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????? #2發(fā)電機振動原因分析及處理過程
????? 作者:蘇永健
????? 關(guān)鍵詞:發(fā)電機處理振動
????? [ 摘要] 針對法國阿爾斯通公司330MW 機組發(fā)電機振動問題進行分析,將
振動處理的經(jīng)過進行論述,找出造成振動的主要原因,供分析同類型問題時做為
參考。
????? [ 關(guān)鍵詞] 發(fā)電機振動處1 #2發(fā)電機振動產(chǎn)生經(jīng)過蒙達公司#2發(fā)電機組系
北重- 阿爾斯通公司生產(chǎn)的T255-460型,該機組采用自激式旋轉(zhuǎn)二極管無刷勵磁
系統(tǒng),冷卻方式為水- 氫- 氫。#2發(fā)電機組于2003年3 月份進行了投產(chǎn)后的首次
標準性大修,修前未發(fā)現(xiàn)機組有任何異常狀況。在4 月30日機組啟動并網(wǎng)后各運
行參數(shù)正常。第二天巡視發(fā)現(xiàn)勵磁機端蓋垂直振動值達0.14mm. 已經(jīng)嚴重超出了
振動監(jiān)督的合格范圍,隨即停機進行了檢查處理。以下詳細介紹處理經(jīng)過及原因
分析。
????? 2 前兩次處理經(jīng)過及原因分析
????? 2.1 2003年5 月1 日停機后,根據(jù)出現(xiàn)振動的部位分析,主要集中在勵磁
機本體處。而且勵磁機的電樞是懸掛在發(fā)電機轉(zhuǎn)子端部,造成振動的可能性極大。
勵磁機解體后檢查未發(fā)現(xiàn)安裝有異常情況,重新校核聯(lián)軸節(jié)的螺栓力矩為1470N.m
,勵磁機電樞外圓端部擺度測試值如表1
????? 表1 勵磁機電樞外圓端部擺度數(shù)值
????? 對應(yīng)點1 2 3 4 5 6 7 8
????? 數(shù)值(mm)
????? 0.01 0.03 0 -0.04 -0.06 -0.03 -0.01
????? 兩對稱點的代數(shù)差均小于0.08mm(標準),說明該點的安裝質(zhì)量符合要求。
勵磁機裝復(fù)后沖車至3000r/min ,勵磁機端蓋垂直振動值達0.22mm. 根據(jù)振動情
況可以看出勵磁機檢查未出效果。隨后邀請西安熱工研究所專家來廠協(xié)助診斷,
為了盡快消除振動,對勵磁機電樞端部平衡塊進行了配重試驗,通過3 次增減電
樞端部平衡塊,使得振動消除發(fā)電機#7、#8瓦處的軸振和瓦振明顯降低,于2003
年5 月14日,并網(wǎng)帶負荷運行,啟動后振動測試數(shù)據(jù)如表2
????? 表2 首次帶負荷的振動測試值
????? 名稱負荷
????? MW #7 瓦#8瓦端蓋
????? ⊥= ⊥= ⊥=
????? 瓦振
????? μm 120 14 20 23 37 60 47
????? 280 0 15 18 7 32
????? 軸振
????? μm 120 31 29
????? 280 19 14
????? #2機組啟動后,經(jīng)有關(guān)專家和蒙達公司專業(yè)人員共同分析,一致認為造成
發(fā)電機振動的主要原因為
????? 1 )發(fā)電機和勵磁機內(nèi)部存在碰磨,集中表現(xiàn)在勵磁機電樞部位;
????? 2 )汽輪發(fā)電機組存在膨脹不均勻和熱變形。
????? 2.2 #2機大修后從5 月14日啟動后運行至7 月份,發(fā)電機振動未發(fā)現(xiàn)異常
情況。當(dāng)進入夏季高溫時,發(fā)電機的冷、熱氫溫度提高大約15℃,此時發(fā)電機
????? 的振動發(fā)生了明顯的變化,2003年10月14日測試振動的結(jié)果如表3
????? 表3 機組運行5 個月后的振動測試值,
????? 負荷
????? MW軸振(μm )
????? 瓦振(μm )
????? #7 #8 #7 #8
????? 330 65.5 54.3 68.2 112
????? 對運行中振動跟蹤結(jié)果進行分析,得出以下結(jié)論
????? 1 )發(fā)電機內(nèi)氫氣溫度對勵磁機振動的影響特別敏感,振動大小隨著氫氣
溫度的變化而變化
????? 2 )機組無功負荷的變化,對勵磁機振動的影響也較大。#2機組的無功負
荷一般只保持在30Mvar左右,無功負荷升高后勵磁機的振動明顯增大。
????? 運行一段時間后,勵磁機的外部振動再次達到0.11mm左右。根據(jù)現(xiàn)場的實
際情況,于2004年3 月16日停機小修,再次對勵磁機振動進行處理。勵磁機揭蓋
檢查后在其端部增加平衡塊75g ,發(fā)電機#7、#8振動分別降至0.012mm 至0.016mm
,通過配重后調(diào)整氫氣溫度和無功負荷,運行不久以后勵磁機部位的振動值又上升
到了0.13mm,發(fā)電機組在振動超標的情況下維持運行。
????? 3 #2機組B 級檢修中對勵磁機振動的分析及處理
????? 3.1 振動影響著整個汽輪發(fā)電機的安全可靠運行,而且超過允許值的振動
將帶來許多危害,大致可以分析為以下幾個方面:
????? 1 )引起動、靜部分磨擦,并且加速這些部件的磨損,產(chǎn)生偏磨。
????? 2 )使某些部件產(chǎn)生過大的動應(yīng)力、導(dǎo)致疲勞損壞,其中以軸瓦鎢金碎裂
及燒損軸瓦居多。
????? 3 )使汽封、油封間隙加大而降低機組熱效率。
????? 4 )引起某些堅固件的斷裂和松脫,如軸承座地腳螺栓斷裂、松動。
????? 5 )使定子鐵芯疊片或定子繞組絕緣損壞引起短路
????? 根據(jù)水電部對3000r/min 的汽輪發(fā)電機的軸承振動幅值的規(guī)定如表4 :按
這一標準規(guī)定判斷,#2勵磁機的振動處在不合格的范圍內(nèi),這將對發(fā)電機組的運
行造成極其嚴重的危害,所以,必須停機進行振動處理。
????? 表4 汽輪發(fā)電機的軸承振動標準
????? 轉(zhuǎn)速(r/min )
????? 優(yōu)良合格
????? 3000 20 μm 以下30μm 以下50μm 以下
????? 3-2 前次大修中發(fā)電機存在并處理的異常情況
????? 1 )發(fā)電機#7瓦軸頸處有3 道劃痕,其中最嚴重的一處寬4mm ,深2.5mm ,
對該劃痕進行了微弧焊處理,并更換#7瓦。
????? 2 )汽輪機的高、中壓缸前后軸封及隔板汽封有磨損,對磨損嚴重的汽封
進行更換,整個通流部分間隙調(diào)整在標準范圍內(nèi)。
????? 3 )低、發(fā)中心高低偏差0.75mm,對發(fā)電機兩側(cè)基礎(chǔ)進行的調(diào)整,使中心
高、低差達到標準要求0.04mm,左右0.00
????? 4 )勵磁機電樞與發(fā)電機轉(zhuǎn)子連接的剪切銷釘中有一個犯卡,通過檢修現(xiàn)
場的手段未能拔出,原位進行了回裝。
????? 5 )經(jīng)試驗檢測出有3 個旋轉(zhuǎn)二極管反向耐壓超標,用天平稱重后保證質(zhì)
量不變的情況下進行更換,避免由于質(zhì)量不平衡造成振動。
????? 根據(jù)上次大修中發(fā)電機存在以及處理的問題,分析了造成機組振動的原因,
決定利用#2機組B 級檢修的機會對發(fā)電機進行解體檢修,對機組的振動問題做一
次徹底處理。
????? 3-3 B 級檢修中對發(fā)電機振動的處理經(jīng)過
????? 發(fā)電機長期在振動超標的情況下運行,造成的危害是顯而易見的,這樣下
去對機組安全穩(wěn)定造成極大的危害。北方聯(lián)合電力公司會同北京汽輪電機有限公
司的相關(guān)專業(yè)人員,組織召開了#2機組處理振動的專題會議,決定進行發(fā)電機解
體檢查,并且對轉(zhuǎn)子返廠做動平衡試驗。
????? 3.3.1 停機前做發(fā)電機空載無勵磁狀態(tài)下的振動測試,結(jié)果如表5 :
????? 表5 2005年大修前空載測試振動
????? 負荷
????? MW軸振(μm )
????? 瓦振(μm )
????? #7 #8 #7 #8 勵磁機
????? 0 17.9 42 18 26 60
????? 3.3.2 轉(zhuǎn)子匝間短路故障錄波未發(fā)現(xiàn)異常
????? 3.3.3 發(fā)電機解體后檢查處理的項目及內(nèi)容
????? 1 )發(fā)電機轉(zhuǎn)子返廠,進行了轉(zhuǎn)子單獨以及轉(zhuǎn)子與電樞一體的動平衡測試,
動平試驗完全合格。
????? 2 )轉(zhuǎn)子回裝前的絕緣電阻,直流電阻及交流阻抗測試合格。
????? 3 )對#7瓦軸頸處微弧焊處理的劃痕進行檢測,發(fā)現(xiàn)其中一處高出0.14mm,
經(jīng)過研磨后使軸頸光滑并達到一致
????? 4 )#7軸承下瓦鎢金局部受損,將#7軸承更換為原始安裝時所用的軸承,
并對軸承球面進行刮研,使得接觸合格。
????? 5 )勵磁機電樞與轉(zhuǎn)子連接的剪切銷釘間隙稍大,所有銷釘重新制作并更
換。
????? 6 )發(fā)電機定子繞組端部振型模態(tài)試驗及引出線的固有頻率測試均合格
????? 7 )冷卻器內(nèi)部固定螺栓檢查,緊固狀態(tài)良好
????? 8 )發(fā)電機定子調(diào)整墊片原為多個鐵皮墊疊加,本次檢修全部更換為不銹
鋼墊片,而且每處不超出三片,沿發(fā)電機縱向呈階梯狀布置,左右厚度完全相同。
????? 9 )發(fā)電機與低壓轉(zhuǎn)子重新調(diào)中心,二者圓周差<0.005mm,端面差<0.005mm,
對輪連接后調(diào)整其同心度<0.03mm
????? 3.3.4 運行中轉(zhuǎn)子匝間短路故障錄波未發(fā)現(xiàn)異常
????? 3.3.5 勵磁機安裝的關(guān)鍵點
????? #2發(fā)電機組的勵磁機是旋轉(zhuǎn)無刷勵磁系統(tǒng),勵磁機懸掛在發(fā)電機的轉(zhuǎn)子端
部,勵磁機電樞對發(fā)電機的振動影響特別大,所以勵磁機安裝過程中有以下一些
工序應(yīng)嚴格要求;
????? 1 )電樞安裝如圖1 所示,d 和d1直徑尺寸差值(即間隙)應(yīng)≥0.6mm ,
若<0.6mm,應(yīng)修整導(dǎo)桿絕緣層
????? 外圓(d )
????? 2 )電樞安裝后慢轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)子,用百分表檢查圖2 中A 、B 、C 、C 、D 、
E 、F 各部位的外圓跳動偏差,C 點部位外圓跳動兩對標稱點的代數(shù)差應(yīng)≤0.20mm,
間隙K ≤H1-H. 將各組數(shù)據(jù)調(diào)整在合格范圍。。
????? 3 )勵磁機電樞的安裝。檢查電樞所帶的平衡塊一定要緊固,軸銷與銷孔
只有0.01mm的間隙,否則會造成安裝困難或晃度過大。
????? 4 )轉(zhuǎn)子接地檢測裝置回裝時,要將發(fā)射器底座邊緣與止口配合好,避免
發(fā)射器裝偏,引發(fā)勵磁機的擺動。
????? 4 、結(jié)論
????? 引起汽輪發(fā)電機組振動的原因有很多,主要有電磁和機械方面。發(fā)現(xiàn)振動
超標后一定要仔細判別振動原因。
????? 4.1 為了確定是否屬于電磁方面的原因,首先應(yīng)觀察三相電流是否平衡,
如不平衡則產(chǎn)生100HZ 的振動;其次,再保持負荷值一定,在較大范圍改變勵磁
電流,觀察勵磁電流對振動的影響,如果隨其變化,振動也急劇變化,就表明振
動原因是轉(zhuǎn)子繞組存在匝間短路。
????? 4.2 為了確定是否屬于機械方面的原因,可保持勵磁電流一定,若振動隨
著有功負荷變化,則表明振動是由于機械原因引起的,通常應(yīng)在汽輪機上或在汽
輪機與發(fā)電機聯(lián)軸部位上尋找原因,如果振動值較大,而且不隨勵磁電流或負荷
的變化而變,這種現(xiàn)象也屬于機械原因引起。轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的機械振動。主要表
現(xiàn)為50HZ和100HZ 兩個頻率;50HZ的振動主要由轉(zhuǎn)子不平衡引起,并通過軸承、
端蓋偉給機座,減小的辦法就是提高轉(zhuǎn)子大齒和小齒兩個方向的剛度不同引起的
????? 4.3 機組檢修后的安裝,一定要嚴格按照質(zhì)量標準和工藝要求進行,技術(shù)
數(shù)據(jù)調(diào)整在合格的范圍內(nèi),盡量避免由于安裝、調(diào)試的質(zhì)量原因而造成振動,使
發(fā)電機組在優(yōu)良振動的條件下穩(wěn)定運行。
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