2.1 服務(wù)器采用DELL服務(wù)器,共2 臺(tái),CPU 采用PIII處理器,主頻850HZ
,256M 內(nèi)存,40G 硬盤,21英寸顯示器。上位機(jī)采用西門子工控機(jī),共5 臺(tái),CPU
采用PIII處理器,主頻450HZ ,256M內(nèi)存,10G 硬盤,21英寸顯示器。配備兩臺(tái)
打印機(jī)(彩色A3噴墨和針式打印機(jī)各一臺(tái))。上位機(jī)操作系統(tǒng)采用WindowsNT WorkStation4.0
中文版。

????? 4.2.2 將網(wǎng)控、#1機(jī)組循環(huán)水泵、#2 機(jī)組循環(huán)水泵房、其它公用系統(tǒng)
(渣漿泵房、燃油泵房、工業(yè)水泵房、凈水站、化學(xué)加藥系統(tǒng))、#1和#2除灰控
制系統(tǒng)、#1和#2吹灰控制系統(tǒng)直接聯(lián)接至光纖環(huán)網(wǎng)上,光纖環(huán)網(wǎng)路線:集控室—
—電子間——集控室。

????? 4.2.3 將化學(xué)水處理、凝結(jié)水控制系統(tǒng)、輸煤系統(tǒng)直接連接至集控室交換
機(jī)(Switch hub),服務(wù)器及上位機(jī)通過3COM網(wǎng)卡連接至交換機(jī)(Switch hub)。
同時(shí),交換機(jī)(Switch hub)也作為外圍系統(tǒng)與MIS 系統(tǒng)的接口;

????? 4.2.4 化學(xué)水處理PLC 為GE的90-30 系列PLC ,輸煤系統(tǒng)PLC 為MODICON
984 系列 PLC,其它系統(tǒng)PLC 為西門子PLC S5系列或S7系列。

????? 4.2.5 控制系統(tǒng)I/O 點(diǎn)設(shè)計(jì)留有一定余量,保證所有與生產(chǎn)有關(guān)的信息,
如設(shè)備管理和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)系統(tǒng)需要的數(shù)據(jù),首先需采集到外圍控制系統(tǒng),再經(jīng)
過統(tǒng)一的接口傳輸?shù)組IS 網(wǎng),提供給相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。

????? 4.2.6 為系統(tǒng)的安全考慮,所有I/O 柜電源均采用雙路切換互為備用方式,
在各泵房A 、B 段400VAC母線上各取一路供電;內(nèi)部24VDC 開關(guān)電源采用母線制,
兩路24VDC 開關(guān)電源并行同時(shí)供電。

????? 4.3 軟件設(shè)計(jì)原則

????? 應(yīng)用程序開發(fā)包括兩部分:上位機(jī)畫面監(jiān)控程序和PLC 應(yīng)用程序。為使本
系統(tǒng)具有最大的兼容性,監(jiān)控軟件采用Intellution 公司的iFIX無限點(diǎn)軟件(iFIX
軟件系專業(yè)的工控軟件,支持所有廠家PLC 產(chǎn)品)。軟件設(shè)計(jì)遵循以下原則:

????? 4.3.1 應(yīng)用程序應(yīng)根據(jù)各系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行工藝要求,確定所有外圍系統(tǒng)的功
能需求方案,即應(yīng)用程序要嚴(yán)格按照設(shè)備本身情況或設(shè)備運(yùn)行實(shí)際需要進(jìn)行開發(fā)。

????? 4.3.2 監(jiān)控系統(tǒng)功能包括系統(tǒng)畫面生成、事故追憶系統(tǒng)、各種曲線顯示和
打印、各種報(bào)表自動(dòng)生成等。

????? 4.3.3 監(jiān)視畫面要符合主設(shè)備控制系統(tǒng)(TELEPERM XP )人機(jī)界面的設(shè)計(jì)
風(fēng)格,按照分級(jí)瀏覽、逐級(jí)細(xì)化的原則設(shè)計(jì)畫面,采用彈出式窗口、下拉式菜單
等多種廣為流行的設(shè)計(jì)手段實(shí)現(xiàn)畫面的切換和顯示,單個(gè)畫面的工藝流程、信息
顯示(包括運(yùn)行參數(shù)、狀態(tài)、故障情況等)和各種曲線;且布局要合理、生動(dòng),
色調(diào)柔和。

????? 4.3.4 事故追憶系統(tǒng)應(yīng)包括所有進(jìn)入控制系統(tǒng)或系統(tǒng)輸出的開關(guān)量和模擬
量(如運(yùn)行參數(shù)、輸出指令、狀態(tài)反饋等)以及控制系統(tǒng)本身發(fā)生的事件(如卡
件或通訊故障等),所有I/O 點(diǎn)均可以曲線的形式顯示,為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行在線分
析、診斷提供豐富的數(shù)據(jù)資源。

????? 5.結(jié)束語

????? 日照電廠外圍控制系統(tǒng)集中監(jiān)控改造已于2001年完成并投入運(yùn)行,是首家
實(shí)現(xiàn)外圍系統(tǒng)集中監(jiān)控改造的電廠。各外圍系統(tǒng)就地控制室撤消,由集控室對(duì)所
有外圍系統(tǒng)生產(chǎn)全過程進(jìn)行監(jiān)視和控制,減少了外圍系統(tǒng)運(yùn)行人員,減輕了運(yùn)行
人員勞動(dòng)強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)減人增效,提高了企業(yè)管理和自動(dòng)化水平。實(shí)踐證明,
日照電廠外圍控制系統(tǒng)集中監(jiān)控改造是成功的,為熱控系統(tǒng)進(jìn)一步改造,提高電
力生產(chǎn)自動(dòng)化水平起到很好的典范作用。

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