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????? 沙角A 電廠200MW 汽輪機低壓缸通流改造
????? 摘要:沙角A 電廠200MW1號國產(chǎn)三排汽汽輪機,與現(xiàn)代汽輪機相比,性能
已相當落后,嚴重影響了電廠的“創(chuàng)一流”達標,必須對其通流部分進行改造來
提高機組效率、出力及降低能耗。為此,介紹了1 號機汽輪機低壓缸通流部分改
造的方案,改造過程中遇到的問題和對策,改造效果及一些經(jīng)驗性的建議。
????? 關鍵詞:汽輪機低壓缸改造對策效果看法國產(chǎn)三排汽200MW 汽輪機由
于當時技術水平與制造水平的限制,其性能已落后。目前,對國產(chǎn)200MW 汽輪機
實施通流改造來提高機組效率、出力及降低能耗,已成為主流發(fā)展方向。1998年
12月~1999年2 月,在沙角A 電廠1 機大修期間,對汽輪機的低壓缸通流部分進
行了改造,改造工期共用了69d ,比原計劃提前了16d 完成,改造達到了預期目
的,取得了明顯的效益。
????? 1.改造方案1.1 隔板改造低壓5 級隔板全部重新設計,更換新型產(chǎn)品。
低壓1~5 級隔板采用焊接隔板,靜葉采用全三維彎曲造型,低壓1~4 級葉身與兩
端圍帶鑄為一體,加強了隔板的剛性。
????? 1.2 動葉片改造低壓1~4 級動葉更換為新型線產(chǎn)品,動葉自帶圍帶,
汽道做成斜面,汽封齒數(shù)增加,取消原拉筋調(diào)頻,動葉頂部取消鉚接,減少應力
集中,利于安全運行。末級動葉采用三元流可控渦手法設計,出汽邊高度為668mm
,葉頂采用自帶圍帶整圈連接結(jié)構(gòu),圍帶內(nèi)斜外平。
????? 1.3 重新設計幾個項目分流環(huán)重新設計,使結(jié)構(gòu)更加合理;第23~37
級葉輪重新設計;低壓部分的三個隔板套重新設計。改造后中、低壓轉(zhuǎn)子均需做
高速動平衡試驗。
????? 2.改造前性能試驗大修前,為了準確評價機組改造后的經(jīng)濟性及效果,
對改造需要消除的缺陷及要完善的項目提供正確的方向,特請廣東省電力試驗研
究所對#1機組進行大修前熱效率試驗,結(jié)果見表1 所示。
????? 表11號機熱效率試驗結(jié)果
????? 3.問題及對策3.1 轉(zhuǎn)子跳動量大的問題大修解體后,低壓轉(zhuǎn)子與中壓
轉(zhuǎn)子聯(lián)接的短軸最大跳動為0.23mm,靠背輪瓢偏值為0.08mm. 在轉(zhuǎn)子返廠更換葉
輪及葉片的同時進行處理,瓢偏修正到0.02mm,最大跳動量修正到0.06mm.
3.2 新隔板中心問題中、低壓缸隔板更換后,在以中壓缸前汽封洼渦和低壓
缸后汽封洼渦為基準拉鋼絲進行中心調(diào)整時,發(fā)現(xiàn)中壓缸后汽封洼渦向左側(cè)偏移
1.12mm,低壓缸前汽封洼渦向左側(cè)偏移0.33mm. 中、低壓缸洼渦中心線不在同一
軸線上,這樣便存在著隔板調(diào)整應該以什么作為中心基準的問題。中、低壓缸洼
渦中心不一致的原因是什么呢?可能在安裝時便存在,也可能是汽缸變形或在運
行中受管道的推拉應力引起。為此對中、低壓缸滑銷系統(tǒng)進行了檢查,未發(fā)現(xiàn)異
常情況。
????? 中、低壓缸中心不一致對機組安全運行是否有不良影響呢?經(jīng)查閱該
機組運行歷史記錄,未發(fā)現(xiàn)異常情況。認真研究汽輪機結(jié)構(gòu),汽輪機正常運行時
主要保證動靜部分的間隙符合要求,轉(zhuǎn)子中心與隔板和汽封中心一致,即使汽缸
中心有少量偏移對安全運行沒有不良影響。當然三缸中心與轉(zhuǎn)子一致最為理想,
在現(xiàn)有條件下要達到這一理想狀況看來不現(xiàn)實且無必要,故決定新隔板安裝以轉(zhuǎn)
子中心作為基準來調(diào)整。隔板暫不進行找中心工作,待轉(zhuǎn)子從哈爾濱汽輪機廠回
來后,先進行軸系中心調(diào)整,然后以軸系(轉(zhuǎn)子)為基準分別找正各級新隔板、
隔板套等,使隔板、隔板套中心和轉(zhuǎn)子中心一致,但把隔板套調(diào)整工作放在軸系
找中心后進行,使大修后期工作較緊張。
????? 3.3 低壓轉(zhuǎn)子重新定位問題低壓缸通流改造后,通流間隙須重新
定位,低壓轉(zhuǎn)子相對原來位置往發(fā)電機方向移動了1.87mm;同樣發(fā)電機轉(zhuǎn)子也向
勵磁機方向移動1.87mm. 發(fā)電機轉(zhuǎn)子移動將改變轉(zhuǎn)子與定子的磁場中心,磁場中
心改變后是否會引起轉(zhuǎn)子竄動或振動?經(jīng)電氣維修和汽機維修專業(yè)認真研究,認
為發(fā)電機轉(zhuǎn)子移動1.87mm,磁場變化很小,不會引起不良后果,不過開機后要注
意觀察推力瓦溫度是否正常。
????? 低壓轉(zhuǎn)子向發(fā)電機方向移動1.87mm后,則其與中壓轉(zhuǎn)子連接短軸的墊
片也重新加工相應加厚。
????? 3.4 汽封間隙過大的問題試裝時發(fā)現(xiàn)隔板汽封及中、低壓缸軸封
間隙過大,頂部間隙大部分超過1.80mm(設計值0.65~0.95mm )。隔板間隙過大
造成大量蒸汽直接從間隙中流過,降低機組效率,中壓缸后軸封及低壓缸軸封間
隙過大,會漏入空氣降低真空直接影響機組效率。為配合本次通流改造,特設計
了一系列專用工具進行大量加工汽封圈,見下圖所示。
????? 4 改造效果改造投運后,1999年3 月8 日~25日,由廣東省電力
試驗研究所、西安熱工研究所、哈爾濱汽輪機廠、北京三維公司對1 機進行了熱
力性能鑒定考核試驗,試驗標準依照美國機械工程師學會《汽輪機性能試驗規(guī)程
》(ASMEPT6.0 -1976)。大修前,低壓缸效率為79.43 %,改造后為87.53 %,
達到合同保證值87%的要求。改造前為8888.6kJ/kW.h ,改造后,熱耗值為8522.95kJ/kW.h,
節(jié)約煤約12g/KWh ,其中約8g/kWh歸功于低壓缸改造,另外4g/kWh歸功于高壓加
熱器改造及其他。機組在三閥點試驗工況時的功率,經(jīng)系統(tǒng)修正和參數(shù)修正計算
后為208.226MW ,與大修前設計出力相比,相同的主蒸汽流量機組出力提高5.626MW,
達到了改造后不增加流量而提高出力的目的??梢姡啓C通流部分改造是個見
效快、經(jīng)濟效益好的項目,為我廠創(chuàng)建一流發(fā)電廠打下了堅實的基礎。
????? 5 分析與建議以下對試驗結(jié)果進行簡要的分析并就改造工作及汽
輪機經(jīng)濟性提出粗淺的一些建議。
????? a )新隔板找中心的問題使我們改造工作十分被動,但我們在工作中
找對了方法。以后如果進行改造,不管是三缸全改或只改低壓缸,在揭缸后,轉(zhuǎn)
子返廠前先進行軸系找中心工作,軸系找中后,以軸系(轉(zhuǎn)子)為中心基準測量
各隔板、隔板套等的位置。改造時,在轉(zhuǎn)子未返廠時便可通過拉鋼絲或用假軸方
法,按預先測量值來確定隔板、隔板套等的位置,使工作更主動、爭取更多的時
間。
????? b )大修后高壓缸效率為77.81%,中壓缸效率89.51%,低壓缸效率為
87.53%,與國外同類型機組相比,高壓缸約低10~11% ,中壓缸約低2~3%,低壓
缸約低3~4%. 由此可見,提高機組經(jīng)濟性在高中壓缸方面仍有很大的潛能,建議
以后進行三缸全改的方案。
????? c )主汽門和調(diào)節(jié)汽門節(jié)流損失在200MW 工況時約5 ~18%。由于采
用凸輪配汽機構(gòu),其特性曲線只能做得比較平坦,因此,閥門之間重疊度大,一
般在40~50%,這樣高壓進汽因節(jié)流損失大造成高壓缸效率低,所以建議制造廠
在制定通流改造方案時,將主汽門、調(diào)節(jié)汽門型線以及其它降低其壓損的措施一
起給予考慮,或采用計算機控制每個閥門,即將調(diào)節(jié)系統(tǒng)由液壓調(diào)節(jié)改為數(shù)字電
液調(diào)節(jié)。由計算機控制閥門特性曲線就相當容易做,可以做得很陡,大大地減低
各調(diào)節(jié)汽門之間的重疊度,一般只在2 ~3 %。這樣節(jié)流損失大大地減少了,高
壓缸效率也提高了。
????? 6 結(jié)束語本次低壓缸通流改造是成功,效率也是明顯的,要使整
個機組經(jīng)濟性更上一個水平,還有許多項目要完善。
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